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660MW超超临界锅炉吹灰方式优化

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摘要:目前国内600MW超临界燃煤机组吹灰方式多采用对吹方式,该吹灰方式按照控制系统内置的顺序进行吹灰,吹灰过程中易出现排烟温度较大幅度上升、炉膛负压较大幅度波动以及一次风机喘振的情况,严重影响机组的安全性与经济性。本文重点对吹灰过程中出现的问题进行分析以及提出解决方案,以提高机组运行的安全性与经济性。

关键词:吹灰方式;参数分析;优化

1 吹灰系统概述

大唐信阳发电有限责任公司二期2×660mw机组锅炉吹灰器采用湖北戴蒙德的产品,吹灰控制系统采用深圳东锅控制系统,每台炉均有52只IR—3D型炉膛短伸缩式吹灰器,28台IK—545型长伸缩式吹灰器,6台IK—525EL型半长伸缩吹灰器,两台IKAH型空预器吹灰器。其中炉膛布置52只墙式吹灰器,A、B侧水平烟道总共有20只伸缩式吹灰器,A、B侧后烟井总共有14只伸缩式吹灰器,6台半伸缩式吹灰器均布置在省煤器处。炉膛吹灰器分四层布置,第一层布置在两侧墙,共6只,二、三层前后墙及侧墙均布置,各18只,第四层布置在前后墙,共10只,采用对吹方式。水平烟道中的IK01、IK02吹灰器布置在炉膛折焰角处,为水平烟道吹灰器程控进行中的第一组,每只长12米,约为炉膛宽度的一半,采用单吹方式,其余吹灰器采用对吹方式。后烟井吹灰器采用对吹方式。一只墙式吹灰器完成吹灰需要2分半的时间,水平烟道处伸缩式吹灰器一只完成吹灰需要7分钟时间,后烟井处吹灰器一只完成吹灰需要5分钟时间,空预器完成吹灰需要20分钟,由此得出全程吹灰完成需要197分钟。

2 运行中存在问题

深圳东锅吹灰控制系统可编程性较差,正常运行中无法人工编程改变吹灰顺序,目前采用的吹灰顺序为深圳东锅出厂时编好的顺序,为暖管—吹空预器—吹炉膛—吹水平烟道—吹后烟井—吹空预器。现场中存在如下问题:

2.1 吹灰过程中排烟温度升高,最大升幅为6℃。

2.2在不能做到每天吹灰的情况下,吹至后烟井时会发生炉膛负压波动,区间在20Pa— -170Pa,间隔20分钟左右。

2.3 空预器改造增加换热片后,通风阻力变大,可能导致后烟井吹灰时负压波动加剧,可能增大一次风机喘振的可能性。

2.4 某厂(600MW,中速直吹磨,对冲燃烧)曾出现过吹灰时负压突降导致锅炉MFT。

3 对存在问题进行原因分析

3.1 吹灰不及时或不彻底,导致在进行吹灰时,有大量的积灰落下,堵塞空预器,引起炉膛负压波动,并导致空预器换热效果下降,引起排烟温度升高。

3.2 吹灰时,大量积灰落下后,造成空预器堵塞,炉膛压力升高,使一次风阻力增大,流速降低,煤粉沉积在风口处,导致炉内煤粉浓度降低,燃烧恶化,引起炉膛负压波动。

3.3炉膛及水平烟道吹灰时,部分灰落入省煤器灰斗被输送走,当吹至后烟井尤其省煤器时,由于部分灰来不及落入省煤器灰斗而直接进入空预器,导致在后烟井吹灰时,炉膛负压波动。

3.4炉膛负压波动时,送风风量测量出现偏差,送风机动调调节出现错误,加剧负压波动。

3.5省煤器灰斗输灰循环时间较长,吹灰时输灰不及时,仓泵料位较正常运行时偏高,导致烟气流经时再次带灰,空预器换热效果变差,排烟温度升高。

3.6后烟井长伸缩式吹灰器对吹时,大量蒸汽进入或退出,导致炉膛负压波动。

3.7空预器吹灰时,蒸汽进入导致排烟温度升高。

4 不同吹灰顺序下炉侧主要参数对比