首页 > 范文大全 > 正文

REISHAURE磨齿机加工齿形累积超差浅析

开篇:润墨网以专业的文秘视角,为您筛选了一篇REISHAURE磨齿机加工齿形累积超差浅析范文,如需获取更多写作素材,在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享!

摘要:对RESSHAURE磨齿机在加工盘行齿轮出现齿形累计超差的现象进行多方面的分析,最终将问题锁定在C轴,通过对C轴的修复,解决了这个问题。

关键词:齿形累积超差 C轴 钢轮 传动

一、故障现象

reishaure 磨齿机磨削加工盘形齿轮(z=67, M=2.5)时,齿形出现相邻累积标准超差(要求≤0.04mm,实测值0.08mm),而其它工艺参数如相邻误差、齿向误差、齿圈径向跳动及表面粗糙度等指标值均合格。经过检测齿形累积误差左右均呈正弦曲线状分布。

二、原因分析

磨齿机工作中产生齿形累积超差的原因基本上有以下几种原因:

1、砂轮自身的原因,没有修好或砂轮脱粒严重或砂轮没有达到平衡要求。

2、金钢轮本身就不合格,修出的砂轮肯定也就不合格

3、机床自身的精度达不到要求,主要表现在传动系统上有误差。

三、故障点的寻找和确定

首先,就砂轮和金刚轮问题进行检查,没有发现任何问题。(机床结构详见图1)。

最后,怀疑设备本身精度达不到了,可能与传动误差有关。本设备磨齿加工中,砂轮与工件的运动保持啮合关系。好比蜗杆(单头)与蜗轮啮合,砂轮相当于蜗杆,而工件相当于蜗轮,砂轮转动一圈工件转动一齿。

四、故障点的确定

磨削时,并非左右齿面同时磨,而是齿面一面先磨,另一面相对转过一微小角度后再磨削。由于其它指标合格,仅累积超差且左右两面均呈正弦状分布,故排除磨头的问题,重点检修带动工件旋转的轴(C轴)。

打开机床显示屏至检测页面,C轴转速显示数值有较大变化,同时C轴转动噪声较大,手摸有震动。以前数月曾调换过几只电机编码器,估计也是因震动受损。基本确定C轴传动有问题。

五、轴传动结构分析

C轴结构:由伺服电机经两光滑钢轮(主动轮与被动轮)作纯滚动,带动C轴(工件轴)转动。工件轴上带精密圆光栅。

传动结构原理如附图所示:

钢轮1由伺服电机直接带动,钢轮1在四根弹簧的作用下紧贴钢轮2,钢轮1与钢轮2作纯滚动,前后二只压轮起到受力平衡,使得钢轮2安装轴(即工件轴)不受径向力,以提高其精度及延长轴承寿命。

C轴传动结构附图(详见图1)。

C轴的拆卸与检修步骤:

1、拆卸检查 拆开盖板检查,压轮外表面及钢轮2内表面接触处有毛点,而钢轮1与钢轮2接触外表面光滑。由此判定故障原因为钢轮2内表面和压轮外表面毛糙引起。

用千分表测钢轮2外表面径向跳动,几何表头无摆动,可以认定在0.5μm内。小心拆下圆光栅与读数头,为安装方便并保持原来状态,以免出错,拆钢轮2时在钢轮2圆螺母及轴上刻上记号线,工件轴用手转动感觉没问题,测安装端面径向跳动和轴向窜动均小于0.002mm,故工件轴不作检修。

2、零件调换与修复

(1)调换压轮(实为轴承),钢轮1所在轴的轴承。

(2)钢轮1外圆及钢轮2外圆表面抛光,钢轮2内侧表面精磨处理。

(3)弹簧刚度的确定以及购买。

3、装配简述 装配时需调整弹簧的压缩量以保证两钢轮接触的一定压力,以传递足够的扭矩,有必要对弹簧作刚度C的计算及测定。

(1)装配前先严格清洗擦净内部各处。

(2)调换配好钢轮1轴前后两组四只轴承将其装到其座子内(称作主动轴组件)

(3)安装钢轮2及夹紧套与圆螺母(注意对准拆卸时作的刻线)。

(4)用千分表测钢轮2内外表面径向跳动。(实测值0.001mm合格)

(5)装主动轴组件:固定好座子,装上压轮,串好吊紧螺丝及弹簧等,采用自制工具将弹簧压缩后旋上螺母,卸下自制工具,将四螺母旋紧,保证弹簧压缩量17mm,相应弹簧压力17×8=136Kf。

(6)擦净圆光栅与读数头并安装调整好位置。

(7)装好伺服电机及盖板等。

(8)用少量专用油冲入内部并由底部放油口放掉。

(9)加注专用油至油窗标线。

六、试车

(1)空运转C轴,从低速50rpm加速至800rpm(电机转速已至4000rpm),C轴运转平稳无异响。

(2)试加工后测量累积误差值≤0.02mm,其余指标值也合格,基本满足要求。

参考文献:

[1]REF蜗杆式加工专机机床配件说明书.瑞士REISHAVER公司

[2]REF蜗杆式加工专机安装和保养说明书.瑞士GROB公司

[3]REF蜗杆式加工专机机械和液压说明书.瑞士REISHAVER公司

[4]孙志平,马云霞,杨立云.KX-300P数控磨齿机及其磨齿工艺分析,2009

[5]余仲裕.数控机床维修.机械工业出版社,2011