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浮精煤泥破碎技术研究与应用

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[摘 要]孙村煤矿洗选厂针对原浮精煤泥系统存在的问题,实施浮精煤泥破碎技术改造,保证了精煤产品质量,扩大了洗煤生产效益。

[关键词]浮精煤泥 破碎 水煤浆 重介精煤

中图分类号:TQ534.4 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)21-0393-01

一、孙村煤矿洗选厂概况

孙村煤矿洗选厂采用重介-浮选-压滤选煤工艺,入选原煤经过三产品旋流器分选出精煤、中煤和矸石产品,精煤通过两台SLG3642W精煤脱介筛和一台ZK3642精煤脱介筛的高压水冲刷后,筛下物经过三台HMDA-6/7湿式单筒精煤磁选机将介质脱离,剩余煤泥水进入精煤泥桶,通过精煤泥泵打到Ф500旋流器,再经过旋流器分选后,底流进入1856精煤泥脱水筛,脱水后直接进入精煤出厂刮板机,溢流进入浮选系统,经浮选柱和浮选机分选,形成浮选精矿,带水精矿经精矿压滤机脱水后,形成浮选精煤泥,简称浮精。浮精灰分控制在9%-11.5%之间,可直接掺入精煤产品中,增加精煤产量,提高洗煤经济效益,也可进入水煤浆系统,生产水煤浆产品出售。

二、原浮精系统存在的问题

在实际生产工艺中,浮精通过精矿压滤机脱水后,形成滤饼,浮精滤饼经浮精刮板根据需要掺入重介精煤中或进入水煤浆厂。井下上高硫煤时,重介精煤产品灰分低,需掺入浮精煤泥提高灰分,满足客户要求。而掺入重介精煤中时,浮精煤泥在精煤皮带上浮精滤饼呈块状,无法均匀的掺入精煤产品中,影响了精煤质量的均匀,客户采到含有浮精煤泥的产品灰分较高,造成采样偏差大引起的生产单位与用户之间的商务纠纷,降低了企业信誉。为保证精煤产品质量,只能将大部分浮精煤供给水煤浆厂,经济效益大幅降低。同时,水煤浆商品受市场影响较大,市场饱和时,会限量生产,产量过剩,将直接影响洗煤系统的正常生产,进一步影响井下原煤的提升。

三、优化改造方案

为保障最终精煤质量和产率,洗选厂进行浮精煤泥破碎技术改造,增设浮精煤泥破碎系统,可将浮精煤泥均匀掺入精煤产品中,保证精煤产品质量稳定,缩小采样偏差,提高客户满意度,增加产品销量,达到提高洗煤经济效益的目的。

1、新增刮板机机尾处安装一台煤泥破碎机,将浮精煤泥滤饼破碎至15mm以下,直接进入精煤出厂刮板,掺入精煤产品中。

2、在洗煤车间二楼安装一台刮板机,用于精矿压滤机脱水的煤泥滤饼来料运输。

3、在精矿压滤机下料刮板机底部安装三个电动闸门,根据实际生产情况,随机调整电动闸门的闭合,决定浮精煤泥去向,最大限度满足生产需求。

四、技术改造创新点

1、煤泥破碎机具有结构科学、运行稳定、进料粒度不限、操作方便、节能低耗、处理能力大、移动灵活、适用范围广泛、后期维护成本低等性能优势,主要应用于煤矸石、煤泥、煤块、精煤的破碎,尤其符合我厂实际生产要求,因此,决定安装一台煤泥破碎机,将浮精煤泥滤饼破碎至15mm以下,直接进入精煤出厂刮板,掺入精煤产品中。

2、在精矿压滤机下料刮板机底部安装三个电动闸门,根据实际生产情况,随机调整电动闸门的闭合,决定浮精煤泥去向,由司机直接控制,提高设备自动化水平,解放劳动力,降低了职工劳动强度,提高职工工作效率,最大限度满足生产需求。

五、效益分析

1、浮精煤泥可均匀、定量的掺入到精煤产品中,解决了原生产过程中,因浮精煤泥成团,即使精煤产品灰分偏低,也只能限制掺入量的“卡脖子”环节,改造前,浮精掺入量控制在30%左右,增加掺入量则会带来抽样样品灰分高的风险,改造后,为合理控制精煤产品灰分,浮精掺入量可增加到50%,达到客户满意要求,按年入洗量150万吨,浮精产率5%计算,可增加浮精掺入量为:150万吨*5%*(50%-30%)=1.5万吨。浮精煤泥供给水煤浆厂450元/吨,掺入重介精煤产品750元/吨。井下上高硫煤时浮精煤泥全部掺入重介精煤产品中,可提高精煤产率1%,按年入洗量150万吨计算,可增加经济效益:150万吨*1%*(750-450)元/吨=450万元。

2、在洗煤车间二楼安装一台刮板机和一台煤泥破碎机,在刮板机底部安装三个电动闸门。需掺浮精时,关闭电动闸门,浮精煤泥经新刮板机进入煤泥破碎机,浮精滤饼粒度破碎至15mm以下后均匀的掺入精煤产品中;不需掺浮精时,打开电动闸门,浮精煤泥经浮精刮板进入水煤浆厂,解除了水煤浆厂对洗煤生产的制约,保证了洗煤生产的连续性,为精煤产品质量的稳定性创造了有力条件。

3、浮精煤泥可均匀、定量的掺入精煤产品中,缩小了采样偏差,避免了因客户采到含有浮精煤泥的产品灰分较高,造成采样偏差大引起的生产单位与用户之间的商务纠纷,保证了精煤产品质量稳定,提高了客户满意度,促进了产品销售。