首页 > 范文大全 > 正文

某游泳馆新建网架改造加固工程实例

开篇:润墨网以专业的文秘视角,为您筛选了一篇某游泳馆新建网架改造加固工程实例范文,如需获取更多写作素材,在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享!

【摘 要】本工程是在设计人员粗心大意的情况下出现的错误设计,利用空间结构设计软件MST进行分析设计,采用更换杆件结合减轻屋面重量的方案对结构进行加固设计,最终使杆件满足要求,使结构满足稳定要求。

【关键词】MST软件;超长细比;超应力;挠度

1.引言

网架结构是在建筑工程中广泛应用的一种空间大跨度屋盖结构形式。它是将杆件按一定规律布置,通过节点连接而成的一种空间杆系结构[1],主要应用于较大的体育建筑和公共建筑,如体育馆、展览馆、会场、候车室等,往往是人群集合或配置重要设施场所,一旦发生破坏,必然会造成人身伤亡和财产损失。

该网架为一游泳馆的屋盖结构,跨度为60.5m×25.5m,网格为3m×3m的斜放四角锥,节点类型为螺栓球铰接,采用多点支承,弹性约束。其中网架中间有2m的起拱高度。由于设计人员的粗心大意,在设计过程中,将荷载反向施加进行设计,而施工方在毫不知情的情况下按照错误的设计进行了制作安装,在整个网架上顶后,才发现问题,而幸亏荷载还没有施加,没有出现大问题。

以现行规程[2]和计算分析结果为依据,应用空间结构分析设计软件MST进行验算,确定网架杆件的截面承载力和稳定性,同时用MST软件进行加固分析和设计。

2.结构计算分析

结构模型如图1所示。

2.1 验算分析

原设计采用六种杆件截面尺寸,分别是Ф48.0×3.0,Ф60.0×3.0,Ф75.5×3.5,Ф88.5×4.0,Ф114.0×4.0,Ф140.0×4.5。

首先,根据对方提供的模型,利用MST2005软件,将荷载重新施加,验证确实由于荷载反向施加造成了设计上的重大失误,根据现场的实际结构,正确施加荷载后,结构杆件的长细比、杆件应力以及结构挠度均超出现行规程[1]。其中绝大部分为受压杆件不能满足。结果如下:

最大挠度Fzmax=307mm,远远超过限值L2/250=102mm,超应力杆件数为560根,超长细比杆件数为422根。

因此,结构必须进行加固设计。

2.2 加固方案

对于非预应力轴心受压构件的加固方法主要有四种:(1)减小其计算长度(加附加支撑、横杆等)。(2)增加构件截面,采用对称或不改变形心位置的加固截面形式,极大限度地增加截面的回转半径和减小纵向偏心力矩。(3)更换刚度不足或损坏的杆件。(4)减轻屋面重量,如取消吊顶,或者是原来为重型屋面改为轻型屋面。[3]

对多种加固方案进行讨论,甲方首先将通过在杆件外包加固套的方案否定,因为对于一个新建工程,而且屋顶没有吊顶,这样的做法很是影响美观。最终确定采用更换杆件结合减轻屋面重量的方案。

2.3 设计分析

设计信息如下,Q235钢的强度设计值为235MPa;压杆容许长细比180;拉杆容许长细比300;地震设防烈度为6度,场地类别?类。

施加荷载:静载,上弦层0.30kN/㎡,下弦层0.30kN/㎡;活荷载,上弦层0.50kN/㎡;基本风载0.60kN/㎡;温度差26℃。其中,上弦静荷载由0.6 kN/㎡降为0.3 kN/㎡,将以前确定的玻璃屋面改为耐力板屋面。

荷载组合:(1) 1.20静;(2) 1.20静 + 1.40活1;(3) 1.20静 + 1.40温(+15);(4) 1.20静 + 1.40活1 + 1.40温(+15);(5) 1.20静 + 1.40温(-10);(6) 1.20静 + 1.40活1 + 1.40温(-10);(7) 1.35静 + 1.40x0.7活。

