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【摘要】随着油田开采的不断深入,驱油难度逐渐增加,油层开发矛盾逐渐突出,油层渗流能力逐渐减小,注水难度加大,出现了大量的低效井,剩余油开采难度逐渐加大,如何分析开发矛盾,增加剩余油采油效率是广大油田工作者的主要目标。本文就杨大城子油层主要开发矛盾进行分析,重点分析了注采压差逐年增加、井间不连通层及单向连通层比例较大、增产措施效果差、油水井套损较多,治理难度加大等几方面。
1、杨大城子油层概况
1.1地质概况
研究发现,朝阳沟油田是位于大庆油田南部松辽盆地北部的一个特低渗透油田,它主要发育在朝阳沟阶地及长春岭背斜地带。本文研究的油层主要是杨大城子油层,所在区块的地理位置是大榆树鼻状构造与朝阳沟背斜东南翼衔接处。初步估计有337.26×104t的原油储量,含油面积已经动用的有5.4km2,含油层深度均匀分布在1320m上下,地层的孔隙度为0.129,地层渗透率1.98×10-3μm2,油层中的原油粘度为15.7mpa.s
1.2开发简况
研究区块的某实验区主要包含朝125-朝137排等一些井,根据初步预计,有4.12km2的含油地带,有238.17万吨原油储量,在开发初期均采用反九点法300米面积井网,这套井网井间距离较大,地层大多是低渗透性地层,驱油效果不是很好。根据统计显示,该区某油层有35口油水井,这些井均采取加密的方式布井,其中有23口油井,12口水井。目前有18口油井正常生产,有3口水井正常注入,已经采出14万吨,已经注入75万吨。
2.1注采井距较大,难以建立起有效的驱动体系,低效采油井较多
朝948主体井区初期采用300m井距反九点法面积注水井网开发,井排方向62.50与裂缝夹角22.50。共有采油井25口,投产初期平均单井日产油5.1t,注水开发后虽然采取5.0以上注采比,开发效果仍然较差,低效采油井较多,目前共关井7口,其中不出油关井5口,高含水关井2口,另外提捞采油2口,目前平均单井日产油仅为1.51t。分析认为,主要原因是由于储层渗透率特低,有效驱动距离(151m)小于现300m×300m井网注采井距,不能建立有效驱动体系所致。
2.2井网压力传导速度逐渐降低,注采压差逐年增加
(1)水驱油效果不明显
在对开采曲线分析的过程中,我们可以看出某区块杨大城子油层,单井平均日产油在注水6个月后下降1.3t/d,根据统计结果从1998年5月以后,从转注一开始,其产量就大幅度下降,下降一段时间后,下降速度逐渐减小,水驱油一年后,产量开始稳定,稳定在每天2t。从以上结果来看,与同类油层相比较,受效推迟8个月,产量稳定期也推迟,这充分说明了该区块注水受效相对缓慢。
(2)储油层渗流能力弱,井间连通性不好,出现憋压现象
区块的油层物性较差,以中低渗透性地层为主,300m井距导致井与井之间的压力传导能力变差,尤其是水井附近地层由于压力传导能力不够,出现压力升高幅度大的现象,水井末点压力从开始注水到目前已经上升3.5MPa,由于注采不完善,驱油效果不好,油井压力一直处于下降趋势,并且下降幅度大,注采压差由5.6MPa上升到19.1MPa。
(3)水井注入压力偏高,吸水状况逐年变差
对2012年5月的12口水井进行统计后发现,井口注水压力平均达到15MPa,其中压力较高的注水井占总开井井数的80%,水井压力逐年上升,分层井各小层压差有的已经超过3MPa,有的井区发生了严重的套损,严重影响了注水效果。
2.3层间连通差及连通性单一的井数比例较大
根据该区块油藏精细地质研究,某区块多数单元砂体发育规模较小,300m井网对砂体控制程度较低。统计本区25口采油井共196个层,单向连通和不连通层104个,占总层数的53%;单向连通和不连通层厚度261.4m,占总厚度的45.6%。
2.4增产措施效果差
2000年-2010年杨大城子油层,对2口油井进行了二次压裂改造(表1,单井累计增油61、111t,平均增油仅86t。300m井距条件下难以建立有效的驱动体系,能量供给不足,压裂措施效果较差。
2.5油水井套损较多,治理难度加大
朝阳沟油田某井区共有油水井37口,目前已发现套损油水井11口,套损比例29.8%。油井套损6口,占油井数的24%;水井套损5口,占水井数的41.7%,水井套损比例高,而且套管损害程度严重。5口套损水井中已报废4口,目前更新了2口,累计影响注水量11.08×104m3。水井报废井区共连通油井15口,目前日产液16.2t/d,日产油13.5t/d,含水16.9%,同2001年12月相比日产液下降13t/d,日产油下降6.3t/d,下降幅度比较大,说明水井套损影响注水,地层能量下降很快。
结束语
随着油田开发的深入,注水开发出现了很多问题,如:油水井之间的压力传导受阻,井间存在憋压现象,水井注水效果差,油井驱油能力差,采油速度低,同时,杨大城子油层渗透率特低,原油粘度大,流度较低。这些油田开发问题,在地质工作人员的努力下,可以通过改善注采水平,调整注采结构以及压裂、酸化、补孔等增产增油措施在一定程度上改善开发效果。
'参考文献
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