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精细油藏分析,改善桩89块开发效果

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[摘要] 桩89块位于五号桩油田的西部,主力油层S2段,是在孤北低隆起西斜坡背景上发育起来的单斜构造,东高西低,向西为边水区,向东储层上尖灭。该区块于1995年4月投入开发,先后经历了天然能量开发和注水开发阶段,目前处于中含水开发阶段。针对各井组井区目前所处的开发特点,在精细地质研究的基础上,通过以注采调配、完善注采关系为主的综合治理工作,以及布打完善井等方式,提高区块开发水平。

[关键字] 细分井组 注采调整 综合治理

中图分类号:TE236 文献标识码:.

1.基本概况

桩89块位于五号桩油田西部,构造上属于孤北-桩西古隆起西翼,北与桩西油田桩115块相接,南为桩394块,西为孤北西部洼陷,东以孤北低隆起与五号桩油田桩52块相隔。动用含油面积8.8Km2,平均有效厚度3.1m,石油地质储量235x104t,标定采收率14.9%,可采储量35x104t,油藏主要为中低渗断块油藏。

2.开发简历及开采现状

2.1开发简历

桩89块自1995年5月发现,投入试采以来,先后经历了:天然能量开采和注水开发两个主要开发阶段。

2.1.1天然能量开发阶段(1995年5月~1997年12月)

该阶段历时18个月,单井产能在10t/d左右,初期随着不断有新井投产,区块产量呈上升趋势,由于天然能量弱,后期地层能量下降较快,阶段末,地层压降达7MPa,产量递减快。

2.1.2注水开发阶段(1998年1月~目前)

桩89块于1998年1月投入注水开发。此阶段主要分为3个阶段:

(1)注水见效阶段(1998年1月~2000年12月)

为补充地层能量,1998年1月投入注水开发,先后转注了油藏边部5口水井,采取低部位注水高部位采油的注采井网,及时补充了地层能量。该阶段油井采取措施较少,主要以酸化为主,取得了较好的效果。该阶段地层压力由22.4MPa上升至27.7MPa ,日产液稳定在120t/d阶段采出程度6.61%。

(2)整体注采井网调整阶段(2001年1月~2006年12月)

2001年1月起,桩89块注水效果逐步转差,日产液下降,含水上升率达14.1%。

2002年10月陆续转注油井,增加注水井点,完善注采井网,开发形势稳定。通过注采调整,阶段末井网能够满足开发需要,日油稳定在40t,含水上升得到了缓解。

(3)含水上升、产量递减阶段(2007年1月~目前)

进入2007年,桩89块注水开发油井单向受效,且非均质性表现突出,油井含水上升较快,由65%上升至目前的86.3%。并且水井出现井况变差,欠注等问题,导致水井开井数减少,注水量下降,桩89块注水开发效果变差。

2.2开发现状

截止目前,桩89块有油井总井9口,开井9口,单元日产液117t/d,日产油16t/d,综合含水86.3%,采油速度0.24%;水井总井7口,开井7口,日注水平195 m3/d,月注采比1.55,平均动液面1870m。到目前该区块累积采油32.0749×104t,累积产水41.2724×104t,采出程度13.65%,累积注水112.3289×104m3,累积注采比1.22,平均地层压力为23.5MPa,总压降8MPa。

3.井组动态分析

3.1 桩893井组

桩893井组位于桩89块的北部,该井组有油井1口,水井2口,桩893水井自2005年9月恢复注水以来,桩89-3-x33液量有了显著的回升,开采形式一直较好。但由于该油井单项受效严重,产量呈下滑趋势。针对该井组地层能量呈下降趋势,自2007年10月受桩893注水单项受效影响含水上升较快。2010.5月水井调配20-40m3/d,油井含水由59%上升至71.9%。2011.3月已将桩893调配40-20m3/d,含水上升得到了一定的控制。

