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减少储丝柜出柜烟丝整丝率降低值几种方案分析

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摘 要 储丝柜是制丝车间最后一道生产工序,它的工艺任务是平衡前后工序的生产能力,使烟丝各种组分充分混合均匀,并使烟丝充分吸收香精,平衡烟丝水份和温度,满足卷烟工艺要求。在生产中发现,烟丝经过储丝柜储存出柜时,烟丝整丝率与进柜前相比有所下降,而烟丝整丝率对卷烟产品卷制质量有着重要意义。通过改进储丝柜出料装置来减少出柜烟丝整丝率降低值,从而提高卷烟的卷制质量。

关键词 储丝柜;烟丝;整丝率;出料装置;卷烟

中图分类号TS4 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2013)90-0080-02

1储柜出料过程中存在的问题

我厂“九五”制丝线储丝柜采用秦皇岛烟机厂生产的单腿储柜,通过近两年的运行情况来看,设备能满足正常生产,但也存在不足。通过质检科得到的数据,发现进出柜烟丝结构发生变化较大,烟丝经过储丝柜储存后,出柜时的烟丝整丝率比进储丝柜之前整丝率降低3.34%,碎丝率上升0.72%。从而影响卷烟产品卷制质量。因此,要想减小储丝柜出柜烟丝整丝率降低值,就要了解储丝柜工艺及设备,从而采取相应措施加以改善。储丝柜出料工艺流程简图见图1。

2 影响原因及分析

在我厂储丝柜温度、湿度均符合工艺要求的前提下,对出柜烟丝整丝率下降的原因进行了论证分析。

1)首先重点对储丝柜拨料辊进行了分析,每个储丝柜有3根拨料辊,上中下三排呈阶梯排列,3排辊上共有135根耙钉,每个辊上耙钉45根,为三排螺旋状均匀分布,耙钉长170mm,直径20mm。耙钉间距160mm密度过大,因为在底带电机频率一定的情况下,耙钉越多烟丝被拨打的次数就越多,也就增加了机械造碎;

2)储丝柜底带速度也是影响整丝率的因素之一,在单位时间内,底带速度越慢,烟丝被拨辊拨打的次数就多,对此,应找出合适的底带电机频率;

3)储柜出料时,在底带速度不变的条件下,拨料辊转速越慢,单位时间内烟丝被拨打的次数就越少,造碎也就越小,整丝率降低值会相应减小,但转速过低又起不到松散烟丝的作用,且易造成底带电机过流等。

3 制定方案

根据以上原因分析,决定从以下几个方面进行改造。

1)根据生产现场情况,决定在储丝柜空柜时对拨料辊进行改造,按照一定的间隔比例,去除一部分耙钉;

2)重新设定底带电机频率,使之既能满足正常烟丝出柜要求,又能达到减少造碎的目的;

3)在拨料辊电机上加装变频器,便于调整拨料辊转速,既能松散烟丝,又不因转速过快对烟丝造碎太大。

4 方案实施

4.1减少拨料辊耙钉数

针对拨料辊耙钉密度过大这一因素,采用了手工锯除一部分耙钉,按照比例在每根拨辊上去掉6根耙钉,经过现场试验、测试, 耙钉数由原来由原来的135根减为117根时,既能起到松散作用又能使烟丝整丝率降低较小。最后将拨辊耙钉全部去掉,重新均匀分布焊接。

4.2重新设置底带变频器参数

为了找出最佳的底带电机频率,对底带频率进行了反复试验。当底带电机频率调整为25Hz时,即可避免堵料,又能达到整丝率降低较小的目的,底带电机频率大于25Hz时,整丝率降低更小,但出丝量太大风力送丝吸丝盘吸丝口吸不完,易堵料。

4.3降低拨料辊转速

为了使拨料辊转速方便可调,找出一个合适的转速,给拨料辊电机加装了变频器。经过现场多次测试与观察发现,随着拨辊电机频率的减小,烟丝整丝率降低值呈降低趋势,但频率低于30Hz时,松散效果较差出现堵料现象,于是将拨料辊电机频率由原来的50Hz调整为30Hz。

5 改进效果

储丝柜出料装置改进之后,厂质检科进行了现场检测,数据统计见表1。

改进前烟丝结构变化情况

由表3对比数据可以看出,改进储丝柜出料装置之后,出柜烟丝整丝率降低值由改进前的3.32%降为1.51%,改进效果明显,出柜烟丝整丝率降低值达到行业先进水平。

参考文献

[1]徐锦康.机械设计.机械工业出版社,1998,5.

[2]主体工程通用课程教材编委会.钳工.机械工业出版社,2001,8.

[3]国家烟草专卖局.卷烟工艺规范.中央文献出版社,2003,4.

注释:

①整丝率―烟丝中长度≥2.50mm的烟丝质量占取样总质量的比率,以百分数表示。

②碎丝率―烟丝中长度≤1.00mm的烟丝质量占取样总质量的比率,以百分数表示。