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【摘要】:
对中国铝业山东分公司热电厂220T/H锅炉给水泵进行了改造,通过加装变频器,极大的提高了电力的有效使用率,从而在更大范围内节约电能,社会效益十分显著。针对我厂恶劣的生产环境,采取了多层防护措施,并自行设计加大了该装置的散热能力 ,同时此变频器具有过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路、超频保护、失速、过热保护、瞬时停电保护等,并能联跳6KV断路器开关,极大的提高了设备的运行稳定性。
关键字:变频器 变频节能
中图分类号: TE08 文献标识码: A
一、概述
1.近几年随着变频技术的提高,变频器调速技术在生产机械上的应用得到很大推广,在满足生产机械调速要求的同时,其节电性能亦十分显著,特别是在泵类、风机类需随生产状况调整的机械上的应用,节能效果更加显著。在生产实际中我们选择自备电厂220T/H 锅炉汽包的给水泵来使用变频装置,就是基于它在生产中需随生产经常调整的考虑。
2.项目的实施情况:此项目是在2006年3月份开始设计、准备,2006年5月份进行施工,6月份投入正常使用。其设备运行良好,工况参数保持稳定。
3、该变频装置的特点:我们采用的是ABB公司生产的变频装置,其变频调节技术已十分成熟,尤其在高压变频器方面。它的特点是谐波量小,工作稳定,保护齐全有效。针对我厂实际生产情况,将安全措施引入到变频控制系统中,更加保证了设备的安全及人身安全。
4、ABB变频器对环境的要求很高,针对我厂恶劣的生产环境,采取了多层防护措施,并自行设计加大了该装置的散热能力 ,保证了设备的稳定运行。
二、变频装置介绍
1、 变频装置型号ACS1013,由ABB公司生产,使用参数:
额定电压3.3KV
额定电流332A
额定功率1900KVA
变频器输出的电压波形将直接影响电机的运行稳定性,波形的失真度大于标准,将使电机产生周期性振动或电机转子产生窜轴[3]。该装置符合IEEE519.1992对电压波形失真度的要求,同时也符合GB14549-93对谐波失真度的要求。
2、 该装置在电机的共振点(约1890rpm),采取变频器输出波形自控调整的技术,让其自动、快速跳过共振点。
3、该变频装置同时具有过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路、超频保护、失速、过热保护、瞬时停电保护等,并能联跳6KV断路器开关。
4、 变频装置的操控量
开关量输入:起动、停止、手/自、急停
开关量输出:变频器准备好、变频器故障、变频器报警
模拟量输入:速度给定
模拟量输出:电流、频率
5、 功率因数:由于变频器是根据负载情况来确定功率的输出,当频率输入给定后,变频器自动根据负载情况以及输入的负载特性进行调整,其轴输出随着负载的变化而变化,从而达到功率的匹配输出,其转速与功率因数的变化曲线如下:
cosψ
% 实际转速/ 额定转速×100%
图1. 变频器功率因数变化曲线
上图说明在电机使用变频调速后,功率因数近乎线性变化,功率因数在工作转速区域得到明显提高。
6、 电机软启动,无冲击电流。变频器在启动时可设定低转速,本系统设置为1000rpm并设定启动时间(约为10s左右),通过设置对变频器的启动加速度Δn/Δt进行有效控制,从而按我们的要求达到软启动的效果,有效避免大功率电机的启动对机械设备的冲击。
三、 关于变频装置结合电厂控制系统的改进
变频器厂家提供的变频设备场是较成熟的产品,但在与原有生产设备控制系统合茬时,存在许多有待进一步完善的地方,尤其在安全操作方面,结合电厂实际情况及设备状况我们进行了以下改进。
1、 控制系统:
1.1将变频器的工频允许条件,串入我厂给水泵断路器跳合闸回路,如图:
+KM kk 工频允许
⑤ ⑧ km2 断路器合闸
⑥ ⑦ km2 断路器分闸
原有电机控制开关
图2. 改进后的给水泵工频允许控制回路
