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降低双极式直流高压隔离刀闸故障提高电厂除尘效率的对策

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摘要:电除尘器除尘的先决条件是内部电晕极(阴极)、收尘极(阳极)形成强电场,烟气粉尘进入除尘器后在电场作用下发生电离,荷电后的粉尘逐向收尘极和电晕极,通过对这两极的振打,粉尘落入灰斗达到收尘目的。强电场是由整流变压器将380V交流电整流变为高压直流电经双极直流高压隔离刀闸、阻尼电阻接至阳极而形成,如果双极式直流高压隔离刀闸发生故障不能投入运行,除尘器阳极失电,除尘器将失去除尘作用。未经除尘的烟气直接排入大气造成环境污染。

关键词:高压隔离刀闸 故障 合闸限位 限位功能

【分类号】:TM621

一、现状调查

(1)2007年11月至2008年2月#2炉电除尘8套双极式直流高压隔离刀闸故障24次,统计如下:

结论:根据故障排列图可以看出,刀闸接触不良占总故障次数的79.2%,是造成我厂#2炉双极式隔离刀闸故障次数高的主要问题。

二、原因分析

三、要因确认

1、 动触头设计不合理

一个检修周期内动触头的运行情况2007年10月份我厂电气检修工曾对#2炉八套隔离刀闸进行了整体性大修,在2008年4月12日我们对刀闸动触头运行状况进行了调查调查表明:在检修周期内刀闸动触头变形率100%,其中折断2件,折断率为25%。

2、 无分合闸指示牌

2008年4月28日对#2炉电除尘8台隔离刀闸柜进行逐一检查,8台隔离刀闸柜的操作把手上均有明显指示标志

3、技术培训不过关

对我厂5个班次5名除灰值班员在2007年11月至2008年2月的技术考试进行调查,5名值班员5次测试全部合格,合格率达100%

对2007年11月至2008年2月电除尘电气系统操作情况进行了调查,并对影响刀闸正常运行的操作失误、异常及以上误操作次数进行统计, 2007年11月至2008年2月#2炉电除尘电气操作无影响刀闸正常运行的异常操作发生

4、合闸限位不好

5、开关柜门无密封

(1)密封条检查

2008年5月6日对#2炉电除尘隔离刀闸柜门密封条进行检查:四周均有宽30、厚度为8的橡胶密封垫,并且与柜体结合紧密。

(2)触头灰尘检查

对触头进行现场检查,触头表面光亮清洁、电力脂透明并且涂抹均匀。

通过以上确认我们找到了两条主要原因:

1、 合闸限位不好

2、 动触头设计不合理

四、制定对策

1、加装限位销钉对动触头进行限位

1.优点:不改变原设备结构,增加一套限位装置,工作量小,性能可靠

2.缺点:动触头运行时有72KV直流高压,限位销钉需采用高强度的绝缘材料

此方案可以解决问题,但是增加了与高电压连接的部件,需要采取更多的绝缘措施,带来安全隐患。

2、采用半开口的刀口来达到限位功能

1.优点:减少了附件,限位准确可靠

2.缺点:刀口的改造工作量较大

此方案可以解决问题,一次性投入,不会对机组其他设备及安全运行造成干扰,无须采取进一步措施。

五、对策实施

实施一:合闸限位不好

实施前:

实施后:

实施二: 动触头设计不合理

实施前:

实施后:

六、效果检查

1、刀闸接触不良检查情况

在对策实施完成后我们对#2炉除尘器双极式隔离刀闸接触不良的主要问题进行了统计,并与改造前进行了比较:

根据统计结果绘制排列图:

统计分析:

1、由图可见,通过改造彻底消除了刀闸接触不良的缺陷故障

2、因为改造中改变了动触头的结构,整个动触头用不锈钢板代替,所以片刀弯曲的缺陷也消除了

七、结束语

经过技术改造,达到了预期目标。在今后的工作学习过程中,我们依旧会积极探索,勇于创新,继续解决运行中遇到的问题。

参考文献: