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摘要:控制系统在实际的使用过程中,往往需要根据现场的变化来作出相应的调整,在不影响生产的前提下,依据现有的条件来进行改变。在Honeywell公司tps系统的有一种控制方法叫CL语言控制,其特点控制灵活多样,但存在一旦变更输入点的名称、通道、类型时,需要重新进行修改、编译、调试,可在化工企业的连续生产中,这样的操作是很难实现的,因为一旦调试时间过长,本文就是在输入变量类型发生改变时一种转换方法。
关键词:CL程序; 逻辑点; 组态; PVLLFL
引言
塑料厂高压聚乙烯装置采用荷兰DSM公司的无脉冲高压管式法工艺, DSM管式无脉冲高压聚乙烯工艺具有流程短,反应温度低,单点进料,反应物料流速快,使用混合过氧化物引发剂,单程转化率高,单线能力大,控制先进合理,操作安全等特点。
1.问题的提出
在装置初始生产的设计中,风送系统的输入风管道上只是安装了流量开关,这样在控制室内不能看到输送风的流量,输送风机是否做功正常,不能及时有效的判断,而输送风机一旦故障,因为工艺流程的特点比较短,能够缓冲的环节少,所以在20分钟内不能处理好,就会导致高压聚乙烯装置的停产。而一旦装置停车直接、间接的经济损失要达到10~30万人民币。为了能够更有效的判断输送风机的做功情况,将流量开关换成涡街流量变送器。但原风送程序是用CL程序来实现的,重新修改、编译、调试程序在20分钟内不可能实现,而且还会产生混料的问题,导致质量事故。这就面临一个问题:如何在不更改CL程序的情况下,将现在AI信号,转变成DI信号,并且在设定风量低报值。
2.变更方案设计
在TPS系统中建立相应数量的AI点,在AI点的组态细目设定流量的低报报警和低低报警,当AI发生低报和低低报时,会相应的触发PVLOFL和PVLLFL的布尔值的变化。然后利用TPS中的逻辑点将PVLLFL的布尔值的变化送到一个DO点上,通过DO输出将信号通过电缆接到原来流量开关的端子上,这样从逻辑上在不改变CL程序的前提下实现控制功能。变更之后,信号传输时间变长,这样可能对安全生产带来的隐患,通过与工艺技术人员一起沟通论证,增加的传输、数据转化的时间完全在安全范围之内。这个设计思路在理论与实际实施上是极具可行性的。
3.实现步骤
3.1.建立AI点
Honeywell 的TPS系统中的建点过程是一个简单的卡片式填写和选择。用户可以按照系统提示逐项填写。首先填写点的位号这里使用的位号是FTR201~FTR208,选择节点类型为HPM。在点的模式上有两种:半点和全点,全点和半点的区别是全点具有报警功能,而半点没有,现在我们正需要报警功能来实现,所以一定要选择全点作为点的模式。点描述、关键字等是可选项,建议填写完整,这样在列表显示的时候能够很清楚地知道这个点的有关信息。单元号指建立的这个点要放在系统中的那个单元中进行管理,网络号、节点号是HPM的硬件地址,必需要正确填写。接下来的slotnum填写所建立的点放在HPM中的软槽地址,然后按现场流量的实际量程填写AI点的量程上限和下限,再将PVLOPR与PVLLPR设定好,最后按Ctrl+下装。
3.2.建立逻辑点
建立逻辑点的方式与建立AI点的方式大部分很相似,只是在选择逻辑功能类型的时候选择12-8-12,表示逻辑点有12个输入, 8个逻辑块,12个输出,因为现场有8台变送器,所以选择了12-8-12。
在输入设置时,可以看到每个输入都有一个代号由L1到L12, L1填入FTR201.PVLLFL,表示L1代表FTR201的低低报警状态,即当测量值低低PVLLPR设定的时候,PVLLFL的值为“TRUE”,在系统中以“1”表示,否则为“0”,其他代号将其他位号一一对应填写。
在输出设置时,也可以看到每个输出也都有一个编号SO1到SO12,在这里填写要将PVLLFL的状态送至的DO点的地址,在这里需要注意的是:填写DO点的位号参数时,系统可能会报错,下装不了,所以在这里填写的是DO点绝对地址,表示方法为!DOmmSxx.SO,这里的xx表示DO所在的卡件的编号,mm表示该卡件的通道号,当流量低报时,PVLLFL实际上是为“1”,而在CL程序当中需要的是“0”,所以逻辑功能块选择“非门”。在填写相应的逻辑块的ALGORITHM参数时,在对应的“S1(x)”表格中填入相应的“Lx”,这样就构成了如下所示的图。
到此逻辑就做好了,按Ctrl+下装。
3.3.建立DO点到DI的连接数据点
前期工作已经完成,这时将DO点的输入与DI点的输入用电缆连接起来,保证信号传输在物理层面上连接良好。
4.回路调试及投用
建点完成后,需要对回路进行调试。在命令管理器中分别用Active命令把新建的FTR201、FTR202,FTR203等状态激活。例如:Active FTR201。然后手动将FTR201的值设置在低低报以下,在逻辑点中检查PVLLFL状态是否是“1”,利用万用表测量DO输出是否为“0”,都满足要求后,在观察原来流量开关的DI点的状态是否为“0”,检查完全正常后,则整个回路已具备投用状态。利用生产过程中切换料仓的几分钟时间,逐个投用回路。
5.结束语
按照以上方案实施的改造,在完全不影响生产的情况下,逐个逐步测试,完成了所有回路的投用工作,并且在改造后至今,所有设备、功能都工作正常,从另外的一个角度开拓了思路,在实际条件有限的情况下,利用现有的资源,通过这一种迂回的方式,实现原本需要对生产过程产生很大影响的调整。
参考文献:
[1]《集散控制系统及现场总线》 中国石化出版社.
[2]《分布式控制系统设计与应用实例》 电子工业出版社.