首页 > 范文大全 > 正文

渣油加氢脱硫装置试运行技术分析

开篇:润墨网以专业的文秘视角,为您筛选了一篇渣油加氢脱硫装置试运行技术分析范文,如需获取更多写作素材,在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享!

摘 要:四川石化有限责任公司300万吨/年渣油加氢脱硫装置开工试运行6个月。结果表明本套渣油加氢脱硫装置设计合理、设备选配适当、催化剂性能优良、活性稳定。虽然在开工运行中出现个别小问题,但经过小技措改造,目前装置运行平稳。

关键词:渣油 加氢脱硫 运行 技术分析

中国石油天然气股份有限公司四川石化分公司300×104t/a渣油加氢脱硫装置采用CLG公司的固定床渣油加氢脱硫工艺技术,以哈萨克斯坦、南疆及北疆原油的减压重蜡油和减压渣油为原料,经过催化加氢反应,进行脱除硫、氮、金属等杂质,降低残碳含量,为催化裂化装置提供原料,同时生产部分柴油,并副产少量石脑油和燃料气。

一、装置概况

本装置的原料主要有来自常减压装置的减压渣油、减压重蜡油,来自于渣油原料罐区的减压渣油、减压重蜡混合油,进料中减压渣油与减压重蜡油的混合比例为89.7:10.3。渣油产品大部分送催化装置,少部分送催化裂化原料罐区;柴油送柴油加氢装置;石脑油送乙烯装置罐区;含硫燃料气送加氢裂化装置脱硫后并入工厂燃料气管网。含硫富氢气体,送加氢裂化装置脱硫后去PSA 回收氢气。该工艺技术满足操作周期8000小时,柴油产品硫含量不大于500PPm、加氢常渣产品硫含量不大于0.3w%、残炭不大于5.0w%、Ni+V不大于15PPmwt的指标要求。

装置由美国CLG公司提供工艺包,洛阳石化工程公司负责基础设计和详细设计,中油一建施工。

装置经历了单机试车、联动试车,从2013年1月16日正式引入物料,进入投料试车阶段。到1月28日正式生产的产品分析合格。截止5月30日,装置运行平稳,各项产品指标合格。

1.本装置的主要工艺技术特点有:

1.1采用上流式反应器。反应部分设置两个系列,每个系列可以单开单停(单开单停是指装置内二个系列分别进行正常生产和停工更换催化剂)。由于渣油加氢脱硫装置的设计操作周期与其它主要生产装置不一致,从全厂生产安排的角度,单开单停可以有效解决原料储存、催化裂化装置进料量等问题,并使全厂油品调配更灵活。

1.2反应部分采用热高分工艺流程,减少反应流出物冷却负荷;优化换热流程,充分回收热量,降低能耗。

1.3采用炉前混氢流程,避免进料加热炉炉管结焦。

1.4循环氢脱硫塔前设高压离心式分离器除去携带的液体烃类,减少循环氢脱硫塔的起泡倾向,有利于循环氢脱硫的正常操作。

1.5设置高压膜分离氢提浓设施,保证反应氢分压提高氢气利用率降低损耗。

1.6冷低压闪蒸罐的富氢气体去加氢裂化装置脱硫后去PSA回收氢气。

1.7分馏部分采用主汽提塔+分馏塔流程,在汽提塔除去轻烃和硫化氢,降低分馏塔材质要求。

1.8催化剂预硫化按液相预硫化方式设置。

2.原料指标

本装置所加工的原料为Kumkol、南疆及北疆原油的减压重蜡油和减压渣油的混合油。混合比例为减压重蜡油10.3%,减压渣油为89.7%。边界条件:温度 150℃,压力 0.6 MPa(G)。原料性质见表1,原料油质量指标见表2。

二、产品分析

经过3个月平稳运行,本装置的主要产品分析如下:

主产品为加氢常渣,副产品为柴油、石脑油、富氢气体和含硫燃料气(冷低分气、富胺闪蒸气、酸性水闪蒸气、膜分离尾气和汽提塔顶气)。产品性质见表4、表5、表6。

以上结果可见,各产品质量达到设计要求,柴油满足清洁柴油的标准,常渣满足催化裂化原料的要求。说明装置运转平稳,催化剂性能可靠。

三、生产技术分析

本套渣油加氢脱硫装置,使用CLG渣油加氢处理催化剂,该催化剂中的脱金属催化剂活性较强,床层的温升一般接近20℃,由于常渣是作为RFCC原料,需要控制其Ni+ V的含量,因此在操作中以常渣Ni+ V小于20μg/g为基准,控制脱金属催化剂的反应温度,以延长催化剂寿命。催化剂脱硫、脱氮、脱金属活性分析见表6。

1.催化剂活性

在装置运行期间,催化剂脱硫率为88. 5%,并且比较稳定,说明催化剂具有较强的脱硫能力和较高的稳定性;脱氮催化剂的脱氮率58. 22%,设计指标46%高12个百分点,说明催化剂脱氮能力较强、稳定性好;催化剂平均脱残碳率57%,比设计值的49%高8个百分点,说明催化剂具有较高的脱残炭能力。同时也说明催化剂整体剂配是较为合理。

2.反应器压降

在开工试运行期间内,反应器压降变化平稳。但从4月底开始由于原料粘度大、残炭高,反应器压降上升较快。一方面采取了加强反冲洗过滤器的冲洗频次,一方面对高压换热器E-1002进行了冲洗,冲洗出的杂质全是粉末状沥青质,说明在原料中杂质较多,为保护催化剂,延长催化剂的使用寿命,必须在改善原料性质的同时,对原料进行反冲洗过滤。

四、结束语

四川石化分公司300×104t/a渣油加氢脱硫装置试生产运行的结果表明:装置设计合理,设备选配适当,催化剂的各项性能指标能够满足生产要求,装置总体生产情况达到并超出了设计要求。