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水泥矿山“溜井-平硐系统” 创新采用溜灰管下料工艺的研究

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摘要:本基建技改修复加固工程工期短、紧张(工期135d),使用传统吊罐运输施工速度较慢,创新使用溜灰管系统,下料能耗低,工序简单,效率高,提高6倍之多,不占用吊桶提升时间,有利于实现钢筋绑扎与混凝土浇筑的平行作业。同时溜灰管输送混凝土,能连续浇注矿仓壁,整体性好,施工质量优良,自2012年12月10日竣工验收交付投产使用以来,整个矿仓溜破系统运行安全,取得了良好的经济效益。

关键词:溜灰管、创新、溜井-平硐系统(溜破系统)、平行作业、堵管、修复加固工程

中图分类号:TQ172 文献标识码:A

由于“溜井-平硐开拓,矿石自重方式”符合低碳环保经济模式,其节能降耗效果明显,经济效益高,在建材水泥矿山中愈多被采用。对于采用平硐溜井开拓运输系统的水泥矿山来说,矿仓是其咽喉,矿仓作为整体结构,混凝土用量大,持续时间作业长的特点。因此矿仓壁混凝土的输送方式,关系到矿仓的施工速度及工程质量,甚至影响到工程的投产使用。

近年来,矿仓壁混凝土的输送方式普遍采用底卸式吊桶输送,针对本项目工程特点,因矿仓壁混凝土强度为C35,井深约250m,采用溜灰管输送混凝土完全可以避免因离析造成的井壁质量问题,加之工期紧张,决定创新采用溜灰管输送混凝土,实现了与商品混凝土快速施工的配套作业,亦实现了钢筋绑扎与混凝土浇筑的平行作业,保证了矿仓的整体性。

1、施工概况

福建塔牌水泥有限公司4500t/d新型干法水泥生产线项目石灰石破碎及输送工程于2009年5月投入生产使用。该溜破系统三年生产期累计产出千万余吨矿石,在投产后第三年(2011年)发现矿仓有重型钢轨护壁脱落现象,并于2011年10月设备停产检修期内进行了简单结构修复,到2012年5月初破碎车间生产人员发现矿仓前墙出现洞穿处(见图一),遂停机上报检修。经清井后发现矿仓内出现井壁严重冲击磨损,矿仓护壁重型钢轨脱落,前墙偏上方大约30m²面积重型钢轨全部脱落,厚1068mm结构全部冲击磨穿,面临出现“跑矿”事故。

图一井壁护壁钢轨脱落、结构被击穿实况图

为保证矿仓运行安全,决定对矿仓进行修复加固,本基建技改项目工程内容有矿仓修复段、加高段等,涉及工程量为:钢板78.34t,钢轨99.35吨;砼584.63m³;钢筋55.40吨;加固段欠挖总开挖量254.29m3;措施工程有6m井架架设,封井口等。

井口布置5t主提升机一台,单钩提升,4台2t稳车,采用单层吊盘,井壁锚杆固定悬吊Φ159mm溜灰管,同时配备两根Φ20mm钢丝绳悬吊。混凝土经井口溜灰槽、格筛、溜灰管上部漏斗、溜灰管,由底部受料斗、溜灰槽输送到模板内浇注。

2、溜灰管输送混凝土工艺存在的问题

2.1堵管

由于首次尝试在建材水泥矿山“溜井-平硐系统”矿仓修复过程中采用溜灰管输送混凝土,无相关施工经验,因此在首次布置井内溜灰管时,借鉴了煤矿凿井溜灰管输送混凝土工艺的相关技术,布置Φ100mm溜灰管,同时在溜灰管下部加设缓冲器,再加1根耐磨胶管将混凝土直接入模的浇筑方式。但在实际施工过程中,仍出现堵管现象

