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绳索取心钻进钻孔缩径的预防与处理

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摘要:绳索取心钻进钻孔缩径是岩心钻探经常遇见的问题,它不仅严重影响钻进生产效率,浪费钻进材料,加大钻探成本,严重时还会造成孔内事故,甚至报废钻孔。通过以下几个实例,分析钻孔缩径原因及其危害,介绍事故的处理过程,总结如何快速通过钻穿缩径地层的经验。

关键词:绳索取心钻进;钻孔缩径;预防处理;泥浆护壁;

中图分类号: P634.2文献标识码:A 文章编号:

一、绳索取心钻进钻孔缩径事故的前兆;

1)钻具在下降或提升时,通过缩径地段的位置会感觉到钻具升降困难,严重时需扫孔通过;2)钻进过程中,在穿过缩径层位地层时,由于钻具与孔壁之间间隙变小,泥浆泵的泵压会增大,甚至会出现泥浆泵憋泵的现象;3)孔内岩粉明显增多,泥浆池中的泥浆含砂量明显增多,并会发生钻杆内壁结垢的严重现象,提放内管比较困难,甚至提拉不动内管、内管投放不进去、投放不到钻孔底部;4)在碰到缩径地段的部位中钻进时,钻具回转逐渐困难,阻力加大,泥浆泵的泵压增高,严重时钻具完全无法转动,并出现迫车、倒车现象。

二、绳索取心钻进造成钻孔缩径的主要原因及预防;

1、地层因素造成及预防;

①沉积岩地层中的粘土岩、水敏性地层,应配制好泥浆配比,保证泥浆的各项参数,通常用失水量<4mL/30min的泥浆;②地质构造带的软硬夹层的断层泥,必须认真做好钻孔结构设计,在软硬夹层的部位,可以下局部套管(即飞管)进行预防;③强风化遇水膨胀地层,风化后泥沙状破层,应考虑使用KP共聚物泥浆或分子量大的PMP低固相冲洗液,才能确保孔内的孔壁稳定性;

2、技术因素造成及预防;

①在缩径地层钻进过程中,应尽量减少上升、下降钻具次数,轻、慢通过缩径部位,这样有利于减少钻孔的缩径事故发生。②针对地质设计属缩径部位岩层的钻孔地段,没有严格按钻探规程规范进行操作,钻压、泵量、钻速、转速的各种钻进参数选择不合理。③冲洗液调剂、配比、质量、性能、管理、维护得不到保证。

三、绳索取心钻进缩径地层的处理;

(一)绳索取心在沉积岩缩径地层钻进时的施工处理;

1、沉积岩矿区地层构造特征;

绳索取心在沉积岩地区钻进施工主要岩石特性是:寒武系上统【∈3】及中统【∈2】厚层状白云质灰岩、白云岩;石炭系上统本溪组【C2b】铝【粘土】矿、炭质页岩、粘土岩及砂质页岩,上统太原组【C2 t】灰岩、燧石团块灰岩、砂岩、页岩等;下石盒子组【 P1x】灰白色厚层中细粒砂岩、粉砂岩、泥质砂岩等;二叠系中统上石盒子组【P2 s】灰白色中粗粒长石石英砂岩,石千峰组【 P2sh】灰白色厚层巨粒~中粒砂岩夹粉砂状泥岩,局部含砾;古近系【E】和第四系【 Q)】。所在矿区共设计钻探工作量2000m,设计孔深大部分都在300m左右,钻孔设计都是斜孔。

2、钻进过程中的缩径事故处理;

2011年,306号机台在沉积岩矿区施工ZK3102钻孔时,该钻孔属含砾,强风化,遇水膨胀,水敏性地层,在110 ~ 140 m 之间的千峰组存在的厚层巨粒~中粒砂岩夹粉砂状泥岩,粉砂岩、泥质砂岩等,钻进到150m层位时,泥浆的含砂量增大,钻速加快,泥浆泵的泵压升高,现场操作人员抓紧时间打捞内管,提取岩心,交接班后下班。接班工作人员清理完现场后,计算好机上余尺下内管准备钻进,发现钻机无法转动,升降机强力起拨,越拉越紧,采取吊锤起拨,还是没有效果,最后只能用反丝钻杆的办法进行处理;由于缩径比较严重,反丝钻杆反至126m时就没办法再继续反,提起钻具后就找也不到钻孔,造成钻孔报废。

