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堆积机计数不准巧应对

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近年来,随着报纸印刷设备的不断升级更新,越来越多的报社印刷厂开始配备堆积机。堆积机不仅能提高生产效率、降低劳动强度和人工成本,还能使报纸码放整齐,且计数准确,先进的堆积机还有排废功能。笔者所在的公司于2005年从日本引进了两台印刷速度达7.5万印/小时的新王冠报纸轮转印刷机,同时配置了两台日本高斯堆积机。该堆积机性能稳定、操作简单,为印刷机效能最大程度的发挥提供了有力保障。然而,在常年的印刷生产中,堆积机难免会出现一些小故障,计数不准便是堆积机的常见故障之一,通过几年来的摸索实践,笔者总结出了一些应对经验,与大家分享。

报纸收集不齐

报纸经过堆积机收集后,易产生凌乱、褶皱、歪斜或重叠现象,影响计数器计数的准确性,之所以会有以上现象,原因主要有两点。

(1)由于折页部调整不当,报纸进入堆积机前即从印刷机折页部出来时就不整齐。

(2)堆积机调节不到位,造成收纸不齐,主要有以下几种情况:一是传送辊间隙调整不当,间隙过大或过小,或者两端间隙相差太多,均影响报纸在堆积机上的传递;二是报纸从折页部进入堆积机的位置有一个齐纸装置,其通过凸轮往返运动控制左右挡板,把报纸闯齐,并对从折页部出来的报纸进行一定程度的纠正和调节,左右挡板要基本在堆积机收纸仓中间,挡板调节过紧,会挤压报纸,造成变形,过松起不到齐纸作用;三是与大多数国产堆积机传送辊上安装的皮带不同,高斯堆积机传送辊上安装的是左右对称的多组不锈钢弹簧,若缺少较多的弹簧,就会造成报纸歪斜甚至无法传递,从而影响计数,而且每根弹簧都有一塑料环形接头,以利于弹簧断掉以后重新接上或更换时方便。需要注意的是,做接头时,应先把弹簧两端弯成钩状,再从塑料接头中穿过捏合,捏合后的弯钩不能超过弹簧,否则会勾住报纸,引起报纸歪斜。

计数器灵敏度下降

计数器通常位于堆积机正上方,报纸经过时,计数器会产生脉冲,进而完成计数。出厂时厂家已将计数器安装的高度和位置调整到最佳,但随着使用时间的延长,计数器的灵敏度会下降,进而造成堆积机计数不准,这时应对计数器位置做适当修正。

区分板磨损

我们知道,堆积机可根据客户需要设定每帖份数(一般为50份)和每捆总数(一般为5帖)。当进入收纸仓上段的报纸达到设定的每帖份数时,区分板抬起,报纸落入收纸仓下段,然后区分板落下,即完成一个工作周期。由于长时间往复循环,区分板极易磨损,若不及时更换区分板,计数器达到设定的每帖份数时,区分板虽落下但也不能有效拦截报纸,从而引起计数不准。

连续两帖报纸计数不准

在生产中,笔者也遇到过每捆报纸总数基本准确,但连续两帖报纸有一份报纸数量的误差问题。笔者先是对计数器位置做了修正,后来又排查了区分板,但还是无法解决。

仔细分析,原因是报纸进入堆积机时,会相互重叠一部分,若重叠过多,光电脉冲信号无法及时扫描到重叠着的报纸,从而来不及反应到计数器中,造成一帖报纸中多出一份。因此,可通过稍微加大对单份报纸之间距离的参数设定来解决此故障,以使每帖份数准确无误。值得特别注意的是,操作人员应对每次调整的数据做记录,这样即使不能成功排除故障也可以使设备复原。

海德堡胶印机因稳定可靠和经久耐用享誉全球。笔者从20世纪90年代初开始,便一直在印刷企业的一线从事设备操作与管理工作,与海德堡CD102结下了不解之缘。经过长期的生产实践,笔者发现海德堡CD102存在两处缺陷,可以通过以下方法加以改进。

改进飞达旋转分气阀

在实际生产中,湖北地区的不少印刷企业所使用的海德堡CD102的飞达旋转分气阀都出现过不同程度的磨损现象,有的出现因飞达旋转分气阀卡死导致万向轴弹簧销断裂,甚至万向轴扭断的问题。

1.问题原因

经过分析,笔者认为飞达旋转分气阀易磨损的原因主要有以下几点。

(1)存在设计缺陷

海德堡CD102的飞达旋转分气阀芯为铜质材料,阀外壳为铝质合金,其中,与铜芯接触的阀孔内壁做了一定的硬化处理。铜芯与阀孔为间隙配合,铜芯两端的16004轴承与圆孔为过盈配合,铜芯外径仅比阀孔内径(轴承外径)小几十微米,配合精密。

