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低压蒸汽锅炉化学清洗

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摘要:介绍了化学清洗时的清洗设备类型、垢样采集、重点介绍了此类锅炉的清洗工艺。包括管线配置、流程、洗液的组成、洗液浓度的分析、钙铁离子浓度的现场检测结果、清洗温度的控制、清洗终点评价方法。钝化温度、浓度的选择及废液的处理。最后对整个清洗的评价得出结论。

关键词:锅炉、化学清洗

中图分类号:TK223文献标识码: A 文章编号:

前言

山海关机务段低压蒸汽锅炉型号SZL4-1.25-AⅡ,额定蒸发量4T/H,额定蒸汽压力1.25MPa。安装运行后五年内没有清洗过,水质为山海关自来水,没有经过水质处理。2012--2013年开始用煤量增加到原来的1.8倍,后经打开人孔查看上下炉筒结垢、锈蚀严重,垢层厚度不等,最薄处1mm,最厚处6mm,取样初步判定为碳酸盐、硅酸盐、铁锈混合物。部分铁锈为难溶的磁性氧化铁锈。

锈样分析方案及清洗方案

打开换热器人孔看到管壁结垢严重,取样测锈垢厚平均3-4mm,结锈垢量1.5kg/m2,换热面积约为340 m2,锈垢量为510kg。大约用酸需要2.5吨。将采集的垢样做定性分析,以便确定清洗药剂及药剂用量。定性分析由中昊(大连)化工研究设计院有限公司分析中心完成,锈物以三氧化二铁、四氧化三铁为主及碳酸盐、硅酸盐混合垢,定性分析的目的是为了确定垢锈物的主要成分,以便选择清洗药剂,而定量分析的目的是为了确定垢物的量,以此确定药剂的用量。在实验室做垢锈溶解实验时,利用恒温水浴循环清洗,酸液过量,温度设定为55℃。洗液选用单一无机酸加剥离剂和无机酸加剥离剂、助洗剂两种。实验结果表明:单一无机酸加剥离剂酸洗时一部分盐垢很快溶解,另用一部分无变化,铁锈溶解较慢,循环10小时还有未溶解的锈垢。无机酸加剥离剂、助洗剂酸洗时,碳酸盐垢全部溶解,适当加热后,其它锈垢在循环8小时后全部溶解。由实验得知以下结果:

(1)清洗时需要加热进行,加热温度控制适当。

(2)清洗过程中需随时补加缓蚀剂,使缓蚀剂浓度始终控制在一定浓度范围内,防止清洗剂腐蚀锅炉基体。

(3)清洗过程中密切检测三价铁离子的峰值,严格控制三价铁离子浓度在1200mg/L以下,超过1500mg/L时加入还原剂使三价变成二价【6】。

(4)清洗过程中条件允许时可以适当排放清洗废液,去除一些清洗杂质(试验时清洗液很浑浊、有很多泥沙)。

2.反应机理

这次清洗采用的无机酸作为清洗剂在清洗领域有很广泛的应用,首先:其亲和力较强,能和大多数腐蚀产物发生反应。其次:价格比较便宜,清洗成本低。助洗剂可以在水中分解出x-离子,能够络合四氧化三铁及硅酸根等腐蚀产物,同时加入的助洗剂可以减少清洗时无机酸对设备的点蚀,腐蚀穿孔,可以使无机酸对设备腐蚀均匀化。反应方程如下:

(1)Fe3++nX-=FeXN

(2) Fe3++nY-=FeYN

(3) Fe2++nX-= FeXN

(4) Fe2++nY-=FeYN

3.清洗工艺

3.1清洗液组成

本次清洗采用无机酸、助洗剂、剥离剂与缓蚀剂清洗组成,加热时缓慢升温,温度控制在一定范围内。

3.2清洗流程

说明

本流程图为蒸汽锅炉清洗工艺流程图

管线配管为普通碳钢

具体配管视现场制定

循环洗液低进高出

3.3清洗步骤

循环水系统注水循环,检查漏点.然后加入剥离剂循环,清除污物,运行12小时排空.再次注水(利用蒸汽加热控制温度55℃),加入缓蚀剂,运行1小时建立缓蚀膜层【5】,然后加入无机酸,药剂加入量以补水量计,循环清洗。以与锅炉同材质标准试片测定腐蚀率,试片重量28.0328 g,规格50mm*25mm*3mm。清洗过程中严格监测循环药液温度(不允许高于65℃),每半小时检测一次无机浓度,保持无机酸浓度在一定范围内,每一小时检测一次铁Fe3+浓度,控制Fe3+浓度在1500mg/l以下。如果Fe3+超标,则应加入还原剂使Fe3+变Fe2+,如氯化亚锡、联氨、抗坏血酸等【2】【3】。加热清洗过程中的缓蚀剂控制逐渐消耗和分解,需经常补加,减缓酸对设备的腐蚀。本次清洗共持续8小时,在7月10日晚20:00结束清洗,加热温度、清洗剂浓度及Fe3+浓度如下表:

3.4 清洗终点

清洗终点的评价可依据清洗时清洗药液浓度、总铁含量、及pH值的变化来确定。此次清洗到晚17:00以后不再加药。由18:00点到19:30点共测3次无机酸浓度。其变化不大,分析结果数值变化接近0.02%,接近反应终点【2】。铁离子浓度达到峰值后变化不大,由分析数据可知接近反应终点,由于是蒸汽锅炉,因此化学清洗时一定要考虑过洗因素,结束清洗。。

3.5 中和钝化

用碱中和清洗液,首先注水排酸到废液槽,在废液槽中用碱中和酸液。系统进水冲洗,测定铁离子浓度为3.2mg/l。含铁量低于20mg/l。在系统中加入碱液调整pH值9-10。在调整pH值时,适当加入一些氢氧化钠是可行的,但须控制好氢氧化钠的质量分数。当加入量在0.3%以下时,其对设备的腐蚀可以忽略【4】。

加入钝化剂,本次清洗采用复合型钝化剂,在60℃时运行7小时,钝化结束。

3.6废液处理

清洗后的废液须经处理后,达到排放标准后才能排放,包括悬浮物的去除,重金属离子的去除,COD值及pH值的达标,悬浮物要小于100mg/l,COD值小于100 mg/l,pH值6-9,亚硝酸钠含量小于1 mg/l,为此加入絮凝剂,使大颗粒絮凝沉降下来并吸附废液中的有机物分子,使COD值降低。然后加入氢氧化钠,在PH值大于9的条件下沉淀重金属离子,沉淀24小时后排出澄清液到备用废液桶中,加入盐酸酸化处理使pH值达到6以下,加入次氯酸钠,加入量为2.6kg/m3,使有机物和亚硝酸钠与次氯酸钠反应,反应过程中用泵不停搅拌,反应要求在12小时以上,然后测定COD值及亚硝酸钠含量,达标排放。如不达标继续加入少量次氯酸钠,循环反应,直至达标【1】【3】。

4.效果评价

(1)清洗后打开封头,看到清洗后的蒸汽锅炉铁锈去除率在97%以上,壁间形成一层完整的钝化膜。取出试片,可见表面光滑无点蚀。加入前的碳钢试片重量28.0328g,洗后试片经处理重量27.9505g,试片面积 0. 00295㎡。 清洗8小时腐蚀率为:

K=(W1-W2)/FT=(28.0328-27.9505)/0.00295*8 = 3.4872 g/㎡h

其中,W1---------------------------------清洗前重量 (g)

W2---------------------------------清洗后重量 (g)

F----------------------------------试片表面积 (㎡)

t----------------------------------清洗时间 (h)

根据清洗腐蚀标准,清洗后腐蚀率低于腐蚀标准。清洗钝化后设备加入保护防腐蚀液保护待用。

(2)打压试验,清洗效果检查完成后进行打压试验,封闭人孔,进出口阀门关闭,排污阀关闭,减压阀封闭后注水打压,试压压力1.2MPa保持3小时无泄压、无泄漏。

5.结论

蒸汽锅炉可以采用化学清洗,整个清洗过程可以在24小时内完成,使生产的减停降到最低。用无机酸清洗蒸汽锅炉是可行的。清洗费用相对较低,缓蚀剂的配伍合理,对设备损伤很小。缺点是废液须经处理才能达标排放。

作者简介:

丛志栋 男(1974,10~),工程师,毕业于大连水产学院(现大连海洋大学),就职于中昊(大连)化工研究设计院有限公司。目前主要从事于化工防腐方面的工程施工、生产及技术咨询等工作。

参 考 文 献

[1]中华人民共和国国家标准污水处理排放标准GB8978--1996

[2]防腐蚀实用技术 下册 化学工业部防腐蚀技术咨询服务中心等联合出版

[3]梁治齐化学清洗实用技术化学工业出版社

[4]窦照英钝化监测及亚硝酸钠钝化的ph值 化学清洗 1998.1

[5]陈杰、陈子华锅炉化学清洗导则 国家电力公司研究院 2001.12

[6]任建新化学清洗 兰州.甘肃科技出版社1993