通过综合分析,主要问题是: ①在110~140m层位中的岩层不稳定,遇到钻孔缩径前兆的情况发生后,没有及时采取有效相应措施;②泥浆质量达不到规范规定要求,泥浆粘度、密度、含砂量、胶结指数、滤失水量等相关指标,严重影响到该钻孔的正常钻进;③现场操作技术人员的责任心不强,职业道德、素质不高,特别是当班的带班班长,是带着情绪在机台上操作,造成钻孔地层发生变化后,没有立即采取有效技术措施进行排除解决。

(二)绳索取心在构造带软硬夹层的断泥层缩径时钻进施工处理;

1、软硬夹层的断泥层钻孔构造特征;

绳索取心在软硬夹层的断泥层地层钻进,主要为中~ 新元古界浒湾组和新生界第四系岩层;

①中~ 新元古界浒湾组【Pt2 + 3 h】: 岩性为【含榴】白云斜长片麻岩、眼球状白云钾【二】长片麻岩、黑云斜长片岩和斜长角闪片岩,仅少量分布于矿区的西北部。

②新生界第四系【Q】: 为冲【洪】积粉砂质粘土层、亚粘土层、中细粒砂层及砂石层。

工作区内受控于桐柏- 商城断裂带,次级构造破碎带较发育,多呈北东- 南西向或近南北向产出,形成规模不等的构造角砾岩带,宽30 ~ 60 m,长200 ~1000 m。构造带内以角砾岩、破碎石英为主,岩石硅化、褐铁矿化发育;在150m左右部位有两层软硬夹层的断泥层岩层。

2、在钻进软硬夹层的断泥层中的缩径处理;

2012年.306机台在施工ZK3206号钻孔时,该钻孔设计孔深450m,地质设计在140m处的部位属软硬夹层的断泥层构造带,层位厚度约15m左右。根据地质设计的地层情况,首先对ZK3206号进行单孔施工设计,紧接着开展钻进前的各项施工准备工作。施工的钻探设备是采用XY - 4 型钻机,用Φ91mm和Φ75mm绳索取心钻进工艺进行钻进,钻孔结构的设计是采用Φ130mm单管开孔,下Φ127mm套管;换径采用Φ91mm的绳索取心钻进。钻进基本上都是按钻孔结构的设计进行施工,下完套管后,换径采用Φ91绳索取心进行钻进,刚开始都非常顺利,钻进至孔深124 ~ 132 m 处时,钻速时快时慢,泥浆彦色变灰黑色、含砂量增大,继续钻进至140m时,突然发现泥浆泵憋泵严重,泵压升高,泥浆含砂量增多,并发现钻机动力回转阻力加大,机台工作人员及时提升钻具检查,发现钻杆内壁结垢现象严重,下钻必须扫孔才能下到140m左右的位于,且钻头扩孔器磨损严重。

针对ZK3206号钻孔孔内的情况,通过认真总结、综合分析,主要问题是;根据地质设计及钻进的钻孔的岩心情况分析,在130~140m位置,属软硬夹层的断泥层构造带,但钻孔缩径不算厉害。主要采取处理方法及措施;

①解决泥浆质量问题,调剂配制好优质低固相泥浆作冲洗液,清理钻杆内壁结垢,泥浆主要材料是,CMC、KHm、防塌剂、NaOH 、优质膨润土粉、皂化油等。 泥浆配比是: CMC 3 kg、KHm 5 kg、防塌剂20 ~ 25 kg、NaOH 1. 5 kg、皂化油1 ~ 2 kg、优质膨润土粉15~20Kg。 泥浆性能: 密度1.03 ~ 1.05 g/cm3,粘度25~ 30s,pH 值9 ~ 10,含砂量﹤ 0. 5%,泥皮厚度﹤ 0. 3 mm,失水量3~ 6 mL /30 min。

② 用Φ91mm旧金刚石钻头,单管钻具进行扫孔,扫孔钻至130m的位置,投入调配好的固体泥球团到孔底(主要功能是在该软硬夹层的断泥层构造带中,使孔壁形成一层网状保护层),紧接着继续扫孔钻进,钻进穿过该构造带2m左右,再把孔内岩粉清除干净。

③ 根据该构造带的长度部位,计算好套管长度,下Φ89mm的局部套管(飞管)到软硬夹层缩径部位的下部,但在下局部套管时,必须注意二个问题;其一局部套管底部应做成小型喇叭口,利于起下钻时钻具不易碰撞到局部套管;其二局部套管务必须下在穿过软硬夹层的缩径孔位下部岩层,预防局部套管往下跑,造成套管事故的发生。