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汽轮机低压缸末级叶片断裂的原因分析

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摘要:文章对某115MW机组汽轮机低压缸末级叶片断裂原因进行了分析,认为叶片断裂主要是由于水击及连续高背压、低负荷运行两个原因所致,提出了需要注意的防范措施。

关键词:汽轮机;低压缸;末级叶片;断裂

中图分类号:TK267

文献标识码:A

文章编号:1009-2374(2012)25-0080-03

1 概述

某电厂115MW机组在做完50%甩负荷试验后,发现低压缸末级叶片断裂损坏,共有29片末级叶片存在不同程度的损伤,其中调端低压缸末级叶片损伤14片,电端低压缸末级叶片损伤15片,如图1所示。

叶片受损的主要特征是:叶片扭曲变形,部分叶片开裂、断裂;电端和调端两端变形扭曲的方向相同;断裂和开裂均发生在末级叶片梢部。

图1 叶片断裂损坏 图2 汽轮机低压缸转子叶片

2 汽轮机低压缸布置及叶片型式

汽轮机采用的是非再热式高压单轴、双缸、两排汽、凝汽式汽轮机,设5级抽汽回热系统。就凝汽式汽轮机而言,从锅炉产生的新蒸汽经由主阀门依次进入高中压缸,再进入低压缸,最终进入凝汽器。蒸汽的热能在汽轮机内消耗,变为蒸汽的动能,然后推动装有叶片的汽轮机转子,最终转化为机械能带动发电机。

随着蒸汽压力和温度的不断降低,比容越来越大,为了保证足够的通流与做功能力,汽轮机的叶片也越来越长。本机低压缸设有2×5级动叶片,末级叶片长度为700mm,如图2。

末级叶片主要技术规范:平均直径2035mm,通流长度700mm,每侧整圈叶片数60只,叶根轴向宽度146mm,工作转速3000r/min,叶片型式为自由叶片,材质为2Cr13调质。

3 叶片断裂的两个原因分析

3.1 抽汽管道U型管段积水,甩负荷时积水进入汽缸将叶片损坏

在对汽机附属管道设备进行检查时发现,五段抽汽管道布置存在一个U型管段,其中水平段长度7m,在运行过程中会造成管段内部积水。

图3 抽汽管道U型管段

U型管道水平段设有疏水点,按汽轮机说明书规定,抽汽管道上的疏水阀门仅在机组启动、停机和负荷低于20%时开启,当负荷达到20%以上时,疏水阀门关闭,即负荷20%以上时抽汽管道内就不再有疏水需要排除。且五段抽汽管道的防进水壁测点又错误地设计在母管上(U型高点处),运行中无法检测抽气管道U型底部积水状况,如图3所示。

五段抽汽管设计和运行工况各参数分别见表1和表2:

表1 #5低加设计工况

项目 负荷50% 负荷75% 负荷100%

负荷(MW) 57.5 86.4 115

主汽压力(MPa) 9.32 9.32 9.32

主汽温度 (℃) 537 537 537

真空(kPa) -92 -92 -92

#5抽汽温度 (℃) 73.9 82.6 89.4

#5低加疏水温度 (℃) 72.7 81.3 88

#4低加凝结水进口温度(℃) 69.7 78.3 85

表2  #5低加运行工况

日期 09/01/09

07:28 08/01/09

02:51 19/12/08

02:11

负荷(MW) 56.44 74.18 114

主汽压力(MPa) 5.99 7.41 9.29

主汽温度(℃) 513 524.06 537

真空(kPa) -87.29 -82.92 -85.01

#5抽汽温度(℃) 71.50 73.14 72.43

#5低加正常疏水温度 (℃) 74.35 78.85 81.97

#4低加凝结水进口温度(℃) 54.13 59.03 55.48

从上表1和表2中可看出,#5低加在负荷为50%、75%、100%的设计工况下,抽汽温度分别为73.9℃、82.6℃和89.4℃,但实际运行时的工况却基本没有变化,由此可知抽汽管道出现了堵塞的情况。

且#5低加在负荷为100%的设计工况下,抽汽温度为89.4℃,但从现场运行数据中可看出,五段抽蒸汽温度从满负荷开始波动,有异常迹象,14小时后从84.53℃下降到69.83℃,见图4所示,这也说明了抽气管道发生堵塞。

图4 五段抽汽温度运行曲线图

对于该115MW机型,事实证明,负荷大于20%之后,五段抽汽管道内仍有湿蒸汽的凝结水,积水需要通过疏水阀门排除,抽汽管道内的疏水总量达到1600kg/h,如不及时排出积水,短时间内即可将U型管底部堵塞。

在不知道疏水量的情况下,通过汽机热平衡图提供的三个蒸汽参数(压力、温度、焓值),从通用的水蒸汽热力性能表上能够查出它是含有约7%水份的饱和蒸汽。且从机组运行数据中发现,其低加的凝结水温升始终是2℃左右(额定设计值40℃),这也说明抽汽未能进入低加,由此可知抽汽管道被积水堵塞。

由于五段抽汽管存在积水,当机组甩负荷或负荷突降时,缸内压力突变,五段抽汽管内部积水发生闪蒸,大量水汽通过五段抽抽汽口倒灌入低压缸,汽轮机末级叶片受到水冲击,导致部分末级叶片扭曲变形,引起动静相碰,末级叶片发生断裂。

据观察,在甩负荷停机前,汽水品质合格,但

3天之后对凝结水取样,发现凝结水电导率达到

153us/cm,钠离子浓度达到15000ppb;由凝结水水质恶化寻找到凝汽器钛管破裂泄漏及已断裂的叶片残片。

3.2 汽机连续在高背压、低负荷工况下运行,末级叶片因气流激振或局部鼓风发热发生不正常变形而

损坏

根据机组运行的600多小时记录中,经常连续带40%~50%的负荷,而且,真空长时间在-81kPa至

-85kPa之间。当机组负荷为45MW、真空为-83kPa时,排汽容积流量仅为设计排汽容积流量的11%,末级叶片因气流激振或局部鼓风发热而发生不正常变形。