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粤泷发电厂油枪节油改造及节油效果分析

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【摘 要】粤电集团粤泷发电有限责任公司点火油枪全部为简单机械雾化油枪,这种油枪是一种较成熟但也较落后的油枪,本文针对该油枪的不足进行油枪节油改造,改用新开发生产的高效QS气体爆炸雾化化油枪,具体介绍油枪改造方案以及改造效果,实现节油、环保的目标。

【关键词】粤泷发电厂油枪节油改造;效果分析

前言

粤泷发电有限责任公司(以下称粤泷电厂)现有2×135MW燃煤的发电机组,其480T/h锅炉采用的是四角切圆的燃烧方式,点火采用:高能电火花点燃-轻柴油-点燃煤粉的二级点火方式。点火油枪设计为四角切圆燃烧布置,在下层二次风及上层二次风喷口中各布置4只共8只油枪,油枪全部为简单机械雾化油枪,单只出力为800Kg/h,该油枪对油种适应性差,只能燃用轻柴油,点火初期时还冒黑烟,污染环境,燃烧效率在冷态时也不高,只能保证≥84%,维护量大、维护费用也高。

针对粤泷电厂的现场具体情况,采用QS高效油枪技术对油枪进行节油改造,以提高燃烧效率,减少环境污染,并利用QS油枪的优良调节性能、燃烧性能实现节油。

1 油枪节油改造方案

要实现节能、环保的目标,必须对电厂现有设备进行必要的升级改造,针对粤泷电厂的实际情况,制定如下改造方案:

1.1 将油枪全部改为QS气体爆炸油枪

由于粤泷电厂使用的油枪为国产简单的机械雾化油枪,其雾化颗粒度索太尔SMD≤200μm,燃烧效率仅能保证≥84%。而QS油枪的雾化颗粒度索太尔SMD≤25μm,燃烧效率≥99.5%,这远远好于机械油枪。为此,必须将机械雾化油枪全部改为奇斯QS气体爆炸油枪,这样才能保证实现节油。

粤泷电厂单台锅炉油枪多达8只,油枪总出力已达6.0T/h,基本达到锅炉30%MCR负荷的需要,这在机组调试阶段是必需的,但在机组调试完成后这样的配置就偏大。经研究分析,建议锅炉改QS油枪时,最大出力(油压0.8Mpa)的选取,按粤泷电厂锅炉现有的油枪额定出力80%选型,为600Kg/h;而QS油枪的额定出力(油压0.6Mpa时出力)统一降为500Kg/h,油枪出力降低40%。当锅炉正常点火启动时,在总的燃油量一样的情况下可多投油枪,使炉膛热负荷均匀,实现节能。对应的油枪为QS600型,是一种在多家电厂使用十分成熟的油枪。为了简化油枪的改造工作,QS600油枪的外形尺寸将设计成与原机械油枪完全一致。这样油枪的推进系统、点火系统、油系统都不需要作任何的改动。油枪的改造、安装工作就变成了简单的油枪更换工作。油枪改造完成后,电厂点火初期需要升温慢时,油枪可以用小出力运行,当锅炉到了点火后期,需要升温快时,可以提高油压让油枪大出力运行,迅速实现并网,以节约燃油,当投煤粉时,又可以将出力降到最低,实现更大节油。

1.2 增装油枪的压缩空气雾化系统

由于粤泷电厂原油枪为机械雾化,没有雾化系统,改QS 油枪后,需增加雾化系统。经研究对比,粤泷电厂的压缩空气压力有0.5~0.8Mpa,且管道就在油枪跟前,正好可作为QS油枪的雾化气源,具体接法如下图:

1.2.1 DCS系统改造

油枪改为QS油枪且加装了雾化系统后,其雾化气电磁阀的操控和位置反馈,按如下方案进行:

