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调整液态烃质量及收率的技术总结

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【摘 要】 根据中国石油海外项目尼日尔炼油有限公司生产现状,针对低液态烃收率、低液态烃C3含量及液态烃蒸汽压的特殊要求,介绍了从生产工艺方面做的调整措施,降低液态烃收率,满足销售要求,避免因液态烃库存高导致全厂停工的风险,取得了预期效果。

【关键词】 液态烃收率 液态烃C3含量 液态烃蒸汽压 质量

1 现状分析

1.1 库存压力

液态烃是化工装置的优质原料,尼日尔炼厂未配套建设气体分馏等装置,没有后续化工装置进一步加工液态烃,此其一;液态烃也可以作为民用燃料,由于尼日尔当地社会经济落后,居民无人将其作为日常生活所需燃料,此其二;尼日尔原油质量优良,其密度低,胶质、沥青质含量低,轻组分含量高,液态烃产率高,此其三;液态烃在非洲地区需求量少,协议销售公司对其销售态度消极,液态烃销售进度缓慢,此其四。由于以上四方面因素,使炼厂液态烃库存长期居高不下,导致炼厂总是处于停工边缘。

1.2 SONIDEP公司对液态烃质量的要求

(1)液态烃C3含量不大于35%(v/v);(2)液态烃蒸汽压不大于750KPa。

2 攻关过程

2.1 攻关目标

(1)催化液态烃收率≤12%;(2)催化液态烃C3总含量≤35%;(3)催化液态烃蒸汽压≤750KPa。

2.2 攻关前的实际工况

2.2.1 攻关前的主要操作条件

攻关前影响液态烃收率及组分的关键操作参数见表1:

从表1可以看出,进行攻关前,反应温度平均值为494.8℃,提升管终止剂注入量平均值在9.2t/h,回炼油浆平均值为7.2t/h,解析塔底温度平均值为123℃,稳定塔顶压力平均值为0.99MPa,稳定塔顶回流量平均值为25t/h,吸收剂温度平均值为45℃,补充吸收剂流量平均值为20t/h。

2.2.2 攻关前液态烃数据表

攻关前液态烃相关数据见表2:

从表2可以看出,进行攻关前装置每天平均加工原料1111.4t,液态烃平均每天产出165.2t,液态烃的平均收率为14.878%,液态烃的蒸汽压平均值为766.3Kpa,液态烃中C3含量平均值为38.343%。

2.3 攻关措施

攻关手段主要从调整操作参数入手,调节主要集中在反应系统和吸收稳定系统,对影响液态烃收率及质量的关键参数进行摸索,不断优化,进而形成成熟的操作方案。

2.3.1 反应系统的调整:

(1)降低反应温度。主要作用是降低提升管反应深度达到降低液态烃收率的目的,反应温度控制488℃±2℃。

(2)降低催化剂活性。主要作用是降低提升管反应深度达到降低液态烃收率的目的,催化剂活性≤61%。

(3)降低反应终止剂注入量。主要作用是减少汽油回炼量,从而减少汽油的过裂解,达到降低液态烃收率的目的,回炼汽油流量≤7t/h。

(4)增加油浆回炼量。主要作用是在保证提升管及沉降器油气线速的前提下,减少渣油处理量,达到降低液态烃收率的目的,油浆回炼流量≥8t/h。

2.3.2 吸收稳定系统的调整

(1)降低吸收塔吸收剂的温度和补充吸收剂流量,破坏吸收塔的平衡,让吸收塔处于过吸收状态,粗汽油进吸收塔温度控制≤43℃;补充吸收剂流量控制≤15t/h。

(2)提高解吸塔底温度,降低稳定塔进料中C2组分,解吸塔底温度控制127℃~133℃。

(3)降低稳定塔塔顶回流量、提高稳定塔塔顶压力,减少液化气中重组分的携带,稳定塔顶液态烃回流量≤22t/h,稳定塔顶压力控制1.03MPa~1.07MPa。

(4)根据稳定塔塔顶压力,打开不凝气至干气系统的泄压阀,至少保证两个阀位以上,将液化气中轻组分转入到干气系统内,以便更好地降低液化气的收率和液化气中C3含量。

(5)稳定塔进料口改为下进料,以增加进料口至稳定塔顶提留段距离,减少稳定汽油中轻组分挥发至液态烃中的量。

2.4 攻关后的实际工况

2.4.1 攻关后的主要操作条件

攻关后的实际操作条件见表3:

