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USB端子与塑料体组装问题的改进

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摘要:usb产品组装后,各分端子弧度经常出现高度落差过大的现象,本文通过对这一产品缺陷进行分析,提出相应的改进方案,从而有效地提高了产品合格率。

关键词:USB端子;端子弧度;塑料倒角;端子总长度

1 引言

USB接口是连接外部装置的一个串口汇流排标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯等场所,特别是在PC领域应用十分广泛。某公司生产的USB接口产品,在USB端子与塑料体组装处,经常出现各端子弧高度落差过大的现象。本文主要对USB产品组装后,各分端子弧度出现高度落差大现象进行分析,并提出改进措施,从而有效提高产品的合格率。

2 USB端子组装后出现的问题

在改进之前,该产品的同一连端子铆入塑料体以后,出现各分端子弧高度落差大的现象。弧度最高与弧度最低的最大值为0.20mm(如图2所示)。在产品使用时,这种现象将会造成接口接触不良、卡死、损害等故障,影响产品的使用及降低产品的使用寿命。该型号USB接口产品在之前的生产中,产品总不良率在5%左右。经过调查计算,这种情况占产品总不良率的95.8%。

3 分析原因

缺陷1:如图1所示,USB 端子为一连体,共有4个分端子。该型号USB端子为模具一次冲程冲压完成,端子冲出成形后,经过测量各分端子长度尺寸相差最大时为0.28mm。因为各分端子长度尺寸也没有进行尺寸管控,所以分端子尺寸误差较大。

缺陷2:如图3所示,同一连端子的分端子在铆入塑料主体后,因为分端子长度尺寸之差,所以在分端子长度最短的端子头部搭在塑料的倒角处,该分端子的弧度高为0.76mm。

缺陷3:如图4所示,分端子长度最长的端子头部刚刚好搭在塑料的平面上,该分端子的弧度高为0.56mm,一高一低相差0.2mm。经过分析,这种情况占产品总不良率的95.8%。

产品在设计时,由于产品公差分析不合理或模具的精度一般,所以冲出来的产品长度尺寸为一般精度,造成分端子长度相差较大。如图5所示,为分端子铆入塑料后,其长度为12.34mm,其弧高为0.76mm。如图6所示,为分端子的头部铆入塑料后,其长度12.54mm,其弧高为0.56mm。弧高与长度都相差0.2mm。图5为模拟分端子长度极限短时与塑料插槽倒角处的接触情形。图6为模拟分端子长度极限长时与插槽倒角处的接触情形。

4 改进措施

4.1 从问题的分析结果得知,第一个原因是由于端子尺寸精度过低,所以需要提高端子长度尺寸精度。之前端子在冲压完成后,其长度尺寸未进行管控。改进后要对端子总长进行尺寸管控,防止各分端子的长度相差太大。改进后,产品尺寸精度为17.8±0.1mm(如图7所示)。

4.2 通过分析后知道,造成弧高误差的主要原因是:端子铆入塑料后,由于长度短的分端子头部不能搭在塑料插槽的平面处,而是搭在插槽的倒角处顶起了分端子,使该端子弧度过高,所以除了管控端子长度精度外,对塑料体插槽的倒角处也要进行尺寸改动。改进前插槽的倒角尺寸为0.3×0.6mm(如图8所示),该倒角的斜面较长,在分端子铆入时,长度较短的分端子头部容易滑入斜面上,所以需要减少斜面的长度,将倒角减小,使塑料插槽的平面加长,增大与端子头部的接触面。改进后的倒角尺寸为0.3×0.2mm(如图9所示)。当分端子的长度最长极限尺寸为12.54mm时,铆入塑料插槽后,分端子头部与插槽平面有0.42mm的长度接触(如图10所示);当分端子长度最短极限尺寸为12.34mm时,也有0.22mm的长度搭在插槽的平面上(如图11所示)。改进后,通过组装精度分析,分端子不管是最长和最短铆入插槽后都能够达到设计要求。

经过改进后,连续生产几个月。弧高度不一样的不良率控制在0.3%以内。总不良率大大下降到0.2%以内。

5 结束语

经过对USB产品组装后不良原因的认真分析,并对USB端子及塑料插槽的不合理处进行改进,很好的解决了弧度高度落差大的问题,使USB产品组装后的不良率大大降低,更加有效地提高了产品合格率。

参考文献:

[1]《简明机械零件设计手册》朱龙根编; 北京;机械工业出版社;1997.11

[2]《模具实用技术设计综合手册》王树勋,苏树珊编; 广州;华南理工大学出版社;2003.6