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【摘要】通过把SGZ764/264刮板输送机与PCM110破碎机组合为一体联机制造,有效提高原煤车间的输送、破碎能力,解决供煤的瓶颈问题,提高煤气产量,保证用气需求。
【关键词】输送;破碎;联机制造;提高;产量
近年来,作为洁净煤产品的煤气需求量急剧增加,原煤车间用煤量成倍增长【现状】。
且原煤粒度较大,50%在500mm以上,而原输送设备为一台40T刮板机和一台小型鄂式破碎机,严重制约煤气产量的提高,因而急需进行设备改造,解决这一瓶颈问题【存在的问题】。
首先,增加原煤运输能力,由于40T刮板机中部槽窄小,不能适应当前对上述情况经过多次实地勘查,制定改造方案如下:首要求,需制造一台SGZ764/264刮板输送机增加运量;其次,加大原煤破碎能力,用一台PCM110破碎机替换小型鄂式破碎机,把原煤破碎为80mm左右的籽煤,达到使用要求;再次,解决问题的关键是充分利用现有条件把输送机与破碎机有效整合,集破碎、输送功能于一体【思路,方案】。
为此采取如下措施【原理、结构、设计计算】:
一、联体制造
(1)PCM110破碎机与刮板机垂直方向布置,破碎机出料口位于刮板机中部中部槽体上方,超出中部槽30mm,在保证破碎机总体结构不变的情况下,设计制作刮板机垫座,使刮板机与破碎机实现等高后对接,确保了两机的正确配合。既节省了空间,又便于操作,结构示意图见图1:
(2)由于刮板机在厂房内使用,安装环境较好,我们对标准SGZ764/264刮板机结构进行了改进,去掉过渡槽、变线槽等特殊槽体,使机头、机尾与中部槽直接安装,降低了制造难度和安装难度,节省了制造成本。
(3)为防止刮板机在运转过程中刮板链延伸松动现象,设计了一套机尾自动紧链装置,安装在机尾架上,转动丝杠,向后推动链轮滚筒,使链条在运转过程中始终保持一定的张力,运转更加安全、快捷、可靠。
二、传动系统改造
由于现场地势狭窄,原764/264刮板机传动系统配套的264kw电机、减速机相对庞大,不能很好安放空间不能满足安装要求,考虑到取消了过渡槽、变线槽等特殊槽体,只有中部槽直线传输,电机功率可以适当降低,同时从煤场输送到煤气发生间安装倾角达到11°。
综合上述两种情况对电机功率进行了认真校核计算,将原来的单驱动40KW电机改造为双驱动2×40KW电机,不仅满足刮板机的传动要求,且大大提高了刮板机的运输能力,有效地解决了安装倾角大的问题,合理利用有效空间。计算校核过程如下,示意图见图2:
已知改造后刮板机运输量Q要求达到700t/h,链速=1.12m/s,全长L=21.4m,
倾角α=11°
1、倾斜运输时运行阻力计算
由于电机功率变更,因而需对传动系统进行改造,将链轮组件的单伸出轴改为双伸出轴,轴端结构加以改进,由平键连接改为花键连接与JS40型减速器配套使用,示意图见图3:
三、装载机与刮板机有效衔接,解决上煤问题
由于煤气厂刮板机采用装载机供煤,而输送机的槽体仅为700多mm,经常使煤炭外泄,上煤效率低,不仅浪费资源,而且漂浮的粉尘造成空气污染,为了解决这一问题,我们设计一套锥形上料斗,同时在中部槽槽体上安装挡板,有效地解决了煤炭外泄,提高了上煤效率,减少了煤炭的浪费现象,同时改善了刮板机周围的工作环境。
四、改造效果
经过改造设计,输送机全长21.4m,输送量达到了700t/h,链速1.12m/s,破碎能力1000t/h,破碎粒度80mm,设备于2011年8月交付安装,9月开始正常运行,一年多来,设备运行良好,未发生较大运转事故,受到了煤气厂党政的认可。同时创造工业产值48万元,有效地解决了煤气厂供煤的瓶颈,为正常供气创造条件。
结束语
通过对煤气厂原有设备进行改造利用,把SGZ764/264刮板机与PCM110破碎机组合使用,设备运行良好,有效提高原煤车间的输送、破碎能力,提高煤气产量,保证用气需求。
参考文献
[1]闻邦椿主编.《机械设计手册》.机械工业出版社
[2]方慎权编.《煤矿机械》.中国矿业大学出版社