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【摘 要】根据许疃煤矿7225综采工作面倾角大、风巷压力大断面小及其他实际条件,对该工作面支架回撤方案进行设计,通过理论计算和采用安全防范措施,确定了液压支架下行回撤方案的可行性。现场试验表明:液压支架采用下行回撤方案,节约了做拆除支架平台的成本,每班可减少作业人员7人,也为以后类似条件下的综采工作面回撤液压支架提供了经验。
【关键词】大倾角;下行回撤
0.前言
许疃煤矿7225工作面为我矿的综采工作面,位于82采区三阶段。工作面切眼安装ZZ7600—20/40液压支架82架,2011年2月1日开始回采,截止到2011年9月15日回采至收作线,工作面收作处机巷标高在-446.5m,风巷标高在-429m,工作面平均角度150,局部地点角度达到180。
由于传统综采工作面的综采支架回撤顺序都为从下往上进行回收,即上行抽架,但在7225工作面收作期间,如采用上行抽架,大件运输必须经7225风巷提料上山(100m、200),且要穿过风门,为此我部门经过计算,探索一种回收的新摸式以适应回收条件的变化,采用从上向下综采支架回收技术,即下行抽架,此项技术在矿领导及技术部门的协作下,设计了一套行之有效的下行抽架方案,经过实践证明,该技术是成功的,此方案的实施不但大大缩短了工期,而且确保了安全收作工作。
1.抽架方案设计
1.1对于7225工作面,下行抽架方案相较上行抽架具有以下优点
1)工作面牵引支架绞车所需牵引力较小,钢丝绳不易断绳。
2)支架拆除平台设置可以使用原有的机巷无极绳机头绞车窝进行改造,节约了做支架拆除平台的成本。
3)拆除的支架备件转运路线全部是平巷,杜绝了斜巷运输大件的安全威胁。
4)拆除的支架备件转运路线内无风门,减少了大件过风门时人力推车的安全威胁。
1.2下行抽架的缺点是工作面领架时支架有下滑威胁,存在一定的安全隐患。但是采取安全防范措施可以有效的防止支架下滑。
1.3针对7225工作面的现有条件,经过综合分析,对上行抽架及下行抽架两种方案的优缺点进行比较、分析,最终确定采用下行抽架方案。
2.绞车设计
2.1绞车布置及选型
工作面机头选用JSDB-19慢速绞车两台,钢丝绳采用φ30mm;支架拆除平台外口选用JDHB-14绞车一台,钢丝绳采用φ26mm。
2.2 绞车校核
7225工作面下口选用两台JSDB-19型绞车,钢丝绳选用φ30mm,因牵引支架时主要使用领架绞车,留架绞车作为缓冲支架下滑使用,受到牵引力较小,支架拆除平台外口绞车牵引平巷,因此只需要校核领架绞车即可满足要求。
已知:JSDB-19型绞车的额定牵引力F=190kN,切眼坡度为α=13°,所牵引的支架重量G为20T,钢丝绳的破断拉力G破为608.5kN,绳重Ps=3.38kg/m,绳长L=200m,液压支架运行阻力系数ω为0.3, 钢丝绳运行阻力系数ωk为0.3。
求实际需用的最大静张力:
FMax=G (ωcosα- sinα)+ LPsg(ωk cosα-sinα)
=20×103×10×(0.3×cos13°-sin13°)+200×3.38 ×10×(0.3×cos13°-sin13°)
=13924N
=13.924kN<190kN
钢丝绳的安全系数
K=FP/F=608.5/13.924=43.7>6.5
式中:K---钢丝绳安全系数值
G破---钢丝绳破断力总和,KN
Fmax---钢丝绳最大静张力,KN
G---支架整架重量,T
α---巷道坡度,取α=13°
ω---液压支架运行阻力系数,取ω为0.3
ωk---钢丝绳运行阻力系数,取ωk为0.3
Ps---钢丝绳每米质量,3.38kg/m
L---巷道长度, 取L=200 m
g---重力加速度,取g=10m/s2
3.连接工具设计
根据支架所需最大静拉力(13.924),选择符合要求的连接工具。(如表1所示)
表1 连接工具选择
4.过程监控
4.1循环留架方式
每班工作结束后,距工作面待抽支架20m外留一架,机巷留一架,支架拆除平台留一架,抽架、工作面领架、拆除支架互不影响。
4.2技术要点
在下行抽架期间,因工作面角度较大,支架牵引过程中有下滑威胁,在抽架时,要设计出防止支架下滑的技术方案。
1)在工作面下口布置两部回柱绞车,一部正对领架通道,用于抽架、领架,一部正对工作面支架龙门架,用于领架时在支架后部进行留架,通过此种方式消除了下行抽架期间的支架下滑威胁。
2)将领架绞车钢丝绳与支架底座相连,在被领支架后方悬挂一个铁滑轮,将留架绞车钢丝绳穿过铁滑轮与支架后部相连。领架时,留架绞车提前启动(钢丝绳有明显松劲即可),而后两部绞车同步运行,通过领架绞车牵引支架前移,在支架下滑时由留架绞车带住支架阻止支架下滑。
4.3安全要点
1)图1中两部回柱绞车必须使用同种型号、同一厂家制造的。
2)工作面领架时,钢丝绳道内严禁站人,且在机巷安全出口处安排专人警戒。
2)工作面领架时,迎头作业人员应在支架距离迎头20m以上,避开铁滑轮及钢丝绳受力方向后方可施工,且要安排专人站在支架档内观察铁滑轮运行状况。
3)领架时,必须使用直径不低于26mm的圆环链配合锯齿环、卸扣与支架连接。
4)领架过程中,领架及留架绞车速度应保持一致。
5)工作面牵引支架时,要有随架移动的声光信号(两部绞车要有两套声光信号),且跟架观察人员应滞后被牵引支架5m以外的支架档内观察支架的运行情况。
6)支架领至机巷拐弯时,要有专人观察两帮,防止支架刮棚。
5.效果分析
5.1减少了做支架拆除平台的成本。7225机巷断面尺寸为:净宽×净高(轨面至顶板)=3.2m×2.8m,原无极绳机头绞车窝尺寸为:4.2m×2.8m,支架拆除平台标准:长×宽×高=9000×4200×4500mm。使用原无极绳机头绞车窝可大大的节约成本。
5.2节约了过风门推车人员及斜巷运输人员。
5.3下行抽架期间有效的解决了支架下滑的问题,钢丝绳的安全系数有了保证,保证了工作面领架的安全。
5.4消除了斜巷运输大件及人力推大件过风门的安全隐患,真正做到了安全生产。
5.5为以后类似条件下的综采工作面液压支架回撤提供了经验。