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高温高压阀门铸造缺陷的现场修复探讨

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摘 要:结合笔者工作实际,介绍了高温高压阀门铸造缺陷现场修复工艺,以供同行参考。

关键词:高温高压阀门;铸造缺陷;现场修复

中图分类号:TP21文献标识码:A文章编号:1672-3198(2008)05-0320-01

我厂某工段上新装的ZG20CrMoV电动阀门连续投入使用不到两个月,就发现阀门的曲颈处有一个¢0.05mm小砂眼,并从此处外冒汽。经打磨、着色检查,发现在其周围还有裂纹存在,砂眼周围的金属表面有明显的发蓝现象(因内部存有较大面积的缩孔或疏松)。由于阀门与管道焊在一起,换阀门的工作量太大,同时又无备品,生产又不能常期停止。为此,我们采用了现场挖补修复的方法。

由于阀门材质为ZG20CrMoV,是一种热强性较好的耐热钢阀门,阀体两端壁厚为40mm,刚性大,焊接性较差,焊后残余应力也大,同时又受高温高压的蒸汽介质作用,因而不仅要求填充材料要有良好的机械性能和稳定的金相组织,而且还要求保证修复后阀门的内结合面的变形小,为此,选用了合理的修复工艺,取得了满意焊接质量,使该阀门装置恢复了正常使用。其修复工艺介绍如下:

1 焊前准备

(1)对¢0.05mm砂眼周围进行表层打磨,以露出金属光泽为准,然后再采用10倍放大镜对其进行宏观检查,对可怀疑处用4%硝酸酒精溶液进行酸浸检查,结果还发现长短不一的四条表面微裂纹,最长者为30mm。

(2)用锤式硬度计对缺陷周围金属进行硬度测定。硬度值均在合格范围内。

(3)在裂纹的两端钻止裂孔,孔径为¢4mm,孔深为2-3mm。

(4)采用碳弧气刨逐层刨除砂眼及裂纹,每层厚度为5mm。每刨一层,检查缺陷的走向。在气刨过程中,出现过两次疏松,由于砂眼是贯穿性的,故挖除后剩余壁厚为4mm。

(5)用砂轮打磨修正挖除区,尽量使其圆滑过度,无死角。打磨层的厚度以能把气刨留下的碳化层打磨干净为准。

(6)选用直径为¢3.2mm及¢4mm的R317焊条,经350℃×2h烘干处理,并在焊前半小时装入保温筒代用。

(7)选用AX-320直流电焊机,极性为直流反接。

(8)采用远红外线绳状回热器对阀门进行预热,预热温度为300℃。

2 补焊工艺

(1)采用直径¢3.2mm的焊条对砂眼处进行施焊。此时焊接电流为140A,以提高熔深。

(2)第三、四道焊道采用直径¢3.2mm的焊条,焊接电流为110-125A;以后各层焊道均采用¢4mm的焊条,焊接电流为135-145A,焊层厚度为3-4mm。

(3)全部焊接过程均采用短弧施焊,且每条焊道一次焊完,各层焊道的接头应相互错开,焊道的排列如图1所示。

图1

(4)每焊完一道焊道都必须清除渣壳,进行检查,对气孔、夹渣、焊瘤要及时除去。

(5)除第一层及最后一层外,每焊完一层焊道都要进行一次锤击和跟踪回火,并使焊道的层间温度为300℃,锤击痕深为0.05-0.1mm(其锤头尺寸:圆角半径为1.5mm,宽度为10mm)。

3 后热处理

处理前,先除去最后一层渣壳进行表面检查,然后采用远红外线绳状加热器对焊口区进行升温。其后热规范如图2所示。

4 检验

(1)待阀体冷却到常温后,24小时进行表面检查,均符合要求。

(2)用锤式硬度讲测定焊缝区、热影响区及母材硬度,均在合格范围内。

(3)阀体内结合面水平偏差为0.05mm,经研磨后符合要求。

注:本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文。