首页 > 范文大全 > 正文

高纯铝倾动炉节能技术的探索与实践

开篇:润墨网以专业的文秘视角,为您筛选了一篇高纯铝倾动炉节能技术的探索与实践范文,如需获取更多写作素材,在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享!

【摘要】主要介绍了高纯倾动式熔保炉燃烧系统改造的思路及节能原理,着重阐述了蓄热式燃烧技术在高纯铝熔保炉上的应用,并对使用情况进行了对比分析,望能够供同行参考。

【关键词】温度;蓄热;余热;节能

【中图分类号】S210.4 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5158(2012)09-0359-02

随着经济全球化的不断推进,资源和环境问题日显突出,工业熔铝炉做为能源消耗的大户,如何尽快推行高效、环保的节能技术成为重中之重。

铝及铝合金的熔炼是铝加工企业生产中的第一道重要工序,而熔保炉是熔铸机组的关键设备,也是主要的耗能设备,在生产能耗中占有很大的比重。一般情况下,炉子生产率越高,则熔化时的单位燃料消耗就越低。为了降低能源消耗,应尽量提高炉子生产率,另一方面应充分回收利用出炉废气的余热,同时对燃烧系统实行燃料与助燃空气的自动比例调节,以防止空气量过剩或不足。

一、高纯铝熔保炉节能改造前概况

河南科源电子铝箔有限公司是以研发、生产和销售电子铝箔及其相关延伸产品的高新技术企业,公司铸造车间主要为下游工序生产合格的电子铝箔坯料,现有25吨高纯铝倾动式熔保炉1台,主要用来高纯铝合金的熔炼净化和保温,主要技术参数如下:

(1)炉膛工作温度:1000~1200℃

(2)熔体温差:±5℃(精炼、搅拌终了)

(3)熔化期熔化率:2t/h

(4)燃料:天然气

(5)燃料最大耗量:330m3/h

(6)烧嘴型式:常规冷风高速烧嘴1500KW二套

(7)燃气流量检测:涡轮式流量计

熔炉建设时采用的是常规冷风烧嘴,使用天然气为燃料,一直以来存在着加热质量差、耗能大、升温速度低、空燃比例不合理、点火困难、维修频繁等问题,炉出炉烟气直接排放,烟气温度在800-1000℃,热损失大,耗能高。平时生产过程中,为准确掌握燃气耗量,生产人员一般每8小时记录一次天然气使用情况,通过统计数据分析,吨铝天然气消耗一般在130Nm3,天然气每月耗量在50吨左右。

二、采用的节能环保技术措施

为进一步控制能源成本,计划对该炉进行节能升级改造,采用新材料、新工艺等技术措施,通过采用蓄热式燃烧技术,优化加热方式,使天然气合理充分燃烧,废气余热得到接近极限的回收利用,减少废气带走的热量损失。

1、蓄热式燃烧技术

蓄热式燃烧技术是一种全新概念的燃烧技术,它把回收余热与高效燃烧及降低NOx排放等技术有机地结合起来。蓄热式烧嘴成对布置,安装A、B两个烧嘴,采用陶瓷氧化铝球作为蓄热体,空气与天然气斜交混合。从鼓风机出来的常温空气由换向阀切换进入烧嘴A后,在经过蓄热式烧嘴A陶瓷球时被加热,在极短的时间内常温空气被加热到接近炉膛温度,被加热的高温热空气进入炉膛后,卷吸周围炉内的烟气形成一股含氧量大大低于21%的稀薄贫氧高温气流,燃气在贫氧状态下实现燃烧,与此同时,炉膛内燃烧后的热烟气经过另一个蓄热式烧嘴B排入大气,炉膛内高温烟气通过蓄热式烧嘴B时,将显热储存在陶瓷球蓄热体内,然后以低于100℃的低温烟气经过换向阀排出。工作温度不高的换向阀以一定的频率进行切换,切换周期设定为90秒,使两个蓄热式燃烧器处于蓄热与放热交替工作状态,从而达到节能和降低NOx排放量的目的。如此周而复始变换,通过蓄热体这一媒介,排出的烟气余热被充分回收利用。

2、改造采用的技术方案

(1)烧嘴系统

a将原烧嘴侧墙液面线300mm以上至炉顶以下的浇注料拆除,烧嘴侧墙根据蓄热式烧嘴的尺寸进行现场加固和制作。

b重新构建炉子助燃风管网系统、排烟管网系统、天然气管网系统、压缩空气管网系统,保障蓄热式烧嘴工作。

c烧嘴侧墙浇筑采用不污染高纯铝的进口浇注料,浇筑至距炉200mm处,距炉顶200mm的地方采用进口的可塑料进行施工。

d对原排烟系统进行改造,增设排烟风机及相关管网构成炉子主排烟系统,炉子现在排烟系统作为辅助排烟,两股烟气最终汇总一起并入主烟道。

(2)电气控制系统

电气控制系统全部需要重新更换。新建的控制系统采用西门子程控器,硬件包括CPU模块,数字量输入模块,数字量输出模块,模拟量输入模块,闭环控制模块,电源模块等,控制系统包括:温度控制、压力控制、吹扫控制、点火控制、主烧嘴切换控制和传动机械控制等。为了操作及维护方便,人机界面采用触摸屏,可以方便地设定和修改工艺参数及过程控制参数。

三、改造后的使用效果

根据工业炉热工原理,助燃空气每升高100℃,能节省燃料约5%,或者烟气温度每降低100℃,能节省燃料约5.5%。采用蓄热式燃烧技术后,烟气排放温度降低到100℃以下,助燃空气温度预热到了800℃以上,大大地减少了出炉烟气所带走的热量。平均吨铝天燃气消耗降为75Nm3,比原来节能达42%,月消耗天燃气降至30吨左右,炉子热效率大幅度提高,从根本上提高了加热炉的能源利用率,提高了燃料的合理利用。主要技术性能指标如下:

(1)炉膛工作温度:1000~1200℃

(2)熔体温差:±3℃(精炼、搅拌终了)

(3)熔化期熔化率:2.5t/h

(4)燃料:天然气

(5)燃料最大耗量:250m3/h

(6)烧嘴型式:蓄热式烧嘴2个一组

(7)蓄热载体:陶瓷氧化铝球

(8)燃气流量检测:涡轮式流量计

由于蓄热体“极限回收”了烟气中绝大部分的余热,并由助燃风带回炉内,大大降低了炉子的热支出,改造前后对比分析如下:

四、结语

熔保炉的节能改造从降低燃料消耗、降低铝的氧化烧损两方面考虑。通过优化燃烧系统,废气余热得到接近极限的回收利用,减少了废气带走的热量损失。经过运行情况来看,节能效果非常显著,比原加热炉节能达42%,提高了生产效率,降低了能源消耗,减少了高纯铝液的氧化烧损,大幅降低了生产成本,增加了产品竞争力,给公司创造了可观的经济效益,提高了生产的社会效益。