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小井眼砾岩水平井钻井技术

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摘要:通过钻井难点分析,优化技术方案,进行井眼轨迹控制技术、欠平衡钻井技术、钻头与螺杆钻具优选技术应用,成功实施了小井眼砾岩水平井钻探,为施工同类型井积累经验。

关键词:钻井技术 砾岩水平井轨 6″井眼

一般的砾岩气藏具有埋藏深、地层研磨性强,岩石可钻性级值高等特点。为经济有效开发深层砾岩气藏,提高钻井效率,缩短钻井周期,降低钻井综合成本,济阳坳陷东营凹陷利津洼陷带南坡所布的一口水平探井梁32平1井,该井完钻斜深4586.00m,垂深3593.57m,水平位移长1144.62m,水平段长859.32m,三开采用∮152mm小井眼欠平衡技术钻进,获得了成功。

一、∮152mm井眼砾岩水平井钻井技术难点

(1)沙三组砾岩可钻性差、研磨性强,首次实施6″井眼,钻头选型及使用规律难以判断。(2)大斜度段及水平段∮152mm井眼裸眼井段长,滑动钻进时无法有效地传递钻压,机械钻速低。(3)采用Φ88.90mm钻杆钻进,钻具尺寸小,强度低,工具面控制十分困难,Φ120mm螺杆钻具造斜规律不易掌握,井眼轨迹控制难度大。(4)由于三开采用6″井眼钻进,钻具内径和环空间隙小,沿程压耗大,泵压高,钻进排量受限,只能开到12-14L/s,岩屑不能及时清除,易形成岩屑床,造成井下安全隐患。

二、技术方案优化

1、井身结构优化设计

井身结构优化设计,是成功实施深层砾岩水平井的关键。该井采用三层套管结构,井身结构优化设计如下图:

2、井眼轨迹剖面优化设计

剖面优化设计能有效降低钻进过程中的摩阻扭矩,降低施工难度和提高中靶精度,所以该井采用变曲率双增剖面设计。

三、钻井工艺技术

1、井眼轨迹控制技术

(1)增斜段轨迹控制

造斜段施工以单弯动力钻具增斜为主要钻进方式,钻具组合:Φ215.9mm钻头+Φ172mm螺杆+Φ172mmMWD+Φ127mm加重钻杆×10柱+Φ127mm钻杆,施工中采用1.25°单弯螺杆钻具配合SMD超高转速牙轮钻头来实现安全、快速钻井;利用MWD随钻无线测量系统来监测井眼轨迹,通过调整滑动和复合钻进比例,获得比较稳定的井眼全角变化率,使实钻井眼轨迹与设计井眼轨迹始终相吻合。钻进至井深3726.68m,垂深3573.37井斜87.95°,准确命中A靶点,进入水平段施工,但是由于钻具尺寸小,柔性大,复合钻进增斜快,致使井斜增至95°,造成井眼轨迹失控,阻卡严重,决定套管内开窗侧钻。

(2)套管开窗侧钻技术

在3492.84m坐封斜向器,进行套管开窗侧钻。套管开窗侧钻钻具组合:Φ154mm复式铣锥+Φ88.9mm加重钻杆×10柱+Φ88.9mm钻杆。本井自3492.84m开窗至3495.34m,进尺1.50m,开窗成功。

(3)水平段轨迹控制技术

水平段施工要求钻具具有很好的稳平能力,钻具组合更改为:Φ152.40mm钻头+Φ120.00mm螺杆(双扶单弯0.75°)+Φ127.00mm浮阀+Φ120.00mmLWD+Φ120.00mm无磁钻铤×1根+Φ120.00mm钻铤×2根+Φ88.90mm加重钻杆×1柱+Φ88.90mm钻杆+Φ88.90mm加重钻杆×10柱+Φ88.90mm钻杆。该钻具组合应用了双扶单弯螺杆,并在下部组合中增加了2根钻铤以此提高钻具组合整体刚度,应用LWD随钻测量系统监测。

2、钻头与螺杆钻具优选技术

(1)钻头优选

地层条件是选择钻头类型结构的首要依据。二开直井段∮152mm国产PDC、进口PDC钻头;二开斜井段∮152mm江钻高转速牙轮钻头;三开斜井段∮152mm江钻高转速牙轮钻头;三开水平段∮152mm国产PDC、高转速牙轮钻头。该井三开累计进尺1089.56m,平均钻速1.33m/h,同比徐深平32井三开钻速提高了13.7%。

(2)螺杆钻具优选

对于6″井眼砾岩水平,在考虑钻头类型、钻井液类型、地温梯度大小等因素下,优选5LZ120*7.0-XI-SF低转速、大扭矩、耐油、抗高温的四级螺杆,在高温及油基钻井液条件下使用效率较高。

3、欠平衡钻井技术

(1)欠平衡装置选择

该井是一口探井水平井,为最小程度降低欠平衡钻井作业风险,所以采用一级井口装置,并按标准严格试压。欠平衡井口装置:TFZ10?"×7"×4?"整体式防腐套管头+ FS28-70+2FZ28-70+ FZ28-70+ FH28-35+旋转控制头。

3.2.2欠平衡工艺

水平段采用油包水钻井液,实施欠平衡钻井。密度控制在1.10g/cm3以内,粘度50~70s,失水小于3ml。钻进过程中通过调整节流阀开度将井口回压控制在安全范围内,井口回压一直控制在2Mpa以内。

4、事故复杂预防技术

(1)水平井扭矩磨阻计算分析

首先利用landmark软件,根据实钻中的钻具组合进行摩阻/扭矩预测计算。利用landmark软件所计算出来的摩阻与实测摩阻对比误差均小于10%。

(2)深层砾岩水平井施工安全措施

保证足够的泵排量,提高钻井液粘度 、屈服值、降低泥浆静切力可以改善环空的净化效果;进行短起下钻破坏岩屑床;使用剂降低泥浆摩阻系数,工程上辅以正划和倒划眼措施,保证岩屑及时返出;使用倒装钻具组合减少造斜井段钻柱刚性,防止钻具疲劳破坏;使用减磨接头避免钻柱旋转磨损套管,同时也降低了钻进扭矩。

4、现场施工效果

该井完钻斜深4586.00m,垂深3593.57m,水平位移1144.62m,水平段长859.32m,各项指标均符合设计要求。该井通过优化井身结构,优选钻头、抗高温螺杆,完善复杂事故预防措施,钻进周期201.18天,平均机械钻速2.65米/小时。与常规该区块井相比节省钻井时间65.82天,同时形成了小井眼深层砾岩水平井钻井配套技术。

5、结论

合理的井身结构优化设计和井眼轨迹剖面优化设计是保证∮152mm井眼砾岩水平井钻井成功的关键。优选了以Φ120.00mm(双扶0.75°)螺杆为主,适当增加下部钻具刚度的水平段钻具组合,应用中表现了良好的稳平效果。通过∮152mm井眼钻头优选,优选出MXL-DS55DX系列钻头,可以提高钻头与螺杆的匹配程度,有利于提高钻头使用时间,增加钻头进尺,减少起下钻次数。∮152mm井眼砾岩水平井的成功实施,为深层小井眼水平井钻探奠定了基础。

参考文献:

[1]张书瑞.大庆庆深气田深井快速钻井技术.石油钻探技术,2007,(6).

[2]刘硕琼.小井眼钻井技术.石油工业出版社,2005,(11).