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焊接壳体加工工艺与改进方法

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摘要:焊接壳体在加工过程中,往往会出现支管筒体焊装的位置、尺寸不对,法兰厚度尺寸不符合要求等情况,同时焊缝泄露还可能引起各种质量问题,这无疑会增加焊接壳体的返修率,严重时还可能耽误整个生产进度。本文针对焊接壳体的加工工艺步骤进行了详细阐述,在焊接壳体已有加工工艺方法的基础上,尝试使用改进后的加工工艺方法,并在大量生产实践应用中,验证了改进后的工艺方法对提高壳体加工、焊接质量有非常重要的作用。

关键词:焊接壳体;加工工艺;改进

1.焊接壳体及零件分析

1.1.材料

该零件使用的是5A02(CLF2)防锈铝材料,壳体的外尺寸如下:长度为1100-3200毫米,筒体直径为300-900毫米,厚度在6-12毫米间,法兰直径范围为300-915毫米。筒体是其主要部件,其外形尺寸约为623mm*2644mm*8mm. 从其材料性能来看,其加工过程中发生的变形的机率较大,这无疑会影响整个焊接壳体的质量。

1.2. 加工工艺及性能

该壳体是5A02(CLF2)防锈铝材料,原来使用的加工工艺流程主要如下:剪—直缝坡口--滚圆—焊接—割孔—加增支撑装置--镗环缝坡口加工。其在加工中,容易因夹压而引起变形。在对筒体进行加工前,使用相应的支撑装置进行夹压加工,并无法让筒体发生塑性形变,拆除改支撑装置后,筒体会恢复其弹性变形,这就导致其加工的筒体翻边处坡口等也开始变形,使我们在焊装支管筒体与筒体对焊的过程中,出现不均匀的焊缝,且其收缩量也不同,对整个焊接壳体进行精加工后,焊装后的筒体,其法兰厚度也不相同,甚至同一法兰出现厚度相差达6mm的现象。且矫正这种变形的难度较大,即便成功也会对筒体的外观产生较大影响。综上所述,使用原来的方法来对壳体进行加工,期间还有些地方有待改进。为此,我们应对其加工工艺进行改进,以提高其加工及外观质量[1]。

2.外壳的焊接

2.1.焊接工艺分析与焊接应力的形成

焊接是采取加热、加压的处理办法来将两种工件融合在一起,这一过程中,可根据实际需求来选择是否使用填充材料。在构件中还留有一定的焊接应力,这部分应力也容易带来焊接变形等问题,甚至还可能使外壳的隔爆性能变差。开始焊接时,局部的构件处于加热状态中,各部分的变形程度也不一样,同时还会产生内热应力,越加热,其温度和内应力也会逐步上升,当内应力上升到其材料的承受极限时,构件中某些材料便会出现塑性变形的问题。焊接完毕后,温度会有所下降,各个部分所引起的收缩变形情况也不一样,此时还可能形成新的内应力。

2.2.防止焊接变形的办法

2.2.1. 焊缝的设计

设计焊缝时,焊缝的数量要尽量减少,可直接用折弯板来取代焊接板,同时还应选好焊缝所在的位置,尽可能别让其过于集中或交叉;应认真考虑焊缝的形状和结构形式,建议使用双U形坡口、双V形坡口等形状[2]。这是因为这两种结构形式能减少焊接变形的可能。此外,焊缝的截面尺寸应尽量减小,建议先使用直径较小的焊条进行焊接,这样形成的内应力相对来说也比较小,不容易出现焊接变形的情况。

2.2.2. 选择恰当的焊接工艺方法

焊接时,应先选择焊收缩量偏大的焊缝进行焊接,让其能得到自由收缩,同时内应力也能得到均衡分布。例如:在焊接防爆开关的外壳时,因对接焊缝的收缩状态较为明显,因此建议将其放在焊接的首位,焊接完这一部位后再对角焊缝进行焊接;如果焊缝完全被密封,在焊接前,我们可将构件进行装配,使其产生与焊接变形相反的预先变形,这么做也是为了避免焊接后壳体再次发生变形。

2.3.消除焊接应力

消除焊接应力的方法主要可分为四种,它们分别是:退火(整体或局部)、自然时效以及振动时效。1.退火。事实表明,整体退火的方式,可消除大多数的焊接剩余应力,效果较为明显;而局部退火只是针对局部工件进行加热,其去火效果并不明显。2.自然时效。简而言之,就是把焊接外壳放在露天环境下,并持续一段时间,使构件中剩余的应力能在自然环境的影响下逐渐消除;3.振动时效。主要是指通过机械振动的方法来抵消其构件内部的残余应力,它能较好的稳定工件的尺寸及形状。4.水压试验。水压试验中,应及时检查壳体冷段压力以及温度,避免其起压,等到金属元件和焊缝上无水珠泄露,受压元件也未发生残余变形,即可判断水压试验合格[3]。

3.加工工艺方法的改进

从上述工艺方法来看, 要解决外壳因焊接加工而产生变形的问题, 本文针对壳体焊接加工工艺提出了下列两种改进方法。焊装零件壳体时,应给支撑装置留出一定的位置与空间,等到壳体被完全焊装好后,再将支撑装置拆除。尽管该方案可避免筒体弹性变形后带来的加工质量问题, 不过由于壳体类型较多,所耗费的生产成本也较高。

加工好零件坡口后,将支撑装置拆除,在焊装壳体时再把它装夹在筒体零件上, 这样原坡口的加工状况就能得到恢复。该方案可有效减少筒体滚圆和翻边所产生的圆度变形问题, 不过因简体外形尺寸比较大,零件壁薄,装好支撑装置后,很难再调整到原来的加工状况,且生产效率不高。而如果是对这种筒体外壳加工工艺方法做出改进,改进后的工艺流程大体为:剪—直缝坡口—滚圆—直缝焊接—割孔—翻边—加增支撑装置—镗加工筒体坡口—焊接大法兰等。从这一流程中我们看到,镗加工、焊接大法兰等多道工序的增加,可较好的解决原来工艺中筒体变形所引发的质量问题,实现了各工序间的有效传递,使其生产效率得到有效提高。通过对上面几种工艺方法的对比和分析,在实际生产中,我们建议使用后一种加工方法,它能保证壳体的加工、焊接质量,同时也能降低壳体加工的返修率。

4.结论

通过大量的试批量生产实践,我们最终确定了该工艺方法的稳定与可行性,并看到了它在制造大型焊接壳体时所具有的明显优势,同时它也能有效减少壳体变形的机率。该工艺的应用,改变了以往大型焊接壳体的生产工艺,因此也值得在公司使用和推广。

参考文献

[1] 赵如福.金属机城加工工艺人员手册[M].上海:上海科学技术出版杜,1979.

[2] 张贵华. 焊接壳体加工变形与工艺方法的选择[J].大型铸锻件,2007(1)

作者简介:张永华1982年出生 女 安徽阜阳人 ,大专学历 在玉环县远力电器有限公司 技术部部长 负责高压开关GIS壳体铝产品生产等技术工作