笔者在参观印刷企业的过程中,看到不少海德堡CD102的飞达旋转分气阀整体有不同程度的晃动现象。由于海德堡CD102的飞达旋转分气阀铜芯套在1根长轴上,此长轴与输纸机凸轮轴是一体的,一旦飞达旋转分气阀卡死,因阀外壳上没有设计可拔出阀壳的拔销器,而3个铝质端盖螺孔用拔销器一拔即坏,所以只能用螺丝刀、撬杠一点点撬出阀壳。当阀壳被强行拉出后,长轴不可避免地会发生弯曲变形,重新安装阀壳后,在弯曲长轴的影响下,飞达旋转分气阀整体产生晃动现象,加剧了其铜芯的磨损。由于长轴弯曲,校正难度很大,就算重新换上一套飞达旋转分气阀,晃动问题仍然不能解决,用不了多久,飞达旋转分气阀仍会磨损、报废。

(2)保养不当

在实际生产中,因印刷市场竞争的需要,海德堡CD102都会被用来承印大量非涂布纸(书写纸、胶版纸甚至新闻纸),此类纸张掉粉、掉毛严重,大量双面印刷产生的喷粉颗粒被飞达旋转分气阀吸入。保养手册要求印刷企业至少每月将阀壳抽出做一次清洁,去除其表面堆积的纸灰,但印刷企业由于成本等原因往往不会按照保养手册清洁,从而造成飞达旋转分气阀磨损,甚至卡死的现象。

此外,南方地区气候潮湿,空气湿度大,从成本角度计算,一些中小型印刷企业也无法通过空调保证印刷时所须的恒温、恒湿环境,而飞达旋转分气阀本身及两端的轴承是金属材料,在潮湿环境中易生锈。飞达运行时,锈粉会将铜芯与阀孔内壁划出一道道划痕,造成串、漏气,从而影响飞达的输纸功能。

2.改进方法

综合以上分析,笔者认为可作如下改进。

(1)将套装铜芯的长轴与输纸器凸轮轴断开,通过联轴器与凸轮轴连接

将原来的长轴一分为二,长轴变短后,弯曲变形的风险大为降低,就算轴变形,飞达旋转分气阀也是自成一体,不会出现晃动现象,而且飞达旋转分气阀一旦卡死,只用将其整体取下,然后敲出铜芯即可,拆卸变得十分简易。

(2)改良、优化阀壳的材质

建议阀壳选用硬度更好的金属材料,并将阀壳圆孔设计为独立的柱状孔,套装在飞达旋转分气阀体上。因此,一旦飞达旋转分气阀磨损,也只会损坏铜芯,就算损坏了阀孔,也可将其进行单独更换,整个壳体不受影响,从而大大降低了成本。

(3)适量增大阀孔与铜芯的间隙

经过实验,飞达旋转分气阀严重磨损后,海德堡CD102仍可以12000张/小时的速度印刷,可见适量调大阀孔与铜芯的间隙(约增加0.05mm),并不会影响飞达输纸功能,而飞达旋转分气阀卡死的可能性大大降低。

(4)印刷企业应进行规范管理

印刷企业应保证车间恒温、恒湿,并对飞达旋转分气阀进行定期保养以避免其出现卡死的情况。

改造收纸部分升降机构

实际生产中,有时会出现收纸台链条卡死的情况,如果发现不及时,极易损坏链节,甚至顶弯链轮轴,而一旦出现收纸台链条卡死现象,链条导向块必会因损伤而变形。

1.问题原因

操作面上有3个行程开关,用来控制收纸台升降限位和速度,链条尾部长方形重铁上的横杆在升降过程中,拨动行程开关扇形块,行程开关扇形块通过旋转来产生电信号实现收纸台限位和变速。由于收纸部有大量粉尘,会堆积在行程开关活动部,使行程开关扇形块不能完全到位,从而顶住重铁,使链条尾部不能自由下降,从而损坏周围部件,造成收纸台链条卡死。而3个行程开关安装位置比较隐蔽,须拆开喷粉器,以将其取出进行清洁,十分麻烦。

2.改进方法

要解决此问题,必须通过以下两种方法来改良行程开关。

(1)优化现有行程开关机械结构,充分考虑收纸部粉尘大的因素,从而解决因行程开关安装位置狭小而无法清除粉尘的状况。

(2)将行程开关设计成无接触的接近开关。