从表3可以看出,进行攻关后,反应温度平均值为489.8℃,提升管终止剂注入量平均值在7t/h,回炼油浆平均值为9t/h,解析塔底温度平均值为131.1℃,稳定塔顶压力平均值为1.05MPa,稳定塔顶回流量平均值为20t/h,吸收剂温度平均值为42℃,补充吸收剂流量平均值为13t/h。

2.4.2 攻关后液态烃数据表

攻关后的液态烃相关数据见表4。

从表4可以看出,进行攻关后催化装置每天平均加工渣油1047.8t,液态烃平均每天产出109.8t,液态烃平均收率为10.473%,液态烃蒸汽压平均值为675.7Kpa,液态烃中C3含量平均值为31.427%。

3 攻关效果分析

从表2和表4的数据对比来看,攻关前后液态烃相关数据发生了明显变化。攻关后,液态烃日产量明显降低。其中最明显的数据就是液态烃收率、液态烃蒸汽压及液态烃C3含量的变化。其中液态烃收率的平均值由攻关前的14.878%下降到10.473%,下降了4.405个百分点;液态烃蒸汽压的平均值由攻关前的766.3KPa下降到675.7KPa,下降了90.6KPa;液态烃中C3含量的平均值由攻关前的38.343%下降到31.427%,下降了6.916个百分点。说明此次技术攻关效果非常显著,有效降低了液态烃收率,同时改变了液态烃组成以满足当地销售公司的要求,为缓解炼厂生产压力做出了巨大贡献。

3.1 液态烃收率走势分析

攻关前液态烃收率全部在12%以上,而攻关后液态烃收率全部回落到12%以下,形成鲜明对比,并且攻关后液态烃收率走势比较平稳,没有明显峰值出现。攻关前液态烃日收率最大值达到17.06%,最小值为12.91%,均值为14.878%;攻关后液态烃日收率最大值为11.15%,最小值为9.76%,均值为10.473%。从液态烃收率走势看,充分说明攻关取得了良好效果。

3.2 液态烃蒸汽压走势分析

攻关前液态烃蒸汽压基本都在700KPa以上,而攻关后液态烃蒸汽压都在700KPa以下,并且攻关后液态烃蒸汽压走势很平稳,没有明显峰值出现。攻关前液态烃蒸汽压最大值达到946KPa,最小值为668KPa,均值为766.3KPa;攻关后液态烃蒸汽压最大值为733KPa,最小值为642KPa,均值为675.7KPa。从液态烃蒸汽压走势来看,无论是数值方面还是走势的平稳程度方面,都说明攻关取得了良好效果,能够满足SONIDEP公司对液态烃质量的要求。

3.3 液态烃C3含量走势分析

攻关前液态烃C3含量都在35%以上,而攻关后液态烃C3含量都在35%以下。攻关前液态烃C3含量最大值达到44.28%,最小值为31.22%,均值为38.343%;攻关后液态烃C3含量最大值为37.32%,最小值为28.10%,均值为31.25%。从液态烃C3含量走势来看,说明了攻关取得了良好效果,能够满足SONIDEP公司对液态烃质量的要求。

4 结语

(1)针对降低液态烃收率及改变液态烃质量的技术攻关,通过不断摸索,对操作条件进行不断优化,逐渐形成了完善的操作方案,最终取得了良好的效果。目前,液态烃收率稳定在10.5%左右,液态烃蒸汽压稳定在675KPa左右,液态烃C3含量在32%左右。不仅缓解了液态烃的库存压力,也保证了销售的顺利进行。

(2)此次攻关避免了催化装置因液态烃库存问题导致停工的风险,继而也避免了全厂停工的风险。不仅确保了催化装置的长周期运行,也确保了炼厂的整体平稳运行,为整个炼厂的经济效益做出了巨大贡献。

参考文献:

[1]马伯文.催化裂化装置技术问答[M]1版.北京:中国石化出版社,2005.