经分析,主要原因有四:一是溜灰管直径过小;二是石子粒径过大(最大达50mm),粒径越大,在溜灰管内的下落速度越快,从而导致混凝土离析严重,粗骨料聚集还发生堵管;三是混凝土的坍落度过小(仅为100mm)而导致混凝土流动性不良,而且砂浆太稠致其与管道的摩擦阻力增大;四是矿仓净断面较大(7.28m×9.05m,结构厚度最大达到1.968m,最小为1.068m),且溜灰管沿井壁悬吊,采用耐磨胶管完成整个矿仓4壁的浇注需来回移动胶管,由于弯度太大,出现堵管,实际施工过程中,在浇注溜灰管对侧的井壁时,就出现堵管现象(见图二),加之未及时通知井口

图二溜灰管堵管示意图

信号工停止下料,致使整套溜灰管全部堵塞,整套系统报废。

堵管是溜灰管下混凝土最麻烦、处理难的事故。处理时须将上部钢管全部拆下,处理后再重新接管,耗时非常长。为防止混凝土堵管,采用如下措施:

(1)要求商品混凝土搅拌桩重新设计配合比,严格控制石子粒径(不超过40mm),采用流动性大的混凝土。为保证混凝土的强度,水灰比不能过大,但若过小,则满足不了溜灰管下料的要求。为此可通过提高混凝土的砂率及增加水泥用量,通过试配,砂率增加20%左右,水泥增加15%左右时,水灰比亦控制在0.5左右,满足了强度及流动性要求。同时可通过掺减水剂,可增大混凝土的塌落度,提高其流动性,掺量为水泥用量的2%左右。通过重新设计后,配备C35混凝土,其坍落度达到了180cm以上(规范规定混凝土塌落度不小于150mm),具备溜灰管下料的条件。

(2)重新设计布置井内溜灰管:

a、增大溜灰管直径,选用Φ159mm无缝钢管作为溜灰管。同时为减少空气阻力产生的“气塞”现象,在每根溜灰管中部处设计一“喘气孔”(如图三),以减少溜灰管内空气对混凝土的阻力,保证混凝土的连续施工。

b、在溜灰管上部漏斗处设置格筛,防止粒径过大的石子或物体漏入溜灰管;同时设专人看管溜槽及上部漏斗,在溜槽中一旦 图三溜灰管改造示意图

发现大块物体或如水泥袋等杂物,立即拣出。

c、因耐磨胶管在浇注对侧矿仓壁混凝土时,弯度过大,易造成弯道处积聚混凝土而堵管,经研究取消耐磨胶管,改在溜灰管下部设置受料斗,受料斗下部设置活动溜灰槽,混凝土经受料斗及溜灰槽后直接入模。改用受料斗及溜灰槽后,解决了堵管的问题,同时能起到二次搅拌的作用。需注意的是在改用受料斗后,需定期检查受料斗是否被砸漏,否则应立即更换或修补。

(3)特别注意,每次浇注完毕后,应用清水冲洗溜灰管,避免少量混凝土在管内凝固造成堵管。

通过以上措施,整个矿仓施工,未出现溜灰管堵管现象

2.2离析

采用溜灰管输送混凝土,由于组成混凝土各物料组分的比重不同,一般骨料比重为2.5~2.6t/m³,砂浆比重为2.0t/m³左右,因而导致在溜灰管内靠自重下落的速度也就有快慢,因而出现碎石与砂浆出现离析的现象。虽然混凝土的离析是无法完全避免的,但是可以通过采取相应的技术措施,可以做到最大限度减少离析量。

(1)为提高混凝土自身的抵抗分离性,因碎石粒径越大,在溜灰管内的下落速度越快,离析现象就越严重,宜选用粒径不超过40mm的骨料,以及骨料洁净,严格控制含泥量,骨料应合理连续级配;使用增粘剂,提高水泥浆的粘度;使用减水剂控制水灰比。

在首次使用溜灰管下料失败后,通过重新调整配合比,改用20-30mm骨料级配,碎石粒径减少后,也增加了碎石的表面积,碎石与砂浆的粘结程度也变好,离析状态得到了一定程度的缓和,并且加入HXD-2R高效减水剂和Ⅱ级粉煤灰配成的坍落度达到180mm以上、C35的大流动性高强混凝土。

