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罩式退火炉翻卷机的优化改造

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摘 要: 莱钢集团板带厂冷轧薄板罩式退火炉开车期间,翻卷机立卷受卷台架卷芯支撑平台与行车夹钳干涉,导致生产效率低。经过检查并结合历史数据分析,进行翻卷机的优化改造,有效的解决这一问题。

关键词: 罩式退火炉翻卷机;立卷受卷台架;三翼式结构

中图分类号:TG15511 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2012)0210068-01

1 设备情况

翻卷机作为罩式退火炉的辅助系统,主要作用是将前道工序来料由卧卷翻转为立卷,以便将放入退火炉中进行退火。但是翻卷机设计结构与现场吊装工具不能良好配合,在使用行车上卷时,行车夹钳与受卷台架中间支撑平台干涉,无法使用;只能用C型钩上卷,C型钩吊装钢卷水平度不易控制,且勾头伸出仍会与中间支撑平台干涉,因此造成行车使用时间长,整个上卷工序效率极低,无法满足生产的需求。

2 问题分析

2.1 翻卷机结构原理

翻卷机系统主要技术参数如下:

活动受卷鞍座 1个 承载能力:25t

立卷受卷台架 1套 共3个支撑台架,台面上加覆尼龙衬板,衬板坡度为1:20;两侧支撑平台:800x1800x40mm;卷芯支撑平台:380x1800x40mm;承载能力:25t。

靠卷液压缸 2台 UY0801Z100/70-320

翻卷液压缸 2台 UY0707Z 200/140-1900

液压站 1台 有效容积:1500L;工作压力:15.5MPa;

主泵 2台 57KW Q=200L/min;

循环泵 1台 35KW Q=100L/min;

冷却器 1台 1.1KW; 工作温度:40-45℃。

翻卷机立卷受卷台架结构如图1所示,为更好的支撑卷心、防止塌卷,立卷受卷台架采用三翼式结构,由中间和两侧共三个支撑平台组成。

2.2 问题分析

通过对翻卷机机架结构观察和测量,经研究分析,发现导致上卷过程时间长,效率低的主要原因是翻卷机立卷受卷台架卷芯支撑平台与吊具干涉,从而导致上卷过程中浪费大量时间。

由图1中可以看出,如果将立卷受卷台架的卷芯支撑平台拆除,同时又能采用合理的方法保护卷芯不会塌陷,就可以有足够空间使用夹钳上卷,既可以节省大量的上卷时间,也降低了行车的工作时间,可以大大提高生产效率,降低成本消耗。

3 解决办法

通过分析,翻卷机立卷受卷台设计三翼式结构,其主要目的是利用卷芯支撑平台保护钢卷卷芯,防止卷芯塔形。根据冷轧薄板生产工艺流程,翻卷机来料主要由轧机、重卷和脱脂三条生产线供应,三道工序来料卷芯直径均为Φ610mm。如果将卷芯支撑平台拆除,而又能采取增加两侧支撑平台宽度的措施保护卷芯不塌陷,就能彻底解决行车夹钳无法使用的问题,上卷效率可得到大幅度提高。将卷芯支撑平台拆除后,两侧支撑平台间距为1300mm,远大于钢卷卷芯直径,无法满足对卷芯的支撑。因此,我们将两侧支撑平台加宽,利用两块400x1800x40mm的钢板将两侧支撑平台向中间延伸,钢板焊接采用V形坡口填补焊接,并在底部焊接两个块50mm厚钢板做立筋,以保证其承载能力。改造后,两侧支撑平台间距为1300-400x2=500mm

在分析清楚了问题原因后,首先,我们将翻卷机立卷受卷台架的卷芯支撑平台拆除,制作两块400x1800x40mm钢板,将两侧支撑平台向中间延伸,钢板焊接侧上、下面分别加工30º坡脚,采用双面填补焊接方式焊接,保证足够的焊接强度,以满足对钢卷的承载能力。然后利用拆除的卷芯支撑平台,制作四块立筋板,每侧焊接两块立筋,以增强其承载能力。改造后,翻卷机结构如下图2所示:

4 改造效果

通过对翻卷机结构改造,翻卷机单支钢卷作业时间降低50%以上,一次翻卷工序只需6-7分钟便能顺利完成。改造后机组作业率得到显著提高,有效保证了后续工序生产的需求。实现了翻卷机的设备优化。

参考文献:

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