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ZL22A滤棒成型机橡胶辊偏心套锁紧方式的改进

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摘要:文章针对zl22a滤棒成型机开松螺纹辊和橡胶辊的平行度调节精度低,丝束在开松过程中自有的卷曲得不到消除,生产的滤棒硬度低、吸阻不稳定的问题,通过改进偏心套的锁紧方式,将偏心套的有级调节改为无级调节,平行度调节精度由原来的0.4mm调节到了0mm,从而提高了滤棒的硬度和吸阻的稳定性。

关键词:滤棒成型机;偏心套;平行度;锁紧

中图分类号:TG333

文献标识码:A

文章编号:1009-2374(2012)23-0044-03

ZL22A成型机组由YL12开松机、YL22成型机和YJ35装盘机组成。该机组YL12开松机丝束开松装置是利用开松螺纹辊和橡胶辊对丝束进行开松,但是由于开松橡胶辊平行度调节精度低,导致橡胶辊和螺纹辊不平行,间隙大的地方丝束的卷曲没有得到消除,从而引起生产的滤棒硬度低、吸阻不稳定,通过对偏心套锁紧方式进行改进,从而提高螺纹辊和橡胶辊的平行度,最终提高滤棒的硬度和吸阻稳定性。

1 丝束开松装置的结构和原理

1.1 丝束机械开松的作用及工作原理

丝束的卷曲波形沿横向排列,卷曲波形的排列打乱后能显著地提高纤维丝束的疏松程度,使生产的滤棒具有最大的均匀性。完全开松的纤维丝束带十分有利于均匀施加增塑剂。由于螺纹辊在拉伸开松过程中能最大限度地拉伸纤维丝束的卷曲,因此开松上胶机采用两组螺纹辊对来实现丝束的拉伸开松(如图1所示)。被低压压缩空气强制展幅后的丝束带仍然保持着横向的卷曲形状,打乱卷曲排列,拉伸开松是由前、后螺纹辊对来完成的。两只螺纹辊上都采用右旋螺纹,前辊螺纹沟槽深为0.58mm,后辊螺纹沟槽深为1.04mm,前辊螺纹顶面宽度约0.907mm,后螺纹辊顶面宽度约0.432mm,后螺纹辊转速快于前螺纹辊。丝束带在前、后螺纹辊间通过时,每根纤维丝交替夹入前、后螺纹辊顶或先后夹入沟槽间,螺纹顶面在沿辊的轴线横向移动时将纤维丝向前送出。相邻的长丝经过交替的拉直和放松,就产生微小的纵向偏移而改变卷曲的位置,将丝束的卷曲消除,最后得到开松并展开的丝束带,就可以进行上胶了。

1. 偏心套 2.橡胶辊 3.螺纹辊 4.小钢辊 5.橡胶辊 6.气缸

图1 开松辊组示意图

1.2 偏心套的锁紧原理及存在的问题

螺纹辊和橡胶辊间的平行度通过橡胶辊上的偏心套来调节,偏心套调节后,为了防止偏心套转动,用一个M6的螺丝固定在偏心套的孔上,由于偏心套上只有6个孔供调节,所以偏心套只能调节到对应的6个孔的位置。从而导致偏心套为有级调节,偏心套的圆周上均匀地分布着12个孔,偏心套的偏移量为2.4mm,偏心套的调节精度为2.4/12/2=0.4mm。在生产过程中,经常发生橡胶辊和螺纹辊的平行度为零时,偏心套上的定位孔和紧固螺丝不在同一轴线,为了将偏心套锁紧,必须将偏心套顺时针或逆时针转动一个角度,直到定位孔和紧固螺丝在同一轴线,导致螺纹辊和橡胶辊不平行,从而引起丝束跑偏,部分丝束的卷曲没有得到消除,以至滤棒的硬度低、吸阻不稳定,在现有条件下提高滤棒质量的稳定性,提高螺纹辊和橡胶辊的平行度是必由之路。