由于结构本身是一个错误的设计,致使上下弦杆件的受力性质发生了变换,在错误的设计中,上弦的杆件主要为受拉,而实际上主要为受压,因此,上弦杆件承载力基本上都不够;而在错误的设计中,下弦主要为受压杆件,实际上受拉,基本上不用更换。通过软件MST2005的验证后,上弦杆件不满足的很多,而下弦没有,这与分析是一致的,而腹杆则存在大量的超长细比杆件。这样以来,更换的杆件将会占据很大的比例。怎样通过优化,尽可能的降低杆件的更换数量,减小损失,将是一个重要的问题。

首先降低荷载后进行验算,发现不满足的杆件数减少的数量不明显,超长细比的杆件数仍为422根,超应力的杆件数降为508根,最大挠度Fzmax=217mm。

对此,将结构的约束条件进行了调整,将弹性支座的弹性刚度调大,提高对结构的约束。

再次进行验算,结构超长细比的杆件数为394根,超应力的杆件数为374,不满足的杆件数量有所减少,而最大挠度Fzmax=64mm,已经能满足规程要求。

对结构杆件进行调整。杆件调整主要在网架短跨方向上,因为在短跨方向,相当与结构的短轴,受力较大,加强短轴就会使整个结构的受力性能得到优化,从而使不满足的杆件数量能够较大程度的减少。进行了以下工作:

(1)调整跨中杆件截面,如图2所示。各方案分别调整为Ф88.5×4.0、Ф114.0×4.0两种截面。验算方按一后,超应力杆件数均为338根,超长细比杆件数均为332根,最大挠度Fzmax=63mm。方案二,超应力杆件数均为350根,超长细比杆件数均为314根,结构最大挠度Fzmax=65mm。

(2)对称调整杆件截面尺寸,如图3所示。改为Ф75.5×3.5,Ф88.5×4.0两种截面。在两种截面下,超应力杆件数均为240根,超长细比杆件数均为204根,最大挠度Fzmax大约为70mm。

(3)腹杆和上弦杆件一起调整,如图4所示。杆件截面改为Ф114.0×4.0。超长细比杆件数为200根,超应力杆件数为154根。结构最大挠度Fzmax=29mm。

(4)抽空杆件,如图5所示。

验算后超长细比杆件数为256根,超应力杆件数为330根。结构最大挠度Fzmax= 44mm。

通过以上几种方案的分析,虽然不满足的杆件数量有所降低,但并没有使所有的杆件能够满足,不满足的杆件还是要被更换掉,这样,更换的杆件数量还是很多。而且,有些满足的杆件也被更换掉,这就造成了浪费。于是,就有第五种思路。

(5)对不满足的杆件逐个更换,更换的顺序为先将不满足的大截面杆件更换,再更换不满足的小截面杆件。最终的截面尺寸如图6所示。

图6杆件截面编号对应于表1中的杆件截面尺寸。

这种杆件调整的思路虽然费时,但是却能彻底的将不满足的杆件更换掉,同时,使更换的杆件数量降到了最少。

最后验算的杆件均满足要求,而结构挠度最大值Fzmax=56mm,也能远远小于规程[2]规定的挠度限值。

杆件应力云图如图7所示。

杆件卸除数量和更换的明细表分别见表2和表3。其中上弦总共要卸除298根杆件,下弦要卸除300根杆件,共计598根。

对于卸除的杆件,相应的螺栓球节点也要进行调整。通过分析验算,在第5种方案下,螺栓球节点和高强螺栓强度均能满足要求,这样以来,只需更换相应杆件的封板、锥头和套筒就可以了。

3.加固时注意的几个问题和要求

(1)更换杆件这种方法,工作量大,费用相对来说要高。

(2)更换杆件时,要设置脚手架,支承应顶在节点上,要保证需更换的杆件被取下时,网架不发生变形,否则不能施工。

(3)对于未更换的杆件,由于已经存在初始应力和初始应变,因此,施工时要注意施工荷载对这些杆件的二次影响。

(4)本工程是在设计人员的粗心大意下出现的设计失误,而在加固施工时,不能再因为施工的原因致使本工程出项问题,因此,施工方要严格按照程序科学施工。

参考文献:

[1]沈祖炎, 陈扬骥.网架与网壳[M].上海:同济大学出版社,1997.

[2]JGJ7-91,网架设计与施工规程[S].

[3]雷宏刚.钢结构事故分析与处理[M].北京:中国建材工业出版社.