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某中厚板工程基础漂移的原因分析及应对措施

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【摘要】:以某中厚板主厂房基础为背景,对其处于淤泥质土层上的基础,由于地质、回填方法、施工顺序等多种的原因导致基础发生漂移。重点介绍了由于基础漂移的原因分析及应对措施。最后对同类工程中提出了合理化的施工建议。

【关键词】漂移;淤泥质土层;回填;降水

某中厚板主厂房基础施工中发生了部分基础漂移问题,影响了下道工序施工。现对基础漂移产生的原因做一分析,及避免该问题的发生应采取的对策做一总结。为类似地基条件的类似工程提供一些借鉴。

一、基础漂移描述及原因分析

1.主厂房①线基础

主厂房①线基础施工较早于2004年11月份全部施工完后,进行了基础放线,中心线未见偏移。2005年5月安装上部钢结构,发现基础中心向东偏移了80-100mm,向南偏移了80-100 mm左右。后对基础杯口进行了扩大处理,以保证钢柱安装中心线。

原因分析:

基础偏移最根本的原因是整个厂房处于淤泥质土层上,土体不稳定造成的。地下水位高,淤泥质土处于流塑状态,土体一旦失去平衡,土体就会象冰川一样慢慢的向低处流动或滑动,直至土体达到平衡状态。中厚板工程的基础全部都是采用PHC桩,该桩的侧向刚度很小,主要起承压作用,承受侧向力的能力很差,当基础所处的土体不稳定时,土体必然产生移动,带动基础和基础桩产生水平运动,造成基础横向漂移。

基础东侧25m为加热炉基础的基础坑,基坑深9m,基础向东漂移是土体向加热炉方向滑动所至。

基础向南飘移的主要是因为控制点向北移动造成的。由于基础施工完后,基础南侧没有基坑开挖,基础向南移动的可能性很小。现场使用的控制点主要分布在加热炉南侧,由于加热炉开挖控制点向北滑动,以控制点为准放线,则基础相对于控制点向南漂移。

2.主厂H列 - 线基础

H列基础施工日期为2004年12月份至2005 年1月之间。基础施工完后,在H列基础上做了一排控制点,两天后复测发现 列基础上的控制点已产生相对位移。相对位移约8-10mm,当时周围尚没有深基坑开挖。2005年5月H列北侧滤泥间PHC桩施工完后检查基础发现基础产生大量位移,最大位移值达342mm 。

产生的原因:

基础前期漂移主要原因:由于主轧区及轧辊间的桩施工时间较短,土体内的饱和水压力未能完全释放,基础回填不密实或未能对称回填,造成基础回填完后周围的土体未达到平衡状态,基础周围的土体继续移动,基础产生水平位移。

基础后期产生位移的原因:主要是滤泥间桩的施工,使土体间产生了较大的饱和水压力,由于 南侧开挖了较深的主轧线冲渣沟深基坑,在北侧较大的土体压力下,土体整体向轧线方向移动,基础随土体移动产生较大的水平位移。

3.主厂房 - 线柱基础

主厂房 - 线基础在厂房钢结构安装完后,发现产生不同程度的位移,最大位移量达80mm,造成主厂天车梁产生相应不同程度的位移。给下道工序天车轨道安装造成了很大影响。

原因分析

(1)基础回填没有采取对称回填或回填不密实,基础周围土体不平衡,造成基础承受了较大的侧向压力。

(2)基础支护桩的拔除,产生了土体压力不平衡,基础周围的土体移动产生的。

(3)厂房内大吨位的吊车或重载车辆行走引起基础两侧土体移动。从而造成基础漂移。

(4)测量控制点漂移,产生测量误差引起的。

(5)多种原因共同作用的结果。

二、总结

在今后同类工程中应采取的措施,以减少基础漂移或降低漂移产生的危害

1.做好降水工作。对于淤泥质地基,且结构复杂地下基础工程,相邻基础高差较大,在桩基施工完后应采取整体降水措施,降水要达到一定时间,以便使土体达到一定程度的固化,提高土体的强度,降低淤泥质土体流动性和变形。同时也降低了施工支护难度。

2.严格按施工顺序施工,严格遵循先深后浅的施工顺序,在制定开挖方案时要充分考虑对基础周围桩的保护,采取切实可行的保护措施。

3.对基础回填土,要重点监控,基础必须对称回填,分层夯实,避免基础周围土体压力失去平衡。

4.基坑支护桩要随拔随注浆,防止产生拔桩的次生灾害。

5.加强控制点的复测校核,应设专人对控制点进行定期的复测和校核,对出现误差的控制点及时进行修正。

6.软土地基上的钢结构厂房不宜采用杯口基础,宜采用地脚螺栓和钢柱连接,钢柱垫板宜采用座浆法施工,基础漂移后可对厂房柱适当调整,从而减小基础漂移对厂房钢结构的不良影响。对处于软土地基上的钢结构厂房采用杯口基础的,应建议甲方和设计院采用地脚螺栓基础。