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矿用一般型绞车电控安全改造的研制与应用

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摘要:山东东泰矿业有限公司对一井副巷绞车原来使用的TKD电控进行了安全改造的研制,使其满足了国家法律规定要求,并进行了推广与应用。文章论述了各种安全改造的内容,使其安全性能更加稳定,满足了矿用一般型要求,社会经济效益明显。

关键词:电控改造;安全保护;经济效益;电压器

中图分类号:TD633 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)10-0019-02

1 概述

我矿为高瓦斯矿井,而我矿现用的主提绞车电控均为老TKD系列,不防尘、不防滴、不防潮,为确保其安全运行,为全面落实国务院446号令和国务院七部委指导意见,根据国家安全生产总局“禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录(第一批)”的通知要求以及集团公司的安排部署,结合我矿的实际情况,为提高机电安全装备水平,按照《煤矿安全规程》第四百四十四条“井下位于主要进风巷机电硐室内的电气设备应选用矿用一般型”的规定,我们积极开展工作,制定措施和规划,对现用不符合矿用一般型的副巷绞车电控系统的电气设备进行改造

2 技术方案及可行性方案的确定

内容包括:

(1)把所有电控配套设备改进为矿用一般型。

(2)将控制变压器、高防开关合而为一。

(3)完善高压开关柜的保护性能。

(4)将八级电阻切除交流接触器改造为真空接触器。

(5)对电阻器柜增加温控和散热装置。

2.1 电控系统选型可行性方案的确定

按照安全、经济、可行、合理、不长时间影响生产的原则,矿上决定对延深副巷绞车电控系统的电气设备实施改造,因现使用的高压开关柜为频油开关,该设备高压刀闸外漏,使用年限长,设备零部件老化,且三次短路跳闸后,必须进行解体检查换油,影响安全生产,决定更换高压真空开关柜1台;因现使用高压换向器属于淘汰设备,并且由于井下空气潮湿,易造成爬电和放电,造成停电使用,影响供电安全,且使用年限已久,零部件老化,经常出现事故,决定更换高压真空换向柜1台;现使用的转子八级接触器由于使用年限长,设备老化,噪音大,触头接触子烧伤严重,造成接触不良,开断不可靠,影响生产,决定更换低压真空转子柜1台;现使用电阻器柜是外漏架式,不符合矿用一般型要求,决定对电阻器1组改装;现使用的高防开关、变压器不符合国家规定要求,保护不全,无漏电保护,无二次保护且为地面三相四线制非矿用型,为独立式,占用的空间较多,决定对高防开关、变压器、馈电开关更换为一体的所用变压器1面等。改造后的绞车电控系统性能良好、保护齐全、外观整洁,防护性能符合矿用一般型电气设备标准。

2.2 矿上经过与多个生产厂家进行论证、协商最后决定,进行成套设备技术改造

原理是:

(1)更换高压开关柜:型号TGG-630Z/62,本开关柜具有短路、过流、过电压、欠电压、接地等保护;它的断路器采用中间封接式纵磁场真空灭火室和新型的操作机构,提高了开断短路电流的能力和灭火室的使用寿命;本开关柜装设有机械闭锁和电气闭锁装置,以保证开关柜的操作顺序,防止误操作的事故发生。

(2)高压真空换向器柜:型号ZHG-250/D,本换向器柜采用真空接触器。解决了原接触器容易发生放电、短路事故这一难题,且使用寿命长,从而减少了维修量,满足了安全生产的要求;本换向柜具有机械、电气闭锁且体积小、噪音低、安全可靠的特性,既保证了安全,又改善了工作环境,效果良好。

(3)低压真空转子柜:型号ZZG,本转子柜采用真空接触器,解决了原接触器由于工作电流大,致使接触子经常烧坏、更换频繁这一难题,且使用寿命长、无火花,从而减少了维修量,满足了生产的要求;该转子柜体积小、噪音低,安全可靠,既保证了安全,又改善了工作环境。

(4)电阻器:经改装后电阻器内部安设了XMZ/T型智能化数字温度控制仪和降温装置,实现了柜内温度的自动控制,从而解决了封闭后电阻器的散热问题,保证了设备正常运行。

(5)所用变压器,该柜高压侧配置高压真空断路器(带短路、过负荷、欠压保护、过压保护、接地保护);低压侧配置五路输出,其中380V三路、220V两路,低压控制均使用空气断路器,配置ALH-0.66-50/5的低压电流互感器。低压侧分路设置电压表、电流表和电度表,低压侧具有短路、过负荷、漏电保护、欠电压保护装置;并且该柜选用DPV-723微机所用变压器保护监控装置,该装置由监控和保护两套完全独立的系统组成;该所用变压器前后开门,有机械、电气闭锁,高压室、仪表室和干变实现隔离。该柜式所用变压器为“高防开关”、“干变”、“馈电开关”融为一体的产品,从而实现了原来的保护不全、不独立、占用的空间较多的问题。

(6)所有改造后的电气设备外壳防护等级为IP23,有效地防止异物进入柜内造成短路故障,并防止人体接近带电体和运动部件,且符合矿用一般型设备要求。

3 经济效益分析

3.1 购置所用电压器

原设备更换高防开关一台2.5万元,变压器一台4万元,真空馈电开关一台1.4万元,现使用的所用变压器一台为5.5万元,节约资金2.4万元。

3.2 安全效益

原电控系统设备零部件老化、保护不全,达不到《煤矿安全规程》规定,改造后的电控设备弥补了缺陷,使得保护更加灵敏,各种安全保护调试更加灵活,操作更加简便,运行更加平稳、可靠,符合规程规定使用要求。

创新点、技术关键:

(1)电控柜由外露式改为矿用一般型,满足防尘、防潮、防滴和防止异物进入的要求。

(2)控制变压器由非矿用油冷却式改为干式,高、低压合并为一个柜式电源装置,且各种保护装置齐全。

(3)电阻器箱采用温控,能够在30℃~100℃之间实现自动调控。

3.3 社会效益情况

该电控系统改造后的优点是效率高,安全保护装置全,维护工作量小,设备保护布置合理,投资费用少,为井下绞车提供了安全、经济、合理的电控设备,社会效益明显。

作者简介:鲍天星(1977-),男,河南封丘人,山东东泰矿业有限公司机电科技术员,研究方向:矿山机电安全。