首页 > 范文大全 > 正文

细长轴加工工艺研究

开篇:润墨网以专业的文秘视角,为您筛选了一篇细长轴加工工艺研究范文,如需获取更多写作素材,在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享!

摘 要:本文主要介绍了细长轴加工全过程,阐述了细长轴加工的特点、难点,加工过程中深孔钻削技术、珩磨技术及应用,同时对细长轴特殊的检测要求进行了分析和阐述。

关键词:细长轴;深孔钻;珩磨

中图分类号:TG51 文献标识码:A

引言

零件S-261907(详见图1)属于细长轴类零件,主要其连接作用,长度为3078mm,其内孔粗糙度要求为Ra1.6μm,同时零件的技术条件要求也极其严格。该零件虽然结构相对简单,但是由于零件过长,加之材料为INCONEL718(高温合金),为难切削材料,而且,零件的毛料为实心棒料,在钻孔后,去除余量较多,容易引起局部变形,因此对零件的变形控制为本零件的加工难点。另外,零件太长,在钻孔时,零件的同轴度也难以保证。

1分析零件图及加工难点

加工技术难点:

根据零件图的特点,在加工过程中主要遇到以下难点:

a细长轴的加工工艺

b保证零件的尺寸和技术要求。

2确定工艺路线

根据零件图确定细长轴的工艺路线如下:

0 毛料图表J5毛料检查10车一端外圆基准20车加工找正带25车坡口30钻孔35修找正带40扩孔45修找正带50扩孔55粗珩内孔60半精车外圆65精珩内孔70精车外圆J75最终检验

3零件的研制加工

3.1车加工找正带与找正

车加工找正带时一夹一顶,中间不使用任何支撑,这样做的风险就是由于零件过长,中间有可能出现“塌腰”的现象。但是通过实践,并没有出现零件“塌腰”的现象。找正带车加工完成后,在机床上对三处找正带打表检查,其跳动都在0.02mm以内,满足了在深孔钻镗床上加工的要求。

3.2钻孔

在钻孔之前发现零件的直径小于深孔钻镗床的四爪卡盘内孔的直径,因为在钻孔时轴向力很大,若零件的轴向没有约束仅靠卡盘夹紧,加工中零件有可能移动,为此,制作一个夹紧套,来避免此现象的发生。

根据刀具手册的参数,开始钻孔,初步将参数设定为转速112r/min,进给20mm/min。由于工件材料为INCO718,韧性和强度都很大,同时机床的功率也不是高,所以,在加工过程中出现了很大的噪声,而且还出现了闷车的现象。这时对加工参数进行调整,先是提高了转速,将转速调至160r/min,将进给调至14mm/mim。因为转速过高,出现了“磨刀”的现象,刀具后角磨损严重,刀片的寿命急剧缩短。继续调整加工参数,转速调至112r/min,进给调至10mm/min,这时,切削过程基本流畅。

虽然找到了合适的切削参数,但是,刀片磨损仍然很严重,基本上每切削300mm就需要换一次刀片,这样增加了刀具成本。分析原因,个人认为机床性能与刀片的性能没有吻合,即机床达不到刀片规定的切削速度,刀具在使用非额定的切削参数切削时,其磨损远大于额定的参数切削。

3.3钻孔总结

在钻孔的过程中,由于刀片在孔内,无法观察其磨损情况,但可以通过切屑的质量可以判断刀片的磨损情况,加工过程中用手感觉刀杆的震动情况,通常情况下,若刀杆的震动情况加大,切屑也翘起了花边,就应该及时更换刀片,否则有可能损伤刀体。

3.4扩孔

将零件装夹到深孔钻的过程中,零件中间部分跳动达到 0.8mm,分析原因:零件在钻孔时去除余量较大,产生了极大的应力,零件从深孔钻卸下之后,零件开始释放应力,导致了零件的变形。为此,在扩孔之前又重新车加工了找正带,保证在上深孔钻之前3处找正带同心,在车加工找正带过程中上刀量不能过大,否则会顶弯零件。重新将找正带车到跳动不大于0.02mm后,进行扩孔。在扩孔过程中,机床经常出现刺耳的声音,同时,刀体上的导向块磨损很快,严重的时候导向块会磨碎,只能调换方向或安装新的导向块。虽然能进行扩孔工作,但是极大的增加了加工成本。

导向块磨损的原因主要是刀片车出的孔径小于导向块的直径,导向块与零件形成过渡配合。因为在一面刀刃磨损后,刀片的尺寸就已经减小,在将该面刀刃旋转到与刀体接触的时候,虽然在装夹的时候,刀片的位子在正常位子,但是当切削时,切削力会把刀体挤向刀体的圆心方向,由于与刀体接触的刃面已经磨损,所以,刀片发生了让刀现象,钻出来的孔就会较实际设定的直径小,导向块会与零件的内壁发生严重的摩擦,行程工件系统机械的震动和噪声。

在第一次扩孔后,对零件的壁厚差进行了检查,已经下降到了0.3mm,可以说反复扩孔将会减少壁厚差。但是在第二次扩孔之前,同样需要重新车加工找正带,这次修正,同时要修正坡口,因为第二次扩孔时,将从与钻孔方向相同的的一端进行加工。在第二次扩孔时,将内孔加工到了75.9mm,这与零件的内孔的最终尺寸还有0.3mm的余量。

3.5珩磨

珩磨细长轴,在黎明公司是第一次,该设备是进口的设备,此前也没有珩磨的经验,只在安装调试设备时厂家对我们进行了培训,加工零件的时候我们只能根据厂家提供的参数进行,珩磨头转速为230r/min,进给10~15mm/min,负载10%~12%,,由于珩磨机的工作行程为2米,所以,我们从两端对长轴进行了珩磨,在珩磨过程中需要掉头进行二次装夹。珩磨头、珩磨杆和机床之间是由两个万向节进行连接,珩磨头在零件的内孔内会沿着内孔的方向行进,只要将零件夹紧后固定即可,不用进行找正。珩磨去除的余量小,且属于精加工设备,而且精车外圆后零件可能变形,所以第一次珩磨的时候只去掉了0.15mm的余量。

在精车外圆后,再将内孔珩磨到图纸要求的尺寸。当要求去除的余量较大的时候,可以换粗糙的油石进行加工。珩磨后的表面远远的高于图纸表面的质量要求,最终表面质量达到了Ra0.04μm。

此项工作,填补了黎明公司珩磨长轴零件的空白,为今后珩磨加工提供了宝贵的经验。

结论

细长轴的加工是机械加工的难点,细长孔的加工更是难上加难,在加工过程中,如何控制零件变形是需要克服的主要难题。在加工该零件的过程中我们借助了一些专用设备,如数控深孔钻镗床、珩磨机等,尤其是珩磨机,在我公司是第一次珩磨深孔,填补了黎明公司的空白。深孔钻方面,尤其是深孔钻的刀具调整,减少了加工成本,也提高了加工效率,在工装方面,我们自制了一些夹紧套和锥度套,来满足加工需要。总的来说,在细长轴的加工过程中我们积累了一些经验,在今后的工作中还需继续完善和提到,为轴类零件的加工提供有力保障。

参考文献

[1]蔺启恒.金属切削实用刀具技术[M].北京:机械工业出版社,2004.

[2]袁锋.数控车床培训教程[M].北京:机械工业出版社,2004.

[3]余辉.旋转钻柱构件规范[M].北京:中国兵器工业企业管理协会翻译出版,2004.