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氯乙烯尾气吸附器内盘管腐蚀原因分析与处理

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摘要:针对尾气吸附器内冷却盘管腐蚀比较严重,影响氯乙烯回收产量,通过对该装置工艺上和设备上存在的问题对比分析,采取了相应的整改措施,取得了较好的效果和经济利益。

关键词:氯乙烯 尾气吸附器 盘管 腐蚀

中图分类号: TQ325.3 文献标识码: A

工作原理

针对电石法生产氯乙烯的过程中,精馏后产生的尾气中,含有氯乙烯,氢气,氧气,氮气惰性气体,尾气吸附器就是尾气吸附,对氯乙烯进行回收,目前在氯乙烯生产过程中主要采用(1)活性碳低温吸附法(2)膜吸附法(3)变压吸附法三种方法,这里主要介绍活性碳低温吸附法,活性碳低温吸附就是将活性碳堆在容器中,在尾气放空前,活性碳吸附住Vc,吸附过程中会放热,故在容器中装有盘管,盘管中通-40℃冷冻盐水冷却,再吸附饱和后,进行切换,通过解析,通蒸汽加热汽化,回收至气柜等工序。然后对活性碳热风干燥,烘干,吹冷风冷却,在干湿及冷热交替过程中会产生HCL等,有腐蚀性。

二.造成原因分析

为查明造成这种现象的原因,我们从工艺上和设备上两个方面入手。首先,从工艺上查原因,通过上述工作原理,我们可以知道,其工作环境变化频繁,其介质有活性碳,Vc,空气,乙炔,蒸汽-40℃冷冻盐水,工作温度从-35℃~150℃范围经常波动,由于氯乙烯是热敏性物质,当温度大于110℃时易分解,从而解析出Hcl等酸性物质,在生产过程中,由于频繁用蒸汽冲洗,温度高达110℃以上,因此微量氯乙烯即会产生浓酸,导致设备严重腐蚀。其次,我们从设备设计结构和选用材质入手进行分析,在第一次的设计中,它采用的是如下结构,外壳是16MnR材质,中间盘管是由304不锈钢加工,盘管的固定是点焊在支撑角钢上,支撑角钢再焊在设备下封头上,这种结构在使用不到三个月的时候。内盘管就发现大面积渗漏,特别是盘管底部,包括焊缝,这引起了我们高度重视,通过分析判断,我们得出以下结论:一是设计结构不尽合理,原设计盘管与支撑角钢点焊,支撑与下封头焊接,均为刚性连接,由于本设备在工作时,冷热变化频繁,温差较大,达140℃左右,这有可能在盘管中形成较大的应力,使焊缝产生裂纹,冷冻盐水渗出,造成大面积腐蚀。二是设计选材,通过与原设计单位沟通,商讨,对冷却盘管的选材重新进行了比对,结合国内兄弟厂家的经验,设计院推荐了316L,16Mn,20G,三种材质,供我们选用。

三.解决方案

1.在工艺上,严格控制各项工艺指标,控制反应温度,湿度,压力,吸附时间,通蒸汽时增加防冲板,使蒸汽均匀加热,增加回收后对活性碳加热时间,并严格检查烘干程度,然后充分冷却后再进行生产等措施。

在设备的结构和选材上作了一些改动。

(1)在原设计中,盘管与支撑角钢采用的是点焊方式固定,经修改我们采用U型卡环固定,这样可以允许盘管径向移动。

(2)在原设计中,角钢支撑直接焊在下封头底部,修改后,我们在下封头增加一块多孔花板,让支撑角钢置于多孔花板上,这样,整个盘管全部落在花板上,并且支撑可在多孔花板上移动,从而避免了因热涨冷缩可能造成的应力破坏,导致冷冻盐水渗出腐蚀设备的可能。

(3)在选材上,我们查阅了大量相关资料,并与兄弟单位进行了探讨,最后我们与设计院商定,重新选用316L和20G两种材质做盘管,并各做一套投入使用。

四.效果

经过我们工艺和设备工程技术人员多次的试验和改进,通过对工艺指标的严格控制,强化管理,严格执行操作法,杜绝因操作不当而造成的偶然因素的影响,尾气吸附器盘管腐蚀问题得到了有效控制,两套冷却盘管的使用时间由原来的三个月变成了六个月,甚至更长,由于316L价格较高,从经济性方面考虑,我们最终选用20G材质代替。

(1)产量:现在因设备盘管腐蚀而造成的非计划停车检修的现象,基本上不复存在了,由于生产较为稳定,氯乙烯的回收能力明显上升。

设备:由于较好的解决了设备腐蚀问题,减少了开停车时间,也减少了设备更换和维修时的排空损耗,设备使用寿命也得到延长。

效益:由于世界石油能源价格的上涨,单体价格更是一路飙升,回收单体产量的增加,无形地减少了消耗,增加了产量,提高了企业产品的竞争力。

五.结束语

通过尾气吸附装置在工艺和设备上存在问题的分析比照,提出了工艺和设备上可能存在的问题,并且提出了整改措施和意见,基本解决了尾气吸附过程因工况条件复杂,化学反应多而造成冷却盘管腐蚀严重这一难题,提高了回收利用率,为企业发展作出了贡献。

参考文献:《氯乙烯工艺学》严福英主编