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布料机尾部传动滚筒针对压料现象的改造

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摘 要:我公司自开机试运行以来,石灰石均化库布料尾部滚筒频繁出现压料现象,造成皮带尾部传动滚筒与皮带打滑,皮带与物料之间也会造成短暂打滑现象,之后皮带就静止不动了,进而速度监测器测不到皮带的速度,或者电机电流过载保护等都会造成皮带机跳停。并且由于DCS在程序上联锁保护,造成破碎机至布料机段全线跳停。开机四个月的时间就因皮带磨损严重而更换了两条新皮带,即影响了工作效率,也对公司的经济效益造成了一定的影响。所以,如何彻底解决压料问题,是我司设备部当务之急的任务。

关键词:传动滚筒;带速;安全使用系数;公式;

中图分类号:C64文献标识码: A

一、压料现象产生的原因:

经过长达一个月的观察后,发现产生压料现象的根本原因为,布料机皮带的带速与来料皮带机的带速不匹配,未达到来料皮带机的速度1.52m/s,造成物料来不及送走,从而造成物料在下料口处堆积,最终造成压料,机组跳停。皮带与传动滚筒打滑主要原因为,物料所积压的重量超过了传动滚筒所能带动的重量,所以造成打滑。而皮带与物料之间的短暂打滑现象,也将皮带多处磨出了裂纹,有几处甚至磨穿了皮带,所以不得不更换新皮带。

二、解决方法:

综合考虑电机负荷、减速机的安全使用系数、液力偶合器的扭矩传递,决定在原有传动装置的基础上,将原有传动滚筒的直径由原先的Φ630,加大到Φ800。带速由原先的1.3m/s,提高到了1.65m/s,带速计算公式为:(电机转速/减速机速比)Χ滚筒半径。传动滚筒外径加大的同时,皮带与滚筒的接触面积也同时加大,接触面积加大也使得皮带与传动滚筒的摩擦力也增大,这样就更不容易打滑,同时还能使物料及时的送走。

三、改造后使用效果:

本次改造后,至今已使用了三年多,使用效果非常好,由于带速的提高,以及皮带与传动滚筒摩擦力的增大,皮带与传动滚筒之间就没有再出现过打滑的现象,下料口处也未再出现过压料跳停现象。传动装置也都正常运转,至今未更换过传动装置,皮带的使用寿命由原先的两个月延长到了正常使用寿命一年。

四、结束语

实践证明,本次改造非常成功,即为公司提高了经济效益,一年节省费用3.2万元,也同时提高了生产线的工作效率,减轻了机修班及日常巡检人员的工作量。

参考文献

[1]弗兰德减速机使用说明书;

[2]广东中兴液力偶合器使用说明书;

[3]安徽皖南电机使用说明书;