首页 > 范文大全 > 正文

西门子PLC在全自动行车(移载机构)中的应用一例

开篇:润墨网以专业的文秘视角,为您筛选了一篇西门子PLC在全自动行车(移载机构)中的应用一例范文,如需获取更多写作素材,在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享!

【摘要】本文介绍了一例西门子plc全自动行车(移载机构中的应用,该系统使用MP377/15英寸 64K色触摸屏,能够在触摸屏上能实现动画效果,参数设置和报警功能,自动将塑料膜卷筒通过LH行车运送到用户指定的工号位置。系统也能使用手电门实现手动功能,操作方式与标准行车一致。

【关键词】西门子S7-317PLC;西门子MM440变频器;DEMAG钢丝绳葫芦;SICK激光测距仪;西门子MP337触摸屏

引言

在某些需要频繁起吊重物的室内生产线中,由于运送线路相对固定,工作环境较好,普通行车需人工操作完成物件搬运,工作量大且效率较低。而利用全自动行车(移载机构)由于其无需人工干预且可靠性高,可以很好地解决这一问题。

工作原理

1.行车大车平移机构(德国品牌SEW三合一驱动)配置西门子MM440变频器,在行车的两端分别设有减速位置和极限位置(共四个),当行车在移动的过程中通过减速位,限位开关碰到位置栏杆旋转90度将减速运行,当通过极限位,限位开关碰到位置栏杆再次旋转90度将停止移动。为了准确定位行车的位置,在电机上装有绝对式编码器,与变频器形成闭环控制系统。为防止马达打滑而造成定位偏差,行车端梁上另配置sick激光位移传感器,当传感器和编码器出现较大偏差时由西门子S7-300系列PLC控制行车停止动作并发出报警信号。

2.行车小车平移机构(德国品牌SEW三合一驱动)配置西门子MM440变频器,在行车的两端分别设有减速位置和极限位置(共四个),当行车在移动的过程中通过减速位,限位开关碰到位置栏杆旋转90度将减速运行,当通过极限位,限位开关碰到位置栏杆再次旋转90度将停止移动。为了准确定位行车的位置,在电机上装有绝对式编码器,与变频器形成闭环控制系统。为防止马达打滑而造成定位偏差,行车小车架上另配置sick激光位移传感器,当传感器和编码器出现较大偏差时由西门子S7-300系列PLC控制行车停止动作并发出报警信号。

3.行车葫芦起升机构(德国进口德马格DR系列钢丝绳葫芦)配置西门子MM440变频器,葫芦内部已配置SGG限位开关,设有减速位置和极限位置(共四个),当葫芦钢丝绳在升降的过程中通过减速位,起升电机将低速运行,当通过极限位,起升电机将停止运行并报警。为了准确定位行车的位置,在电机上装有绝对式编码器,与变频器形成闭环控制系统。另外还配置超声波传感器用来感应卷膜的厚度。

4.当用户切换系统至手动模式时,行车,葫芦小车和葫芦三机构分别可以手动定位。

5.当用户确定塑料卷膜已到达指定工位时,切换系统至自动模式,开始PLC给出一个塑料卷膜定位完成信号,大车机构运行向塑料卷膜以预设值(快速)靠近,当距离塑料卷膜为3米时这时减速以另一预设速度(慢速)运行,同时大小车机构以某一算法进行准确定位,当靠近一设定值时,葫芦吊钩下降并根据指定算法定位,然后大车机构向工位方向运行,将C型吊具插入塑料卷膜中心孔,当大车机构根据指定算法定位完成定位后停止,起升机构上升将塑料卷膜吊起,行车根据特定的算法向指定的堆放位置运行,定位后起升机构下降将塑料卷膜放置在托架上,完成后大车机构继续向堆放位置方向运行将C型吊具抽出,起升机构上升至指定高度,至此自动移载的一个周期结束。

系统架构

本系统控制部份由变频柜和PLC控制柜构成。变频器控制柜内装有三个变频器,PLC控制柜内除装有相关的电气元器件外,另还有西门子S7系列317-2 PN/DP控制器和西门子MP277 10.4英寸触摸屏。网络构架图如下:

结语

该全自动行车(移载机构)最大的优点在于其简单、可靠的硬件电路和较高的精度与分辨率,本方案在西门子S7-300系列PLC系统中很好地实现了大件工件的全自动移载,既提高了企业工作效率,又节约了用人成本及工作量,受到了客户的一致好评。

参考文献

[1]陈伯时.电力拖动自动控制系统(第三版).北京:机械工业出版社,2006

[2]王永华.现代电气控制及PLC应用技术(第二版).北京:北京航空航天大学出版社,2005

[3]齐从谦等.PLC技术及应用(第二版).北京:机械工业出版社,2000

[4]夏翔.起重电控设计参考手册.北京:机械工业出版社,2012