由图可看出,改进后电机的工频操作(由KK开关完成)必须得到变频系统km2的允许方可操作。
1.2在变频控制模式下,电机断路器分合闸回路串入变频允许条件,以增加操控的可靠性。(见图3)
变频允许PLC允许
变频允许PLC允许
图3. 改进后的给水泵变频允许控制回路
以上两项改进后,增加了在工、变频切换时的安全操作系数,即使误操作,也不会发生设备事故,该设备的操控安全性得到提高,这一点是必须要保证的。例如,在变态下,即使发生了工频合闸误操作,控制回路(如图2)中km2断开,使KK指令操作无效。
2、 给水泵变频改造完成后,在试运时发现变压器及变频器发热量很大,变压器本体达125℃,变频器也发出温度报警。我们在变压器柜上方端盖切开400mm*800mm的排风口,并加装轴流风机强迫变压器散热,风机开关的辅助接点接入变频器启动回路,在风机未开机时,变频器不能启动。同时在变频器柜上方安装引风管道,将变频设备发出的强热及时外排,使变频装置内部温度降低到正常。
四、社会经济效益分析
电厂给水泵电机型号YK1600-2、1600KW,由于是直接将水输送至锅炉,这就对电机的出力要求较高,要求其扬程高、压力高,其流程简图4如下:
给水调节门
电机 给水泵
图4. 电厂给水管路系统示意图
1、 变频改造前,给水泵给水调节门开度约为20%,由此造成节流压力(约16Mpa),以保证锅炉供水压力。
2、 变频改造后,调节门理论上应完全打开(开度100%),在实际生产中约为80%左右,给水泵出口压力为1.3Mpa,这也是变频器根据生产实际状况进行自我调整的结果。
3、 数据分析:
方法一: 实际数据法
⑴工频时,现场实测给水泵电机电源侧数据:
电压V= 6KV,电流I=160A,转速η=2985转/分
⑵变频时,现场实测给水泵电机电源侧数据:
电压V=6KV,电流I2=105A,转速η′=2700转/分
⑶节能计算:由(1)、(2)数据得出节约电机轴输出功率
ΔP=U・ΔI・cosψ(假设cosψ不变)
=×6×55×0.85=485.83KW
则每天节能ΔP・24小时=11659.8度
方法二:理论分析方法
由流体力学原理知道,泵类机械的扬程(H),流量(Q),功率(P)与电机转速(n)有如下关系:
(1-1)
(1-2)
(1-3)
公式(1-3)说明电机轴输出功率与转速立方成正比[1]。
(1)在变频前:P′=1600KW,n′=2985转/分
(2)在变频后,由公式(3)得:P=P′・n=2700转/分(实测)
则P =1600×(2700/2985)3
=1182.7KW
则可节约轴输出功率ΔP=1600-1182.7=417.3KW。
每天可节省电量:417.3×24小时=10015.1度
综合方法一、方法二两种方法的计算,其节能结果基本吻合,若考虑在使用变频后功率因数的提高,以及所节省的给水调节门的节流损失,其节能效果更加明显。
4、效益计算:
(1)假设每天节电10015.度,若电费按0.5元/度计,则每年可节约电费:
10015.度×365天×0.5元/度=182.77万元
(2) 使用变频后功率因数的提高也极大的提高了电力的有效使用率,从而在更大范围内节约电能,社会效益十分显著。
(3)项目设备费260万元,土建、安装费13万元,其他费用5万元。
投资总计278万元(按年度)
综合以上计算,278÷182.77=1.52×12个月=18.24个月,即一年半即可收回投资,具有极高的推广价值。
五、结束语
通过对220T/H锅炉给水泵的变频改造,极大的提高了设备电力的有效使用率,对公司降本增效具有显著效果,同时变频器集成了各类保护,提高了设备的安全运转率,对公司的安全稳定生产有极大的促进作用。
参考文献:
1、王廷才. 变频原理技术及应用
2、石秋。变频器应用基础[M] 高等职业技术教育 2003:
3、ABB ACS1013 变频器使用手册森
4、曹玉泉,王主恩. 异步电机变频调速技术(二)[J].油气田地面工程.1991(02)
5、周淑彦;变频器在典型负载上的应用[J];办公自动化;2008年08期