2 改进思路

原偏心套的锁紧方式为有级锁紧,导致偏心套的调节为有级调节,调节精度为0.2mm,通过对偏心套锁紧方式的改进,让偏心套无级锁紧,就能实现偏心套的无级调节,从而提高螺纹辊和橡胶辊间的平行度,偏心套一共有两个方向的位移,分别是轴向位移、径向位移,只要将偏心套的轴向位移和径向位移分别实现无级限制,就能实现偏心套的无级锁紧。首先限制轴向位移,将原来的定位孔取消,用一个宽度为5mm、锥度为45度的环形槽代替,用带锥形头的M6螺钉锁在环形槽上,这样不管偏心套在任何位置,都能限制偏心套的轴向位移。径向位移用两个齿轮实现,一个齿轮跟偏心套连为一体,另一个为可移动的限位齿轮块,从完整的齿轮上切下8个齿的部分,调节的时候将这部分取下来,螺纹辊和橡胶辊的平行度调节好后将限位齿轮块装上,并保证跟偏心套上的齿轮无侧隙啮合,然后用两个M6的螺丝将限位齿轮块固定在设备上,这样偏心套上的齿轮就不能转动。

3 方案实施步骤

3.1 参数的确定及方案的实施

3.1.1 初步选定偏心轴套上齿轮的参数。根据ZL22A成型机的技术资料,原偏心套采用的材料为45#钢能满足刚性及承受力的要求,因此也选45#钢作为本次设计的材料。由于渐开线直齿圆柱齿轮应用非常广泛、性能好、易于进行加工,选择渐开线直齿圆柱齿轮,从调节方便考虑,模数越小越好调节,但从加工成本考虑,模数越小越难加工,加工成本越高,综合这两点考虑,查表选择模数取m=0.8,齿顶高系数=1.0,顶隙系数c*=0.35,压力角α=20°。为了加工方便及节约成本,齿轮的齿根圆的直径取偏心套的外径加2毫米,如果小于偏心套的外径不容易加工,如果太大浪费材料,且不美观。

3.1.2 初步选定限位齿轮块的参数。为了方便加工,限位齿轮块的参数跟偏心套上的齿轮参数一样,模数m=0.8,齿数z=55,齿顶高系数=1.0,顶隙系数c*=0.35,压力角α=20°。由于只是用来锁紧,不是用来传动,所以只取齿轮上的8个齿,沿着8个齿的反方向切下30mm×26mm的部分作为限位齿轮块,在限位齿轮块上打两个φ10的通孔,用来将齿轮块固定在设备上。

3.2 校验所选的参数能满足使用要求

3.2.1 校验偏心套上的齿轮和限位齿轮块在任何位置都能啮合。齿距p=π×m=3.14×0.8=2.5mm,使用的紧固螺丝为M6,限位齿轮块上为φ10的通孔,螺丝孔的调节范围为4mm,螺丝孔的调节范围大于齿距,偏心轴套在任何位置,限位齿轮块上的齿轮都能和偏心套上的齿轮啮合。

3.2.2 校验齿轮啮合间隙。标准中心距:a=m(z1+z2)/2=0.8×(55+55)/2=44mm,由于齿轮块上打的孔为φ10,而使用的螺丝为M6,所以齿轮块上的调节范围为0~4mm,中心距的调节范围为42≤a≤46,可调中心距大于标准中心距42mm≤44≤46mm,能满足实际中心距等于标准中心距,两齿轮能无侧隙啮合,能满足两齿轮的啮合间隙为0。

3.3 校验结果

偏心套上的轴向位移和径向位移都得到了无级定位,偏心轴套能被无级锁死,螺纹辊和橡胶辊的平行度实现无级调节。

4 效果检验

螺纹辊和橡胶辊平行度调到零后,将千分表的表针放到偏心套的齿轮上,首先锁紧限制轴向位移的螺钉,然后锁紧限位齿轮块,最后施加一个测量齿轮间隙的外力矩在偏心套上,整个过程千分表的指针一直无变化,螺纹辊和橡胶辊平行度实现无级调节。通过使用、观察,设计的偏心套调整锁紧后,在一个橡胶辊磨损周期内无走位情况。改造前后平行度调节精度对比:改造前(0.2mm),改造后(0mm)。

5 结语

通过此次改进活动,提高了设备的调节精度,解决了由于橡胶辊平行度调节精度低导致的滤棒硬度低、吸阻不稳定的问题,提升了产品的质量,取得了预期效果。

参考文献

[1] 王志坚.烟机设备修理技师培训教材(滤棒成型设备)

[M].2002.

[2] 王文斌.机械设计手册[M].北京:机械工业出版社,2006.

[3] 沈阳沈飞民品工业有限公司烟草机械厂.ZL22A型纤维滤棒成型机组培训教材[M].2007.