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摘要:针对矿井生产过程中存在的井筒反风现象,分析产生的原因,提出相应的控制措施,解决井筒反风的问题。
关键词:反风 自然风压 成因 对策
一、概况
常村煤矿设计生产能力45万吨/年,矿井采用立井上、下山开拓方式。生产水平为一水平,该水平标高为-310m。布置主井、副井、风井三个井筒。常村煤矿主采二1煤层。2006年12月,经煤科总院抚顺分院鉴定常村煤矿二1煤层属Ⅲ类,不易自燃煤层,无煤尘爆炸性危险。
矿井通风方式为中央分列式,通风方法为抽出式。主、副井进风,风井回风。井下实行分区通风。矿井主要通风机为对旋轴流式风机两台,一台工作,一台备用,型号为FBCDZ-№25,配备电机功率为2×250kW,目前风机叶片角度为+9°,现运转2#风机。
东翼总回风巷为矿井12采区回风巷,巷道设计长度569.9m,巷道平均坡度+20°,设计巷道断面为直墙半圆拱形,掘进宽3800mm,掘进高3300mm,墙高1400mm,S掘=11m2,净宽3600mm,净高3200mm,墙高1400mm,S净=10.1m2,基础深100mm,喷厚100mm。
二、局部通风机选型及通风方式
1、风量计算
1.1 按瓦斯涌出量计算:Q1=125kq=125×1.6×0.1=16m3/min
式中:Q1-掘进工作面需风量;125-单位瓦斯涌出配风量,以回风流瓦斯浓度不超过1%的换算值。k-瓦斯涌出不均衡风量系数;q-瓦斯绝对涌出量,取0.1m3/min。
1.2 按炸药使用量计算:
按同时最大炸药消耗量计算掘进工作面实际需要的风量,采用下式计算
Q2=0.465×(A×b×S2×L2÷P漏2÷C碳)1/3÷t
=0.465×(40.8×0.04×11.752×12602÷1.342÷0.02%)1/3÷20
=232.2m3/min
式中: Q掘--掘进工作面所需风量,m3/min;A--一次爆破炸药最大用量,40.8kg;b--1kg炸药产生的CO当量,煤巷爆破取100L/kg,岩巷爆破取40L/kg;S--巷道断面积,m2;L--巷道通风长度,m;P漏--漏风系数,风筒始、末端风量之比;C碳--巷道内CO浓度的允许值,C碳=0.02%;t--爆破后稀释炮烟的通风时间,min,取20~30min。
1.3 按人数计算:
按掘进工作面同时工作的最多人数(取交接班最多人数)计算掘进工作面实际需要的风量,采用下式计算:Q3= 4N =4×38=152m3/min;式中:N-工作面同时工作的最多人数38人(取交接班最多人数)。
1.4 确定需要的配风量:
根据以上计算取1.1、1.2、1.3式中最大值Q2 =232.2m3/min作为工作面的实际工作风量。
2、风速验算
V= Qi /S=232.2÷10.1÷60=0.38m/s; 式中:S-巷道净断面积,10.1m2
2.1 按允许最低风速验算:
V>Vmin,符合要求。式中:Vmin--掘进工作面的最低允许风速,岩巷Vmin=0.15m/s。
2.2 按允许最高风速验算:
V
3、风机选型
确定局扇的工作风量Qi: Qi=P×Q=1.34×232.2=311.2m3/min
其中:Q--工作面的实际工作风量;P--风筒漏风系数。P=1/(1-LP100/100)=1/(1-1260×0.02/100)=1.34;L--从风机出风口到工作面风筒出风口的总长度,1260m;P100--百米漏风率,取0.02。根据以上计算,施工时可选用FBD-NO-5.6风机通风,功率为2×15kw。
风机参数如下表5-1:
三、局部通风技术管理
1、局部通风机的管理
(1)落实专人负责,坚持半月检修制度,确保运转正常、可靠;(2)启动风机采用间歇式,每启动一次间隔15s 停机,重复3~5 次防止风压鼓坏风筒,保护局部通风机和风筒;(3)局部通风机安装开停传感器,使开停状态实现地面遥讯。
2、保证局部通风机供电安全
对局部通风机采用"三专"供电,实现了局部通风机单独供电。局部通风机安装了"风电""瓦斯电"闭锁装置,实现了停风即停电、瓦斯超限即报警断电的功能。
3、风筒安装、吊挂质量管理
(1)局部通风机采用吊挂方式,使风机与风筒处于同一水平线上。风筒吊挂平直成线;拐弯处使用伸缩风筒,缓慢拐弯无褶皱;风筒接头采用柔性连接,接头平滑无凹凸。(2)风筒接头双反压边,及时修补风筒破口,杜绝漏风。(3)风筒出风口距迎头距离为10~15m ,保证风流射程至迎头。(4)加强局部通风管理的考核工作,按通风质量标准化的要求,每旬进行一次考核评比,奖罚兑现,促进管理。
4、实施效果
(1)工作面风量为246m3/min ,风速为0. 32m/s ,迎头风量充足,达到所需风量的要求。(2)工作面风流中CH4 : 0 %; CO2 : 0. 12 %,有效稀释了瓦斯浓度,杜绝了瓦斯积聚、超限现象。(3)局部通风机连续运转5 个月,运转可靠。没有出现"喘振"现象,满足了生产的需要。
四、结论
(1)现场实践证明,2×11kW 对旋局部通风机同Φ600mm风筒的配套使用是成功的,局部通风机在运行中未出现"喘振"现象。Φ600mm×20m风筒未出现鼓坏、接头拉开、破口漏风等现象,供风可靠。(2)加强局部通风机的管理,提高风筒的吊挂、安装质量,是减少局部阻力和摩擦阻力的关键技术;能够有效提高局部通风机的工作效率。(3)严格风筒的检查考核,杜绝风筒接头漏风和破口漏风,是保证风量充足的重要工作,能够提高有效风量。(4)"三专两闭锁"供电及安全闭锁装置的采用,能够提高掘进工作面的防灾抗灾能力,确保通风安全。
参考文献:
[1]张国枢.通风安全学[M].徐州:中国矿业大学出版社,2003.
[2]煤矿安全规程.北京:煤炭工业出版社,2011