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双减法脱硫改造工程调试分析

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摘要:青岛热电股份有限公司#1-#4 锅炉脱硫改造工程,采用双减法脱硫①工艺,原烟气经过脱硫塔经与双碱反应后排出。本文论述了该系统工程调试前的准备工作,值班室工作职责,调试过程中的事故处理及调试结论,事故总结分析。

关键词:双碱法脱硫调试 脱硫改造工程 烟气脱硫

一、工程概况:

青岛热电股份有限公司#1-#4锅炉脱硫改造工程,项目地址青岛市市北区南京路262号,由宇星科技发展(深圳)有限公司总承包,采用双碱法烟气脱硫工艺。本脱硫装置配套的子系统主要包括工艺系统、控制系统PLC(DCS)和电气系统。 工艺系统包括烟气系统、石灰浆液制备及钠碱存储系统、二氧化硫吸收系统、脱水处理系统、工艺水系统。

青岛热电股份有限公司#1-#4锅炉脱硫改造项目机组锅炉来的原烟气,经过原烟气挡板以后进入吸收塔系统(引风机用来克服FGD②系统对烟气的阻力),经过进入吸收塔进行脱硫反应。脱硫后的净烟气经过烟道、净烟气挡板和烟囱,排入大气。

二、系统启动前的检查、准备工作

1、设备的检查工作全部结束,现场整洁,照明齐全,设备及管道保温完好,工作票全部终结。现场备有合格的消防用品。

2、脱硫设备运行前,各就地的温度、压力、料位、电流、电压、开关位置等指示正确,且与画面显示符合一致。热工所有标记应投入,各种控制、保护、信号的电源、气源已送上,控制系统检查正常已投运。

3、电气设备的接线、接地线连接合格牢固,测绝缘合格,电机转向正确,地脚螺丝紧固无松动,转动部分无摩擦和卡涩。设备已送电,操作画面显示正常。

4、转动设备的轴承、齿轮箱、电动机应无异音,温度、振动正常。加足合格的油或脂,靠背轮连接完好,能盘动的设备盘动灵活,安全罩齐全,牢固可靠。转动设备轴承油位1/2~2/3之间,油位计完整,指示正确、清晰,标有最高、最低及正常油位线,放油门严密无渗漏。事故按钮完好,设备名称标志正确。

5、系统中所有的人孔门、观察孔关闭,风门、挡板、阀门动作正常,开关灵活,无卡涩现象,且开关位置符合要求,与画面显示一致。

6、系统中各输送设备、输送管道畅通,无堵塞、泄漏现象,各人孔门、检查门和连接处也无泄漏。

7、系统各料位计指示正常,可靠投入,画面显示正确。

8、液碱罐,石灰仓料位符合脱硫需要,工艺水正常。

9、设备启动前,各电动门、气动门、调整门调试完毕,开、关动作正常,各转动设备电气联锁、热工联锁试验合格。

三、中控室人员职责

在中控室值班,时刻关注脱硫系统的效率,除雾器压差、原烟气温度、压力,循环池PH值,再生池PH值,循环泵电流,工艺水箱液位以及石灰粉仓液位,钠碱箱液位等。除雾器定期开启冲洗水阀,从下到上冲洗,每层两分钟左右,另一名现场人员则配合中控室操作人员到现场巡视,检查循环泵房地坑液位,开启或关闭工艺水箱阀门等。循环池PH值低于6,则开启钠碱泵加碱液,以保证脱硫效率。原烟道压力高于1800PA,则通知锅炉房,以免影响整个脱硫系统运行。另外污泥脱水系统经过保压、压缩空气喷吹后,进行拉板工作,干泥不容易脱落干净,需要人工用木板刮去。值班时,每隔一小时对系统运行数据进行备份。

四、168运行中发生的故障及处理情况

在此次168运行中,发生两次故障导致系统停运。一次是中控室PLC柜着火,值班人员及时扑灭,烧毁了一个模块,系统停运了两天,维修人员更换模块后重新启动,另一次事故是沉淀池污泥板结,刮板机提耙没提到位,在刮泥机退回时导致刮泥机耙子插在板结污泥中,刮板机两个轮子翘起,刮泥系统停运,但脱硫系统继续运行,以致沉淀池污泥越来越厚,最后导致整个脱硫系统停运。处理情况是排干沉淀池液体,用挖掘机挖掘污泥,对刮泥机刮板加宽加固。

五、调试结论

制浆系统的运行良好,满足了机组的运行要求;吸收塔系统运行良好,达到了设计要求,满足机组的运行要求;烟气系统运行良好,达到了设计要求,满足了机组的运行要求;脱水系统运行良好,达到了机组的运行要求;公用系统运行良好,满足了机组的运行要求。

六、调试经验及事故分析总结

通过这次168运行调试,根据现场发生的情况现总结如下:

1.配制好浆液,浆液箱、循环池,再生池搅拌器保持运行;2.搞好石灰粉、钠碱液及时供应,避免调试途中因缺少原料影响系统连续运行;3.循环泵启动操作时,先开启入口阀,启动电机,再开启出口阀;4.开启净烟气挡板门,再开启原烟气挡板门,再关闭旁路挡板门;5.循环池PH值保持在6---8之间,再生池PH值保持在11左右;6.刮泥机保持持续运行,防止污泥板结;7.中控室,配电室配备灭火器,及时防治火灾事故发生;8.做好与锅炉房的沟通与联系,及时报告,以免影响脱硫系统运行;9.除雾器压差200PA,每隔一小时冲洗,每层冲洗时间为2分钟,保持原烟道压力1800PA以下;10.污泥泵及时运行,避免污泥沉淀板结;11.刮泥机调好限位,避免发生故障,专业人员操作,避免人为因为操作不当损坏;12.泵停运后及时排空及冲洗,避免发生腐蚀及下次难以启动;13.板框压滤机脱水后喷吹空气要成分,污泥容易脱落。

参考文献:

[1]马连元《双碱法脱硫技术研究》中国环境科学出版社1985.5

[2]雷仲存主编《工业脱硫技术》化学工业出版社2001.5

[3]马光大《大气污染控制工程》中国环境科学出版社1985