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四川短半径超深水平井YUNAN002-7井Ф215.9mm井眼超深、超长段安全钻井技术实践

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【摘要】yunan002-7井是目前川渝地区Ф215.9mm井眼最深的一口定向井(井深6619米)。该井Ф215.9mm井眼井段长达2463米,是一口Ф215.9mm井眼井段超深超长的高难度井,对该井钻井技术进行了分析总结,为今后该区块的开发和Ф215.9mm井眼超深超长钻井技术积累了宝贵的经验。

【关键词】Ф215.9mm井眼 超深超长 定向钻井 井眼轨迹控制

1 主要技术难点1.1 窄密度窗口钻井

Ф215.9mm井眼压力系统复杂,存在低压漏失层,为保持压力平衡钻井,易发生漏、喷同存的复杂局面,处理难度大。Ф215.9mm井段气侵、气测异常达55次,发生井漏25次,发生溢流2次。在层位栖一组井深6520.77m、6555.44m发生溢流,钻井液密度由1.61g/cm31.77g/cm31.81g/cm3,发生井漏9次,从而导致Ф215.9mm井段漏层不清,同时井漏诱发后效严重,导致井漏、溢流、卡钻风险同存,为继续钻进至石炭系顶(6619m)带来很大风险。

1.2 定向难度大,井眼轨迹控制要求高

第一造斜点井深4400m,第二造斜点井深达5300m。井筒摩阻大,滑动钻进困难。加之地层倾角变化大,造斜能力差,龙潭组地层倾角由30°增加到80°,茅口组地层、栖霞组地层又降至14°。同时井底温度较高,容易造成仪器失灵和损坏,增加定向难度。同时该井Ф215.9mm井段长达2464.82m,设计地质目标斜深达6619m,井斜最大67°,井眼轨迹控制和监测难度较大。

1.3 井筒摩阻扭矩大

5300m以下稳斜段采用¢213mm双扶正器钻至井深6428.31m,,扭矩极大(以120KN钻压钻进扭矩最大26KN.m,正倒划眼时扭矩最大35KN.m),易导致钻具事故和卡钻。井段6200m-6619m后,钻具负荷重,上提摩擦阻力达到65吨,钻具上提最高吨位275吨,接近钻具提拉强度极限。

2 主要技术措施

2.1 实时调整钻井液密度,长兴组~茅一采用衡钻进

该井长兴组~茅一设计钻井液密度1.67~1.80g/cm3。在井深6229.19m发生键槽卡钻后,处理过程中总结出了长兴组~茅一安全钻井泥浆密度为1.57~1.61g/cm3,降低了井漏、压差卡钻的风险,也提高了长兴组~茅一的机械钻速。2.2 优选钻井参数

Ф215.9mm井段从井深4400m开始造斜,5300m后井斜超过50°时,为克服井下摩阻,牙轮钻头钻压160KN~180KN,避免不合理钻压时钻头掉牙轮和外排齿提前损坏。采用大排量(22~25L/S)循环、钻进,有效清洁井底,消除沉淀床现象。2.3 钻井液维护处理

2.3.1?控制钻井液粘切,使其具有很强的携砂能力,防止岩屑床形成?

Ф215.9mm井眼使用排量25~28L/S,控制井浆坂含 25~20g/l,加入足量的JD-6、SRP、SMP-1、配合使用CaO、KPAM、CMC-7,混入柴油加 OP-10,使井浆显示出低剪切速率下的初始凝胶强度,高温高压流变仪 3 转/分,可较好低实现弱凝胶转化特性,清除井下的岩屑床。在井段5156~5946m水平位移达到1000m时,水基钻井液粘度低于43s,初切/终切(Pa)1/8-9,有阻卡出现,考虑是否有岩屑床形成,能基本满足井下要求。在井段5946~6157m水平位移达到1300m,水基钻井液粘度高于48s,初切/终切(Pa)1~2/10~12,原钻具起下钻无明显阻卡情况,能较好地满足井下要求,防止井下形成岩屑床。另外本井段通过加入足量的JD-6、SRP、SMP-1、配合使用CaO、KPAM、CMC-7混入柴油加 OP-10,以高浓度碱比胶液维护,达到控制井浆粘、切,满足井下要求,钻井液有较强的携砂能力。

2.3.2?控制聚磺-聚合醇钻井液的高温高压失水,提高抑制能力及高造壁能力?

龙谭、梁山组,岩性复杂、夹层多,层理微裂缝发育,易引起双重坍塌的关键是透过微裂缝渗进地层的水。采取的措施为:一是尽量降低滤失量,二是改变渗入水的性质。依据“屏蔽封堵”原理,选用各种处理剂,务求封严封实,尽量减少滤液进入地层,控制薄而韧的的滤饼,提高防塌造壁能力。性能为HTHP/K(130°)控制在10ml/2mm内。 钻进中岩样代表性好,保证了井眼的稳定,特别是在钻进龙谭(密度1.60g/cm3)、梁山(密度1.80g/cm3)过程中未发现有垮塌物;起下钻每次均到底,开泵畅通,无沉砂;在换顶驱过程中,在井深6014m,井温 130℃,静止 240h 后,下钻通井都顺利到底,而且泥浆性能几乎未变化性能。说明井内钻井液热稳定性好。

2.3.3?强化本井段钻井液性能。

在该井段钻井液技术的关键是控制Kf小于0.10,HTHP控至在10ml内,坚持每趟起下钻在井底垫入0.5%~1%的固体剂(RGJ)。

2.4 井眼轨迹及井身质量控制技术

(1)四开井段,定向结束后采用单、双扶正器通井,确保井眼畅通。稳斜段采用短棱双扶正器很好地控制井眼轨迹,为7″尾管固井提供基础,确保单扶通井后顺利将7″尾管送入井底。

(2)严密注意侧钻点、漏层、垮塌层、气漏同层的复杂情况,在钻头及扶正器通过该井段时严格控制起下钻速度(120s/柱),严格控制遇阻卡吨位,遇阻卡后耐心、精心划眼,防误操作,防压差卡钻故障。

(3)钻至井深6520m发生溢流,加重密度发生井漏后,采取衡钻进,钻进中全烃保持10%以下,每次接单根有后效,同时通过短程起下钻,控制钻井液密度,确保起下钻在安全周期内。同时为了防止井漏,采取分段循环排后效(循环井段要错开井漏、垮塌、石膏层等复杂井段),循环时控制排量降低环空压耗。3 认识与建议

(1)上部地层倾角达51°,建议使用VTK垂直钻井技术,以解决直井段的防斜问题,同时提高机械钻速。

(2)采用针对性强的钻井液体系防止上部地层垮塌以及膏岩溶解。

(3)215.9mm井段井漏频繁,要严格控制好钻井液密度,溢流压井防压漏地层。

(4)要充分认识地质复杂带的地层特性,超深定向井的井眼轨迹必须严格控制,确保井眼平滑。

参考文献

[1] 张德军,等.四川超深井定向井龙岗8井钻井技术实践[J].钻采工艺,2009,32(2):6-8

[2] 郭建国.深井、大斜度井尾管悬挂固井工艺[J].石油钻采工艺,2005

作者简介

张春林(1982-),工程师,2005年毕业于江汉石油学院钻井专业,一直在钻井生产一线从事技术工作。