将雾化气电磁阀的操控和位置反馈与燃油电磁快关阀的控制、反馈信号合二为一,这样DCS不需要作任何改动,也不需要铺放电缆。具体方案是:第一步,将燃油电磁阀的开、关信号与雾化气电磁阀开、关信号并联,实现“一拖二”,油阀开,雾化气阀也同步开,油阀关,雾化气阀也同步关;第二步,将燃油电磁阀的位置反馈信号与雾化气电磁阀位置反馈信号串联,实现“二取一”,只有两个阀都正常,DCS显示才正常,反之,只要有一个阀不正常,DCS显示就不正常,并禁止下一步的操作。这种方案简单可靠,曾在1000MW机组上油枪改造时获得成功。

1.2.2 低油压的保护定值调整

由于改QS油枪后,运行油压为0.3~1.0Mpa,这样低油压保护需调整到0.3Mpa动作,设置延时5秒,防止油压波动时误动。

1.2.3 油压的控制

油压通过每只油枪安装的调压阀进行调节,保持改造后的QS油枪的进口油压在0.3~0.8Mpa范围内运行。

2 改造QS型介质雾化油枪后的实际应用

QS型介质雾化油枪的雾化原理与机械油枪原理完全不同,性能比机械油枪优越。QS油枪和机械油枪的点火方式、点火系统是一样的,粤泷电厂将油枪更换为QS油枪后,其点火程序和点火方式与原来完全一样,按原来的点火程序进行,运行人员按照《QS油枪使用说明书》操作,点火后,观察并记录好燃烧的各个参数。

3 油枪节油改造后的效果及实际应用效果

将粤泷电厂的所有油枪更换为QS高效雾化油枪,升级了油枪的技术等级,强化燃烧,可提高燃油燃烧效率约10%,并可实现提早投煤粉,提高煤粉燃尽度,还可以在投煤粉后,迅速将油枪出力降到最低,实现锅炉点火用油比改造前用油再节油20%以上的目标。油枪改造前,冷炉点火耗油约40吨,改QS油枪后,如再配以采用烟煤点火、炉底加热至炉水100℃以上,热风100℃启动磨煤机制粉并投粉等节油措施,可以实现冷炉点火耗油下降50%以上的目标,冷炉点火耗油20吨以内。更换QS油枪后,其使用寿命4年以上,油枪的可靠性得到大幅提高,维护工作量、维修费用大幅度下降。

油枪改造完后,粤泷电厂可实现燃用1吨复合燃料油的效果大于原油枪燃用1吨轻柴油的效果,节约燃料油与轻柴油的价差约17%,也即可降低燃油成本17%以上。供油压力从3.0Mpa降低至1.0Mpa左右,油泵轴功率由75KW,降到30KW,实现供油泵节能50%以上,年节约电费20万元以上(这与电厂运行方式有关)。

锅炉点火稳定后(不再新投油枪时),燃料油完全燃烧,烟囱基不冒黑烟,烟色小于林格曼1度,优于国家排放标准。投粉时,由于QS油枪燃烧完全,尾部烟道及电除尘器无凝油现象,可同步投入电除尘器,彻底解决电厂锅炉点火启动过程中,在完全切断燃油前,电除尘不能投、烟囱冒黑烟、排粉尘的环保问题,真正实现零排放。

2014年2月18日,粤泷电厂#1炉全冷态升炉,启动过程中第一次使用改造后油枪,烧燃油18吨,同比以往#1炉升炉启动过程中烧燃油33吨,节省了15吨。证明这次油枪节油改造实际应用中效果明显。至于其他方面的效果,则有待进一步探讨分析

4 总结

粤泷电厂这次油枪改造及改烧复合燃料油,始终严格围绕风险控制及施工要求进行。改造完成后,可以实现总体节约燃油费用50%的水平,还可以实现不冒黑烟减少环境污染,通过这次油枪节油改造必将实现经济和环保效益的双丰收。

参考文献:

[1]刘永,张传清.气泡雾化油枪在煤粉锅炉上的应用[J].山东电力技术.2012 (06).

[2]孙建龙.240t/h循环流化床锅炉节省启动用油[J].山西能源与节能.2007(03).

[3]王绍辉,张颖,高建强.450t/h循环流化床锅炉机组运行节油探讨[J].电力科学与工程.2010(06).