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石灰石—石膏湿法脱硫系统GGH堵塞的防治措施

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摘要 本文通过介绍2×300MW机组脱硫系统GGH工作原理、GGH堵塞原因分析以及防止GGH堵塞的措施,提出从运行调整、设备检修与维护、燃煤品质等方面着手,解决GGH堵塞问题,对火电厂解决GGH差压高,保证脱硫系统正常运行具有一定的参考价值。

关键词 300MW机组;脱硫系统;GGH堵塞;防治措施

中图分类号X773 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2012)79-0104-02

0 引言

世界各国的石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统中都不同程度的受到ggh差压高而引发的一系列问题的困扰,主要是GGH换热元件堵塞造成GGH差压高,这已经成为影响FGD系统长期稳定运行的瓶颈之一,在当今环保问题特别突出的时代,解决GGH差压高成了火力发电行业必须解决的问题之一。

我国从2004年1月1日开始实施《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)。该标准对火电厂锅炉烟尘、二氧化硫及氮氧化物最高允许排放浓度和排放速率规定了更严格、更科学合理的排放控制要求。

目前,火电厂采用的FGD工艺基本上是石灰石-石膏湿法脱硫系统。其主要优点是脱硫效率高,可达95%以上,综合利用效果好,副产品为可用作建材的石膏,然而工艺系统中装设的GGH(烟气换热器)运行中经常发生结垢、堵塞现象,影响FGD装置的正常运行,成为困扰脱硫系统正常运行的固疾。

1 GGH工作原理

烟气再加热可以将湿法烟气脱硫系统的排烟温度从50℃升高到80℃左右,从而提高烟气从烟囱排放时的抬升高度。对于2×300MW机组合用一个烟囱,烟囱高度为210m,在环境湿度未饱和的条件下,安装和不安装GGH的烟气抬升高度分别为524m和274m,有明显的差异。

因此安装GGH有利于将污染物抬升更高的高度,以利于其扩散而减轻FGD对环境的污染。

2 GGH堵塞原因分析

1)由于石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统要求反应池入口烟气温度要尽量低于80℃,一般锅炉的排烟温度都在100℃~130℃左右,当原烟气经过GGH时,烟气由130℃左右降低到80℃时,会在GGH的热侧产生较多的浓酸液。

这些酸液不但对GGH的换热元件和壳体有很强的腐蚀作用,而且会粘附烟气中未除尽的飞灰,而飞灰中含有CaO,遇水发生放热反应,生成Ca(OH)2,Ca(OH)2与液滴2HF反应生成CaF2+2H2O,其中CaF2在水泥中正是用于增加黏度的增黏剂。

此外,经过除雾器的液滴在换热片上蒸发之后,会形成固体的结垢物。上述这些结垢物会堵塞换热元件的通道,加剧GGH差压升高;

2)烟气流速的异常加快将严重影响GGH的运行。因烟气携带浆液液滴的能力将随烟气流速加快而增强,而这必然加重GGH的堵塞。

系统通道的堵塞尤其是除雾器的堵塞将直接造成烟气流速加快,烟气将夹带大量浆液液滴进入GGH换热面,加速GGH堵塞;

3)运行中系统液气比的异常增大将增加烟气中浆液液滴的含量,显然这也将加重GGH的堵塞;

4)反应池浆液密度过高也将严重影响GGH的正常运行。这是由于系统本身的特性造成的,石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统中的主要化学反应如下:

由以上反应看出系统中要产生一定数量的软垢CaSO3·1/2H2O(亚硫酸钙),这种成分在反应池设计密度(一般为10~20wt%)之内只是在设备内表面形成软垢,冲洗或吹扫及时即可清除。

一旦反应池密度高于设定值,将在系统各处设备内壁产生硬度非常高的结晶体,形成硬垢,一般常规的冲洗或吹扫方式很难清除,CaSO3·1/2H2O(亚硫酸钙)经过GGH冷热交换后水分蒸发,结垢更加严重,只能将系统停止,人工清理,大大降低了系统的可用率;

