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【摘要】本文主要论述了产品氮气纯度高的重要意义,以及对影响其纯度因素作了分析,并通过实例加以验证,以便更好的指导实际操作。
【关键词】空分装置?氮气纯度?影响因素?分析
1 概述
氮的化学性质不活泼,在平常不易与其他物质发生化学反应。因此,氮在冶金工业,电子工业,化学工业中广泛用来作为保护气。一般保护气的要求氮气纯度为99.99%。氮气纯度指氮气中的氧含量,空分装置的氮气纯度用ppm表示。而对于我们炼化公司来说,氮气主要作为聚合物厂,炼油厂,聚丙烯厂的保护气。我厂要求氮气纯度小于10ppm,属于高纯氮气。如果保护气质量不合格会使催化剂失效,产生严重后果,造成巨大经济损失。因此,保证氮气纯度是确保化工装置安全生产的重要环节。所以分析氮气纯度影响因素,对指导实际操作具有重要意义。
我厂共有高纯氮装置3套,其工作原理是将空气压缩到0.75Mpa(表压)作为原料,经分子筛净化系统,清除空气中的水分,二氧化碳等杂质,由高效透平膨胀机将气体绝热膨胀制取装置所需冷量,把空气净化,通过多孔筛板精馏塔精馏后制取含氧小于10PPm高纯氮气。流程分为四个部分:空气压缩部分、空气净化部分、空气分馏部分和氮气外送部分。
2 氮气纯度影响因素
2.1 回流比的影响
精馏产品纯度在一定条件下取决于回流比大小。回流比是指塔内下流液氮量与上升富氧蒸汽量之比。回流比大时,即下流液氮多或者上升的富氧蒸汽少,气液混合温度必然偏于低温液氮一边,于是上升蒸气的温降就大,富氧蒸气冷凝的就多,离开塔板氮浓度提高的就快,在塔顶得到气体含氮纯度就高。所以在生产中要尽量增大回流比。
2.2 精馏工况异常
在精馏塔发生液泛或液漏等情况时,破坏了精馏塔的正常精馏工况,造成纯度下降。
2.2.1?液泛现象?
如果塔板上液体难以沿溢流斗流下,造成溢流斗内液面越涨越高。直至与塔板上的液面相平,液体无法下流,就叫液泛或液悬。
液泛的原因:
(1)塔板阻力增大。空气量过大,尤其是在阀门开得过快时发生,造成气速突然增高;塔板筛孔被固体二氧化碳或硅胶粉末等堵塞。
(2)溢流斗阻力增大。下流液体量过多,特别是在调节液氮节流阀时动作过快,使塔上下流液体量突然增大。
处理方法:减小进气量,情况严重时及时停工加温吹除。2.2.2?漏液现象
液体与气体应在塔板上有错流接触,但是当气速较小时,部分液体会从塔板开孔处直接漏下,这种液漏现象对精馏过程是有害的,它使气、液两相不能充分接触,严重的液漏,将使塔板上不能积液而无法正常操作。
2.2.3?液沫夹带现象
当塔板上升蒸汽量过大,下层液体没经换热就被上升气流带至上层塔板,这种现象称为液沫夹带。使板效率降低。液流量一定时,气速过大将引起大量的液沫夹带,严重时还会发生夹带液泛,造成产品纯度下降。
2.3 操作中的人为因素
如果开关阀门过急过猛,导致气量波动过大,也会影响氮气纯度,导致纯度忽高忽低,产品纯度不稳定。所以在开关阀门时一定要缓慢,是空分操作的关键。
2.4 氮气取出量的影响
从物料平衡来看。当加工空气量一定,液氮冷凝量是一定的。如果氮气取出量过大,回流液体就不充分,蒸气中氧组分冷凝下来数量就相应减少了,离开塔板上升气体的氮纯度提高的也慢。每块塔板都是如此,因而在塔顶得到气体含氮纯度就低。这时应适当关小送氮阀,如果在制氧,同时开大送氧阀,以保证上塔压力一定。
2.5 装置冷量不足对氮气纯度的影响
2.5.1?装置泄漏跑冷
如果装置冷量不足,空气液化的效果就不好,产生的上升蒸气就相应减少,从塔板上蒸发的氮气就减少,氮气产品纯度就会低些。造成装置冷量不足的三种冷损:热交换不完全损失;跑冷损失;排液或装置有泄露。所以要尽量从这些方面避免冷损的发生,同时也能起到节能的作用。
2.5.2?膨胀机问题导致制冷量不足
膨胀机阀门失效,导致制冷效率低,制冷量就不足。进气量减少也会导致制冷量的不足。这时应适当加大进气量。
2.6 设备因素
2.6.1?塔板效率的影响
精馏塔板由于变形、塔体歪斜或筛孔被固体杂质堵塞,则将影响每块塔板上气液传质效果,造成纯度下降。如果运行周期已很长,并且塔板阻力增加,应停工加温。
2.6.2?仪器仪表因素
在线分析采用的是氧化锆氧分析仪,其致命缺点是:当样品中含有还原性气体时,测量数据不准确。当所采集到的样品中含有还原性气体(如H2,CH4,CO )时,对测定有干扰,当被测气体中还原性气体含量较高时,指示值将明显偏低。所以因测量不准确,产品质量也就难以保证。所以记录人员对于在线检测数据要随时关注,避免测量不准。
3 装置开、停工造成的氮气纯度影响实例分析
(1)空分一站另一套装置开工时,如果设置压力高于原运行装置压力,在两套装置氮气出装置阀门关闭不严时,刚启动的装置产生氮气不纯,不纯气体就可以从高压管线窜入低压管线,导致产品纯度下降。
(2)空分二站停工吹扫时,液氮出口阀关闭不严,有空气漏入液氮贮槽,投用气化室时,进入液氮贮槽的空气随液氮进入气化室,氮气纯度下降。改进措施:在进入气化室前加阀门。
4 结语
从根源上分析了氮气纯度的影响因素,为生产出高纯度氮气提供了依据,更合理的操作避免不必要的失误,以便更好的指导实际操作,保证平稳生产。
参考文献
[1] 汤学忠,顾福民,主编.新编制氧工问答.冶金工业出版社
[2] 谭天恩,主编.化工原理.化学工业出版社