需要注意的是:在实际施工过程中,为防止堵管,工人常常会往溜灰槽中加水,虽然可以表面上会提高混凝土的“流动性”,但这不仅会降低混凝土的粘度,加大混凝土的离析量,而且会降低混凝土的强度,是极为有害的。

(2)在正式下料前,应先下一定量(50mm厚左右)的与混凝土内砂浆成分配比相同的水泥砂浆垫底。

在混凝土的浇注过程中,通过观察发现混凝土产生的离析主要集中发生在混凝土料束的首尾,因而在正式下料前先下配比相同的水泥砂浆垫底,不仅能起到“润管”作用,而且可供与料束首端因离析分离产生的粗骨料混合。

(3)保证连续均匀下料。

为避免因溜灰管入口堵塞造成下料不连续,因此在溜灰管上部漏斗处的格筛不可太密,在漏斗处焊两横钢筋棍即可,并且可以在溜灰管上部漏斗处设置振动器,并尽可能满管下料。

因矿仓断面较大,可设置两个溜槽,除为保证对称分层浇注外,还可以减少料束数量实现连续均匀下料,以达到减少混凝土的离析量。但应注意,溜槽的移位应提前进行,以保证连续供料。

(4)加强振捣。严格执行分层对称浇注,混凝土振捣由跟班质量验收员负责现场指挥,坚持“快插慢提、深度适宜、分层浇注、振捣均匀”,杜绝蜂窝、麻面现象。振捣时间不宜过久,太久会出现砂与水泥浆分离,石子下沉,并在混凝土表面形成砂层,影响混凝土的质量。

3、矿仓壁混凝土质量检验

为检查溜灰管输送混凝土对矿仓壁混凝土质量的影响,在井上、井下同时取样,井上在搅拌车下料口取样,井下取样在矿仓该同盘混凝土入模口,制成试块后,一天后拆模,同条件养护,经28d养护,分别在压力机上测试抗压强度,平均测得数据见表一。从表一可知,溜灰管输送混凝土不影响矿仓壁混凝土的强度质量。

表一混凝土强度检测(龄期28d-同条件) 单位:MPa

4、溜灰管输送混凝土技术优越性及经济效益

(1)采用溜灰管输送混凝土,占用井筒空间少,不占用吊桶提升时间,可实现本层混凝土浇筑与上层钢筋绑扎工序的平行交叉作业,大大缩短了整个工序的循环作业时间。

(2)采用溜灰管输送混凝土缩短了混凝土浇注工序的时间。在首次溜灰管报废后改用传统吊罐运输混凝土施工速度为24h仅完成矿仓首层7.71-12.3m段36m³混凝土的浇注;在对整个溜灰管系统进行重新改造后,混凝土输送浇注速度显著加快,12h即完成110m³,效率提高6倍之多。

(3)溜灰管输送混凝土保证了井壁施工质量,溜灰管输送混凝土584.60m³,矿仓壁混凝土强度满足设计及规范要求,未出现蜂窝、麻面、孔洞等质量问题,工程质量优良(见图四)。

(4)溜灰管下料依靠混凝土“自重”进行输送,节省了吊桶提升直接费用,降低了施工成本。

图四修复后的矿仓壁混凝土结构观感图

5、结语

(1)采用溜灰管输送混凝土,实现平行立体交叉作业,是实现缩短工期的一种有效途径。

(2)使用溜灰管送料时,应加强井上下的信号联系,一旦发生堵管现象,应立即停止送料,并及时予以处理。

(3)对于采用平硐溜井开拓运输系统的水泥矿山来说,因溜井深度一般都<600m,在采取可行的技术措施后,采用溜灰管输送混凝土完全可以保证矿仓壁的混凝土的质量,且能耗低,效率高,可取的比吊桶下料更为优越的技术经济效益和社会效益,值得推广和发展。

参考文献

李俊良.立井溜灰管下料离析问题的研究.煤炭学报,1997.10

李柱国,张敬东,何善华.溜灰管下送混凝土现浇井壁的可行性研究.建井技术,1995

张首明.最新建井工程技术操作标准规范实务全书.中国建筑工业出版社

煤矿井巷工程施工规范(GB50511-2010)