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球团造球系统自动灌仓控制

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[摘 要]由于钢铁工业生产的不断发展,对自动化的控制水平和规模均提出了越来越高的要求,从而加速了自动化技术的发展和进步, 采用新的自动化技术装备,能够获得更加显著的技术、经济和社会效益。京唐球团厂主要采用AB冗余的控制系统,先进的计算机控制软件技术,成功的实现了球团矿的自动化生产和设备维护的功能,处于国内行业中领先地位。通过利用自动控制技术、人工智能技术球团厂造球系统的自动灌料极大的降低了劳动强度,更有效的防止资源能源的跑冒漏现象发生。

[关键词]球团造球系统、自动化灌料、HMI

中图分类号:TF325 文献标识码:B 文章编号:1009-914X(2014)42-0086-01

1 系统工艺概述

京唐球团厂造球室设有8个料仓,用于存放来自配混的原料;8台定量给料机,作为造球盘的给料设备;8台圆盘造球机,将粉末状的矿摇成球状;8台生球小皮带,用来传送生球;8台生球小辊筛,将生球粗略的分级;7台犁式卸料器,用于料仓的灌料;及其他相关的皮带设备。通过犁式卸料器,将配好的料灌入到对应的料仓之中,经定量给料机向圆盘造球机加入混合料,圆盘顺时针方向转动,向料区加入的混合矿料,在圆盘底面产生的摩擦理作用下,被圆盘带着一起做顺时针转动,由于圆盘的倾斜安装,当矿料被带至一定高度时,即当其本身的重力分量大于摩擦力分量时,矿粒将向下滚落。实际上,向圆盘所加的物料常是润湿不足的混合矿料,此时还需补加水分,当水滴加在料上,由于水的凝聚力的作用,使散料很快形成母球,不同大小的母球随圆盘作上向、下向滚动运动,不断滚粘散料而长大,不断搓压而密实,最后由排球口排出。 由生球皮带运送到小辊筛,最后送往焙烧机焙烧。

2 自动化

2.1 自动化硬件组成及软件应用

球团厂造球自动化系统采用罗克韦尔公司的控制系统。PLC主站采用的是美国AB公司最先进的Controllogix控制平台,使用冗余控制方式。自动化系统的上位机软件使用罗克韦尔公司的FactoryTalk View Site Edition软件,配置采用服务器/客户机模式。工程师站使用RSlogix5000和RSNetworx软件实现对下位PLC控制器程序编写及网络的组态。

2.2 工业以太网的网络构建

球团厂工业自动化以太网采用的是典型的三层体系结构,其设备层、控制层、信息层分别为DeviceNet、ControlNet、EtherNet/IP,不同层的现场总线之间通过网关、扫描器等通信设备连接。现场设备网络主要用于采集、输出MCC柜的控制回路信号;控制层网络使用同轴线缆作为通信介质完成PLC及远程站的控制,并且采用冗余配置,以确保当一个网络节点出现问题时整个网络仍可以正常使用;信息层网络主要通过交换机将主站PLC、服务器、工程师站及客户端连接,实现与控制层网络的设备通信。这种从底层到高层全部开放的、扁平的网络体系结构使控制器能够高度分散,网络、设备诊断和纠错能力极为强大,接线、安装、系统调试时间大大减少,可实现数据共享以及主从和对等的通信结构,是当前一种优异的工业以太网结构。

3 自动灌仓的原理及应用实现

3.1 自动灌仓原理

球团厂造球系统的自动灌仓控制采用两种方式:

①按照仓储料位比较称重灌仓:

根据实际生产的需要,每个料仓的料重都有称重数量显示,控制系统的PLC对这些数据采集并比较,料重最低值优先灌仓,灌仓过程中当达到料仓满仓重的30%、45%、60%、80%各个阶段时再与其他应用仓比较,若有比本仓料位低的,则换仓灌料。

②按照仓储料位比较时间灌仓:

根据实际生产的需要,每个料仓的料重都有称重数量显示,控制系统的PLC对这些数据采集并比较,料重最低值优先灌仓,此时的灌仓过程是通过时间来界定的,即从开始灌仓开始计时,累加到规定时间(如1.8分钟)结束灌料,同时比较料位,换仓灌料。

3.2 功能实现

3.2.1 实现称重灌仓功能

选择对应的犁式卸料器,并且处于自动状态下,确保每台料仓的称重称数显是真实正确的值,下游设备的正常运行。当选择所需的灌仓后,PLC根据采集上来的称重数来比较分析数据得出最小值,然后去启动对应仓上的犁式卸料器,将其放下灌料,当灌料仓的料加到总仓重的30%时,程序再一次对料重进行比较,得出最小值,若有比此时料仓的料位低的则换下一个低料位仓进行灌料,若此时没有比该料仓低的,则继续灌此仓直到45%、60%、80%,每到一个阶段都去比较取最低值。

各个过程中对界定的划分主要是保护设备,避免犁式卸料器频繁的抬起落下,也能起到对仓的养料作用。

3.2.2 实现时间灌仓功能

选择对应的犁式卸料器,并且处于自动状态下,确保每台料仓的称重称数显是真实正确的值,下游设备的正常运行。当选择所需的灌仓,设定好每次灌仓的时间后,PLC根据采集上来的称重数来比较分析数据得出最小值,然后去启动对应仓上的犁式卸料器,将其放下灌料,从开始灌料计时,当灌料时间达到操作人设定时间值时,PLC对料位进行比较寻找料位的最低值,换仓灌料,此方法是以时间为界定,操作人员只需开始设定一次,以后的加料都是由PLC进行寻找最小值并去启动犁式卸料器。

以时间为界定的方法不但可以避免犁式卸料器的频繁起落,也能更好的人为去干预,灌仓的时间随时都可以由操作人员去更改,这种方法可以使每个仓的料位基本持平,不会出现有的料位的大幅度波动。

功能实现操作画面如图1:

4 结束语

京唐球团厂以先进的工业自动化网络和完善的控制系统,自动灌料自投产以来稳定运行,为造球系统的正常生产夯实基础,并且降低了操作人员的工作强度,增强设备的维护力度。

参考文献

[1] 杨卫华.工业控制网络技术.机械工业出版社,2008.

[2] 薛迎成.可编程序控制器原理及应用技巧.机械工业出版社,2010.