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浅析同步电动机可控硅励磁装置的技术改造

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摘要:老式励磁装置技术性能差,运行不稳定,且易造成一定的经济损失。通过对老式励磁装置进行技术改造,用V235.8LD综合控制面板替代原来的电源板、脉冲板、投励板、灭磁板,性能稳定,并产生可观的经济效益。

关键词:励磁装置;性能;改造;兴电灌区

中图分类号:TM921.45 文献标识码:A文章编号:1003-6997(2012)10-0058-01

兴电灌区是甘肃省高扬程提灌工程大型灌区,工程设计于70年代,提水流量9.6 m3/s,灌溉面积20 120 hm2。有机电设备1 100多台,工程中机电设备已经老化,部分属于淘汰产品,同步电动机可控硅励磁装置就是其中之一,在运行中暴露出许多问题,影响了工程的安全、连续、稳定及经济运行,成为一个十分棘手的问题。应对可控硅励磁装置进行技术改造或更新换代。

1改造前励磁装置存在问题

兴电工程二、三、四、五、七泵站共安装20台T800-6/1180型同步电机,单机功率800 kW,每个泵站安装4台,电机额定电压6 kV,采用KGLF-11型可控硅励磁装置,在多年来的运行过程中,主要存在以下问题。

1.1励磁装置元件问题

可控硅励磁装置由晶体管分立元件构成,故元件离散性大、受温度影响大、运行不稳定、可靠性差、维护设备多,需配备示波器等专用调试设备。每年5月下旬至8月初,平均每台机组跳闸次数在8次以上,造成提水损失20万元左右。

1.2励磁装置投励问题

可控硅励磁装置投励不可靠,尤其多时早励给电机造成极大的暗伤毁坏性,影响电动机使用寿命。投励环节检测逻辑简单,投励时间不准,早励或迟励,开机成功率低。

1.3稳定性问题

可控硅励磁装置抗干扰能力差,供电线路遭受雷击,避雷器动作,大机组起动引起电压波动等因素致使工作不稳定,灭磁电阻经常发热烧断,机组失步跳闸并影响其他电气回路运行。

另一方面,可控硅励磁装置不能较好地满足电动机带重负荷起动要求,当提水扬程高、电动机起动功率大时,由于灭磁回路设计不合理,经常起动失败。而且控制回路不可靠,触发脉冲过窄,使整流元件触发失败,而造成主电路缺相丢波运行,甚至造成失步事故。

1.4费用问题

可控硅励磁装置主元件过载能力低,极易损坏,年运行费用高,每年每台维修费用近2 000元。

1.5装置保护措施问题

可控硅励磁装置保护单一。时常发生丢波、缺相,机组失励失步、带励失步及断电失步等故障无保护措施,使电动机受到不同程度损伤或损坏。如兴电工程泵站三号机在运行中出现失励失步造成电机转子绕组,尤其是起动绕组烧坏更为严重,定子绕组端部损伤,送厂维修花费资金近5万元。

2可控硅励磁装置技术改造的初步方案

针对上述问题,通过对多种技术改造方案的比较,本着“技术先进、成本较低、见效明显”的原则,结合现状,同兰州电机厂电控部共同开发V 235.8 LD整板式集成电路可控硅励磁装置,对原可控硅励磁装置进行局部改造,单台机投资0.43万元左右。改造时保留原励磁屏的整流变压器、风机、主回路中可控硅、二级管等元件,用V 235.8 LD综合控制面板替代原来的电源板、脉冲板、投励板、灭磁板。为防止改装的设备出现故障而影响以后的运行,只解开原控制板的接线,两套控制系统共存于一台励磁屏,一旦集成电路控制板出现故障,能在最短的时间内恢复原来控制板的运行。V 235.8 LD整板式集成电路可控硅励磁装置的几何尺寸小,安装接线简单、方便。

3可控硅励磁装置技术改造后的效果

采用V 235.8 LD整板式集成电路可控硅励磁装置进行技术改造能够达到下列效果:使电机具有良好的异步驱动特性,按“准角强励整步”原则投励,起动及投励过程轻松、平稳、快速;具有完善的带励失步和失步保护,保证电机带励失步时快速动作,使电机免受脉冲转矩损伤;温度适应范围宽,改造后能在高温期环境温度达到55℃时工作正常;能与脉冲保护相配合,动作于不停机带载自动再整步;励磁电压、电流调整范围宽,在额定励磁电压、电流30 %~130 %范围内调整励磁参数,系统电压波动时(-10 %~+15 %范围内),该控制系统能及时自动调整励磁电流,电动机不易失步;所有控制过程自动处理,有完整的信号系统,并且能够进行检测,当电机出现失步、再整步,后备保护跳闸;使生产调度具有灵活性,做到心中有数,功率能够达到供电部门的要求;励磁输出波形对称度好,三相输入负载平衡,熔断器负载平衡,不易引发快速熔断器熔断故障;经济效益可观,年多提水300万m3以上,多创水费收入70多万元。较历年单机运行维修费用,4年基本能够回收单机改造投资成本。

4对今后可控硅励磁装置技术改造的思考

在制定对老式励磁屏改造方案时,充分考虑工程现场的实际应用情况,采用现代控制技术及理论,吸取国内外励磁装置制作厂商众家之长,做到设计原理新颖成熟、功能齐全、控制手段先进、现场改造方便、运行可靠、维修简便,并采用先进的电脑数字控制技术,功能完善,面板采用新型的薄膜按键,采用液晶汉字显示及菜单操作系统,人机界面清晰、操作方便,性能稳定可靠,寿命长,信号显示系统直观,完善,有利于工作人员现场监控,且能与信息化计算机监控系统相连接,实现远程自动控制。

综上所述,泵站老化或淘汰型的机电设备运用现代技术通过合理的、先进的技术改造,或进行改造维修,能够降低能耗,提高泵站生产效益,使泵站更加安全、经济运行。