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翻板式双向溜煤装置在煤矿的应用

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摘要: 随着煤矿综采机械化程度的提高,矿井的原煤产量、安全生产运转周期、经济效益等都得到了很大的提高。产量提高的同时,原有的生产运输系统需要随之进行调整和改善。本文从发现溜煤槽堵煤这一问题入手,确定了四种解决问题的方案,对这些方案进行分析和比较后,把原有的主溜煤槽更换为翻板式可活动的溜煤槽,大大减少了溜煤槽的堵煤次数,为矿井生产创造了可观的经济效益。

Abstract: With the increasing of mechanization degree of fully-mechanized coal mining, the coal output, safe production running period and economic benefit have improved a lot. The original production and transportation system should be adjusted and modified with the increasing of output. Starting from the problem of chute blockage in coal transportation, this article confirms 4 solutions. Through analysis and comparison of these solutions, the original main coal drop is replaced by flap-type mobile coal drop, thus greatly reducing the chute blockage and creating remarkable economic benefit for the mine.

关键词: 煤矿;机械化;翻板式溜煤槽

Key words: coal mine;mechanization;flap-type coal drop

中图分类号:TD822 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2013)27-0038-02

1 课题背景

河南大有能源耿村煤矿始建于1975年,1982年投产,原设计生产能力为120万吨,后经多次系统和环节改造,矿井生产能力成功提高到500万吨以上。原煤产量提高的同时,为进一步提高煤质,耿村洗煤厂投入使用。地面原煤运输系统由最初的原煤楼运输系统,增加了洗煤厂运输系统。这两条运输系统依靠原溜煤槽和可升降溜煤槽来改变运输方向:原溜煤槽依然运往煤楼系统;可升降溜煤槽通过改变运输方向,将原煤运往洗煤厂系统。

2 存在问题

主井皮带由于现场空间位置的关系,在设计升降溜煤槽时坡度不能太大(坡度34°)。系统安装后,经过近一年的运行观察发现,可升降溜煤槽的使用虽然解决了原煤往煤楼1#皮带和选煤厂201皮带双向溜煤的问题,但由于空间限制,垂直高度有限,这样就会导致末煤较多时溜煤不畅;且井下为防止煤自燃,经常需要洒水,由于洒水所产生的煤泥加上原煤带来的杂物(如钢丝网、枕木等)更容易造成溜煤槽的堵塞。因此堵煤现象时有发生,影响井下原煤的正常生产。

3 课题选择

为降低工人的清煤劳动强度,减少溜煤槽的堵塞次数,消除由溜煤槽带来的不安隐患,该矿QC小组成员对存在的问题进行讨论后,经整理汇总出可供选择的四种方案,如表1所示。

把表1四个方案逐一对比可以看出,前三项都有弊端,或因外部环境制约无法改造或是客观存在的因素无法实现,而第四方案中“将升降溜煤槽拆除,把原有的主溜煤槽更换为翻板式可活动的直翻式溜煤槽”虽然技术改造、设备加工需要一定费用,但这点最有效最可行。

4 方案分析

直翻式溜煤槽主要是在主体溜煤槽底板上加装翻板、平放支撑,在侧板上加装立起支撑,在检修平台上安装可使翻板上下翻转的动力装置———液压缸等。

①主体溜煤槽:该矿对整个老溜煤槽全部更换,为增加其耐磨度,选用材质为20Mn的锰钢板,采用焊接方式制作,坡度按原40°进行设计安装。②主体溜煤槽底板安装翻板的开口位置:将主体溜煤槽底板安装翻板的开口位置设计在皮带中心线正中位置,翻板转轴在中心线下侧,在翻板翻起时,除少量大块煤矸石会砸到翻板外,基本上不受力,无论从设计、加工制作、安装实施阶段等方面操作性更强。③溜煤槽主体支撑框架分析:由地面至驱动平台垂高为5100mm,选择两根14#槽钢对口焊接的方式来代替方钢,来解决溜煤槽支撑问题。为确保主井皮带安全稳定运行,该矿将架体全部采用螺栓连接方式。④翻板形状分析:翻板上翻、下放都会受到原煤的冲击力,我们采用耐冲击、结构稳定的材料20Mn钢板,通过焊接方式制作。⑤翻板与主轴联接分析:采用螺栓联接可使翻板、主轴、主体溜煤槽在安装过程中,总体重量分散,可降低工人劳动强度。⑥动力装置分析:电液推杆油缸、油泵、电机等为一体机,占地空间小,伸缩速度慢,根据主井机房现场实际空间位置及对于转换溜煤方向所需时间,采用电液推杆作为翻板上下翻动的动力源,可以远程控制,省时、省力。

5 确认效果

经过半年的试运行,我们对翻板式溜煤槽的堵煤次数进行了统计,数据表明:溜煤槽的堵塞次数由原来的每天9-12次,减少到每天3-5次,堵煤次数明显减少。这次改造有效验证了翻板式溜煤槽在煤矿的成功应用

所产生的经济效益如下:主井溜煤槽堵塞次数由原来的每天9-12次降低为现在的每天3-5次,总体每天减少了6次。若依照每次清理堵塞时间为10分钟,依据原煤产量1000吨/小时,原煤价格为400元/吨计算。一天所产生的效益为:6×10/60×1000×400=40万元,一月所产生的经济效益为40万×28天(每月停产检修2天)=1120万元。

参考文献:

[1]杨姗姗.装载系统自动化研究与应用[J].机电信息,2011(24).

[2]杨光照,郭石宇,相鑫海.凿岩台车钻臂四故障的分析及排除[J].工程机械与维修,2011(06).

[3]文卫星,任家骏,孙桓五,张涛.挖掘机液压缸参数化设计及研究[J].机械工程与自动化,2011(03).