首页 > 范文大全 > 正文

曙三区二次开发配套技术研究与应用

开篇:润墨网以专业的文秘视角,为您筛选了一篇曙三区二次开发配套技术研究与应用范文,如需获取更多写作素材,在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享!

摘 要:通过室内实验筛选与评价,优化了现场施工工艺,在有效缓解油藏出砂、动用不均、高含水等开发矛盾的同时,区块产能大幅提升,综合递减明显下降。

关键词:曙三区 防砂 调剖 堵水

曙三区位于辽河断陷盆地西部凹陷西斜坡中段,油藏埋藏浅,泥质含量高,油藏出砂严重,注采井网不完善,加上层间矛盾突出,储量动用极不均衡,严重影响区块开发。

一、主要开发矛盾

曙三区目的层为杜家台油层,平均空气渗透率1.071μm2,孔隙度27%,粒度中值0.1603mm,分选系数1.67,泥质含量13.85%,储层胶结疏松,油藏出砂严重。

二、配套技术研究

针对区块油井普遍出砂,影响正常生产,导致注采井网不完善的主要开发矛盾,研究试验了包括防砂、调剖、堵水等配套技术,在保障出砂油井正常生产的同时,扩大注水波及体积,缓解油井高含水矛盾,改善区块二次开发效果。

1.高温压裂防砂技术

1.1高温阻砂剂的研制

高温树脂砂可承受350℃注汽温度,但由于表面树脂涂层较厚,用于压裂防砂时,在上覆岩层的作用下,树脂砂颗粒容易变形,导致导流层渗透率降低,影响压裂防砂效果。经室内实验,通过添加树脂添加剂,采取加热的方式,提高膜的强度,使得高温压裂防砂技术得以实施。

①树脂砂压实程度与渗透率关系实验。将配置好的树脂砂放入内径为10mm的铁制圆管内,然后放在压力仪下,在不同的压力下,测压实的树脂砂岩芯的渗透率。实验数据显示随着压实程度的加剧渗透率降低,但当压实程度达到20MPa时,渗透率为12.4μm2,表明不会降低导流层渗透率。

②耐温试验。取固化强度为8.5Mpa的岩芯,均匀分成7块,然后放入高压釜中,恒温350℃,每1天(24h)取出一块测抗压强度,结果显示每天取出的岩芯抗压强度仍能达到8.5MPa,表明树脂砂可长期耐350℃注汽高温。

③导流层挡砂试验。通过调节树脂砂粒度匹配关系,选择导流层渗透率为30μm2时的岩芯,做挡砂实验。从实验数据可知,导流层可挡住粒度中值大于0.06mm的地层砂,保持其渗透性。

1.2施工工艺改进

应用千型压裂车组施工,填砂量由以前的0.8m3/m提高至1.3m3/m,增大防砂半径,提高防砂效果;油层内渗流由径向改变为垂向,降低了流动阻力,减缓了油层出砂;裂缝支撑长度的加大,也提高了油井产能。

2.水井深部调剖技术

该技术由较低浓度聚合物和适当交联剂在地下聚合,形成聚合物弱凝胶调剖体系,封堵高渗透层,迫使注入水转向进入低渗透层,同时,通过改善不利的油水流度比,提高注入水的波及体积,改善油藏水驱效果。

2.1堵剂配方的研制

弱凝胶深部调剖剂主要由部分水解聚丙烯酰胺HPAM,复合交联剂LH-1,PH调节剂,稳定剂等组成。封堵率大于95%,交联时间可控,适用于温度30~90℃,矿化度低于10000mg/L的油层,凝胶粘度2500~10000mPa・s可调,稳定性大于6个月。

2.2室内性能评价

①PH值对堵剂成胶时间的影响。在其它条件不变的情况下,改变堵剂的pH值,则成胶时间发生变化,随着pH值的升高,成胶时间延长,当pH值达到10以上时,堵剂很难成胶。在现场施工可根据具体需要,可以利用调节pH值的方法来调节堵剂的成胶时间。

②温度对堵剂强度的影响。在不同温度以及不同HPAM浓度下,考察了凝胶体系的强度,100℃以上凝胶强度下降较快,在曙三区地层温度下对凝胶的强度无影响。

③岩芯的封堵试验。采用LDY32-300型岩心流动仪进行封堵能力实验,测定岩心的突破压力和封堵率,从实验结果可以看出,该堵剂具有较好的封堵能力,封堵率达到95%以上,突破压力较高,达到8 MPa/m以上。

2.3现场调剖工艺

利用地面智能泵注系统,采取笼统注入方式,向地层注入复合段塞调剖剂。通过控制注入排量、压力及调剖剂强度,使调剖剂有选择地进入高渗层和高渗流通道,降低其渗透性,迫使后续注入水转向,最大限度地动用中低渗透层,提高油藏动用程度。

3.化学堵水技术

曙三区由于储层物性的差异,注入水沿高渗透层突进,导致油井出水,受井况及出砂因素影响,机械堵水工艺受到一定限制,为此研究了段塞式复合堵水技术。采用两段塞复合封堵,第一段塞使用有机强凝胶堵剂,第二段塞采用地下聚合冻胶堵剂作封口剂,封堵高渗透出水层。

3.1堵剂配方的研制

有机强凝胶堵剂主剂为低分子聚丙烯酰胺,交联体系为树脂交联,并加入增强剂来提高堵剂强度,同时加入过硫化物等引发剂。成胶温度30-90℃,成胶时间在24-72h可调,胶体粘度≥2×104mPa・s,封堵率≥95%。

3.2堵剂性能评价

①阻力系数的测定。堵剂体系平均阻力系数为15.5,表明堵剂在成胶前具有较好的泵送性,在岩心孔隙中具有较好的滞留能力,在施工过程中能有效地进入大孔道并滞留成胶。

②岩芯的封堵实验。通过岩心封堵实验测定,封堵率达到95%以上,表面该堵剂具有较好的封堵能力,突破压力较高,达到8 MPa/m以上。

③现场封堵工艺。施工过程中要配合封隔器化堵下部井段,填砂保护化堵上部井段。由于油层间隔层薄,作业精度要求±0.5m,现场需要校深。施工最后顶水量精确,保证施工安全和封堵效果。

三、现场应用及效果分析

通过实施高温压裂防砂、水井深部调剖、油井化学堵水54井次,措施有效率86%,通过系列配套工艺的实施,区块年产油上升,综合递减明显下降。

四、结论

通过研制高温阻砂剂,改进防砂工艺,形成高温压裂防砂技术,区块规模实施后,增加了油井产能,有效缓解了区块出砂的主要矛盾。利用弱凝胶体系,调整注水井吸水剖面,启动中低渗层,同时改善不利的油水流度比,油层纵向和平面非均质性得到一定改善,井组增油效果明显。通过有机强凝胶堵剂和地下聚合封口剂的协同作用,丰富了高含水问题治理手段,实现了水中找油,为其它区块同类油藏的治理起到了借鉴作用。