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摘要:汽轮机小部套漏油是汽轮机制造中的一个多发问题,也是一个难题,去年,我厂小部套漏油达27项次,给我厂带来很大损失,我们通过人、机、料等方法,结合我厂实际,从设计、工艺、加工、设备等方面全面分析,找到了电动盘车漏油的主要五个原因,三器漏油从六个原因中,找到了主要的三个原因。经近期验证,效果显著,为我厂年节约资金20余万元。
关键词:泄油孔;结合面密封;毛坯拔合孔;事故油腔室
中图分类号:TK269文献标识码: A
汽轮机小部套在汽轮机安全运行中起着至关重要的作用,汽轮机小部套漏油是汽轮机正常运行中的常见问题,也是比较难解决的问题,我公司对近一年来用户电传真及派人记录中的问题进行分析,其中小部套漏油占27项,漏油率较高,特别是危机保安系统中的三器即危急遮断油门、轴向位移遮断器、磁力断路油门以及电动盘车等在汽轮机运行中起着关键作用,且这些部套在汽轮机上均处在明显位置。近几年,三器、电动盘车漏油屡见不鲜,成为用户投诉的主要部套,小部套漏油严重影响着我公司的产品质量、产品声誉以及后续订货。
为了解决漏油问题,我厂从人、机、料、环、法等五个方面用因果图进行分析如下:
以上原因所占比重:设计不合理30%,工艺不合理20%,装配质量差15%,检验安装15%,毛坯10%,其他10%。
一、电动盘车
A、漏油原因分析,主要有以下五个方面:
1.行程开关及测温孔没有设计漏油孔(设计漏项),是要因;
2.电机下端盖处油进油孔φ8,回油孔只有φ6,设计结构不合理,造成漏油(设计不合理),是要因;
3.泄油槽未加工造成漏油(加工漏工序),是要因;
4.装配时结合面密封处理不到位,不加密封垫,不涂密封胶,造成漏油(工艺不合理),是要因;
5. 结合面把合螺孔因毛坯干涉有一段没螺栓孔,压不紧,密封不严造成漏油(毛坯问题、木模问题),是要因;
B、问题控制:
1.盘车轴瓦处测温装置孔2处,各加1个φ12泄油孔,行程开关孔内加一个φ5泄油孔,修改图纸;
2.电机联轴器端盖下泄油孔φ6改为φ8,修改图纸;
3.盘车上下半结合面处图纸工艺有泄油槽,对后续及新加工机型全部检查加工泄油槽;
4.盘车两边端盖和电机联轴器下端盖装配时,加密封垫,涂密封胶,对工艺进行修改;
5.电动盘车箱体毛坯已通知铸造厂家对木模进行修改,采用新毛坯,增加两个把合孔;
二、三器(危急遮断油门、磁力断路油门、轴向位移遮断器)
A、漏油原因分析,主要有以下六个个方面:
1.磁力断路油门壳体拉环处加工超差(没按三按)造成拉环与孔有间隙导致漏油,是要因;
2.危急遮断油门法兰装配加垫子未打眼致使泄油孔堵塞导致漏油 (责任心差),经分析是要因;
3.三器壳体与套筒研磨未达到图纸要求(量具精度差、研磨棒磨损),非要因;
4.试验台试验与现场油路不匹配,试验台泄油快,现场油路不畅(环境差异),非要因;
5.前轴承座装配调节阀关闭器未研磨直接装入造成卡涩漏油(工艺不合理),经改进后分析非要因;
6.设计三器套筒泄油量小造成高压油泄不及导致漏油(设计不合理);
经以上分析1、3、6为要因,进行整改。
B、问题控制
1.磁力断路油门拉环处销子孔加工按工艺进行加工,保证在公差范围之内。已发往河北余热发电项目部进行观察,已反馈不漏油;
2.轴向位移、危机遮断油门装配时应加垫子并打好泄油孔眼,通知装配车间将所有未发货机组拆开检查,确保垫子打泄油孔;
3.设计将危机遮断油门壳体孔从∮26改为∮28、套筒也相应改变. 磁力断路油门部套中,在油门壳体上事故油腔室增加一个M16×1.5泄油孔,安装管接头一件,加装Dg6 J23w-16针阀一件,既可作为事故油压的测点,又可将事故油的一部分泄到油箱;
效果验证:
通过以上改进,对汽轮机危机保安系统中的三器即危急遮断油门、轴向位移遮断器、磁力断路油门以及电动盘车漏油问题进行了有效地控制,效果明显,改进后的漏油现象逐步消除,特别是电动盘车改进后至今再没有发生过漏油现象。
近年来三器、电动盘车共计服务27项,一次服务按6000元计算,27次价值16.2万元,磁力断路油门、危机遮断油门更换一次价值8千元,1-9月三包更换共7台,价值5.6万元,合计21.8万元。月均2.42万元左右