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PLC在旧车坯机改造中的应用

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摘要 就电瓷行业1.9米车坯机的改造进行分析,根据电瓷厂产品的特点,论述了将plc应用旧车坯机中,并将步进电机作为执行器,配以变频调速器作为主轴调速,来实现车坯机的自动控制。

关键词 车坯机 PLC(可编程序控制器) 步进电机 变频调速器。

一、电瓷行业1.9米仿形车坯机技术现状

电瓷行业成型车间现在好多还在使用手动的1.9米仿形车坯机,该车坯机两侧各安装一排相应的加工刀具,生产时需要两人同时各推动两把刀具同时加工,劳动强度非常大,生产效率低,而且产品质量受操作者人为因素的影响较大,很难保证产品质量的稳定与提高,所以对原有车坯机进行改造是很有必要的。

二、可编程控制器(PLC)作为自动控制中心

可编程序控制器,是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计,它使用可编程序的存储器,来存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算数运算等操作的指令,并通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程,而且具有良好的抗干扰能力,还具有自诊断和故障报警功能,非常适合开环控制系统。

根据电瓷行业产品特点和工艺要求,采用样板刀车坯,运行轨迹非常简单,完全可以满足旧车坯机的技术改造要求,实现自动进退刀车削加工,并可以随时变更产品,调整参数,根据需要还可以组成工业网络,实行集中管理分散控制。

以PLC作为自动控制中心的车坯机自控系统如下:

系统选用西门子(SIEMENS)公司生产的S7—200系列可编程序控制器,配接相应的编程器以及输出控制模块,可以实现整个棒形车坯加工全过程的自动控制,根据生产要求随时进行调整。

三、以步进电机作为切削动作自动控制的执行机构

步进电机作为控制用的特种电机,它的旋转是以固定的角度(称为步距角)一步一步运行的。其特点是没有积累误差(在不失步的情况下,重复精度为100%)。所以广泛应用于各种开环控制领域。步进电机的运行要有一电子装置进行驱动。这种装置就叫步进电机驱动器,它是把控制系统发出的脉冲信号转化为步进电机的角位移,或者说控制信号每发一个脉冲信号,通过驱动器就使步进电机旋转一步距角,因此,步进电机的转速与脉冲信号的频率成正比。PLC将步进信号、方向信号、脱机信号等输入信号传入步进电机驱动器,进而来控制步进电机的运行,同时步进电机驱动器又把反馈信息传给PLC。

四、采用变频调速器对车坯机主轴转速进行合理的调整

车坯机主轴转速的调整采用变频调速器进行无级调速,由于车削加工要求实现恒功率,按此要求来选择使用变频调速器。主轴电机使用2.2KW的三相异步电动机,选用恒功率负载变频调速器,使坯件转速在0—160转/分无极调速。

五、总结

旧车坯机经过改造之后,可以充分发挥现有设备的生产能力,改善旧设备的技术水平,从而降低劳动强度,提高劳动效率,减少了人为因素对产品质量的影响,产品质量有了保障,既提高了经济效益,又提高了社会效益。

参考文献:

[1]徐元昌.数控技术.中国轻工业出版社,2004.

[2]唐利平.数控车削加工技术.北京:机械工业出版社,2011.