5)运行中反应池液位过高,鼓入氧化空气的阻力就会上升,吸收塔正常运行期间,在吸收塔液面上有泡沫产生,液位测量反应不准,从而造成泡沫从吸收塔原烟气入口倒流入GGH。

原烟气穿过GGH时,泡沫在原烟气高温作用下,水分被蒸发,泡沫中携带的石灰石和石膏混合物颗粒粘附在换热片表面。在此过程中,原烟气中的灰尘首先被吸附在泡沫上,随着泡沫水分的蒸发进而粘附在换热片表面,造成结垢加剧;

6)人为造成不利因素,浆液循环泵启停不合理,除雾器和GGH的冲洗和吹扫执行不力,导致除雾器和GGH不能得到正常维护而堵塞加剧;

7)燃煤SO2含量不达标,引起系统反应机理恶化,使系统不能在正常工况下运行,也是导致GGH堵塞的因素之一。

3 防治GGH堵塞的措施

1)严格烟气除尘。首先选择合适高效的除尘器是关键,除尘器选好后,就是运行和维护要严格要求,尽最大努力使其保持良好的工作状态,保证除尘效率达到设计要求,把粉尘含量尽可能地控制在脱硫系统的设计值以内;

2)严格控制系统烟气流速。设计时就要考虑烟气流速,使其满足系统要求。运行中,严格执行设备的冲洗和吹扫制度,保持系统通道畅通无阻;

3)运行中液气比以满足脱硫效率和吸收塔PH值为准,尽可能保持低一点,以减轻烟气中液滴的焓值。对此,除雾器的合理有效冲洗也尤为重要;

4)运行过程中应严格控制浆液浓度在10%~15%范围内,防止浆液过饱和;

5)吸收塔经验pH值最好控制在5.4±0.5范围内,防止浆液反应环境恶化;

6)制定一套合理有效考核制定,控制人为不利因素的发生。比如设备的启停要合理、设备的冲洗或吹扫时间根据负荷、液位、差压等因素,记录、分析GGH运行数据,掌握GGH结垢规律,摸索出合适的时间和投入冲洗和吹扫的量,确定经济合理的吹扫周期和吹扫时间,通过掌握的运行资料,修编适合本厂情况的GGH运行规程,严格执行奖罚考核制度;

7)必要时要改变GGH的吹灰方式和吹灰方法。近来某300MW火力发电厂石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统中,GGH吹灰器采用超声波和压缩空气两种吹灰介质交替吹扫,效果明显,值得我们借鉴;

8)燃煤的SO2含量要控制在脱硫系统的要求范围以内,保证反应池浆液性质不发生急剧变化,以免影响正常的反应机理,产生更多不利因素,导致GGH堵塞。

4 结论

解决GGH堵塞问题,可以避免因压差高引起的脱硫系统非正常停运,如按一年内非正常停运4次来计算,则可节省由于停机清洗产生的费用150万元左右。同时还可有效降低烟道阻力,预计每年可节约厂用电率0.1%,按单台300MW火力发电机组年发电量16亿千瓦时计算,每年可省电160万千瓦时,平均电价按每千瓦时0.39元计算,则每年可节约电费60万元,并且可以避免由此产生的环保问题。

关于脱硫系统堵塞的情况是多种多样的,有水质、脱硫剂、浆液品质等等原因。

但系统严重堵塞并导致无法继续运行的主要原因就是烟气带浆,要避免烟气带浆造成GGH堵塞必须从运行调整、设备检修与维护、燃煤品质等多方面进行严格控制,才能保证系统长周期安全稳定经济运行。

参考文献

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[2]郝海玲,张瑞生,李明举.我国燃煤电厂脱硫技术应用现状及展望[J].电力环境保护,2006.

[3]李海珠,郭永春.我国燃煤硫污染控制技术现状综述[J].能源环境保护,2005.

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