3.2 桩89井组

桩89井组位于桩89块中部,该井组有油井3口,水井1口,从井组生产趋势看,桩89注水见效,井组液量保持稳定,含水上升,产量处于下降趋势。目前井组综合含水已由2011年12月93.4%上升至99%。分析主要受桩89-3-25含水上升影响。

桩89-3-25自2003年1月酸化后一直高液高含水生产。2008年5月对应水井桩89套管错断大修不成功停注,而桩89-4-x28对该井注水见效不明显,油井生产情况逐渐变差,至2009年6月呈供液不足生产。2012年2月对该井检泵酸洗液量上升,含水居高不下。分析桩89-3-25含水上升原因:桩89-3-25于03年1月酸化后,水型:NaHCO3型,矿化度变化不大,但CI-、 HCO3-含量变化较大,分析受注入水影响。2008年5月桩89停注后,该井水性变为地层水。2012年2月对油井进行酸洗后水性再次变为注入水。由此可见,一是桩89-3-25受桩89注水见效明显,下步需对桩89布打更新井恢复注水井网;二是结合桩89-3-25作业井史,该井有结垢现象,通过酸化除垢能使液量上升,但含水也随之上升,影响产量。

3.3桩89-3-15井组

桩89-3-15井组位于桩89块西南部,油层较厚,储层物性相对较好,井网相对较完善,是桩89块的主力注采井组。该井组共有油井3口,水井2口,2007年-2010年针对该井组地层能量存在下降的趋势,分别对水井桩89-3-19和桩89-3-15实施了提水,井组液量稳中有升,产量较稳定。

2012年3月19日受水井桩89-3-15作业套管错断注灰封井,8月5日桩89-3-19受台风影响井场水淹停影响,破坏了井网平衡,油井桩89-4-18、桩89-4-20液量下降明显 。2012年3月21日对桩89-5-17调配20-60m3/d,桩89-3-19也于2013月1月恢复注水,及时补充地层能量,桩89-4-20液量有所恢复,但含水上升。下步井组将投入2口新水井(桩89-3-x16、桩89-3-X17),有望补充地层能量。

桩89块油井多为酸化后投产,且酸化措施后取得了较好的增油效果。根据井组岩性特点,借鉴以往经验,2013月5月对桩89-4-16再次实施酸化,初期日增油4.1吨,目前液量7.1吨,油量3.8吨,含水46%,日增油2.9吨,累计增油92吨,措施取得较好的效果。鉴于措施酸化效果较好的经验,下步继续优选桩89-4-18实施酸化,提高油井产能。

从区块剩余油分布图看,区块的南部剩余油分布聚集,但井网井距大,驱油效率低,下步可在西南部布打加密井,挖潜剩余油潜力。

4.下步工作方向

总体思路:通过部署完善井及治理不正常的油水井,完善动态注采井网,补充地层能量,改善水驱开发效果,提高单元开发水平。

4.1布打更新井、水井增注、调剖,改善水驱开发效果

针对区块动态注采关系不完善。下步预计在桩89-3-15井组、桩89井组布打更新井3口,大修恢复长停井1口,高部位欠注井侧钻1口,调剖调驱、找漏、分层注水3口。

4.2实施油井酸化解堵

89块的岩性为粉细砂岩,该块油井多为酸化后投产,部分油井酸化措施后取得一定效果,下步建议优选潜力井实施酸化、补孔、分层开采等有效增产措施4口。

4.3布打完善井,深挖剩余油潜力

从区块剩余油分布图看,区块的南北部高部位剩余油分布聚集。北部井网控制程度低,下步可在北部高部位布打完善井,提高储量动用程度;南部区域井网相对完善,但井网井距远,驱油效率交低,因此可在南部布打加密井,深挖剩余油潜力。

参考文献

[1]沈琛,李安夏等.采油工程基础 . 石油大学出版社,2000,8

[2]沈秀通,蒋贤儒,彭仁田等.采油与注水 . 石油大学出版社,2000,8