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长停井复产技术措施及对策研究

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【摘要】很多长停井可以通过采取适当的技术手段恢复生产。通过开展老井排查、精细地质研究、科学论证和决一系列技术对策可以使复产长停井具备很高成功率。经过实际工作的检验已取得了非常好的效果,对油田开发和改善开发效果有实际意义。

【关键词】长停井 复产 技术措施 挖潜 对策

油田开发过程中,不可避免的会由各种原因造成一批长停井(长期弃置井)。这些井不但不能对油气生产有所贡献,甚至会存在安全环保方面的隐患乃至对周边的环境有所影响。目前对这类井主要有三种处理方式:

(1)封井处理;

(2)投入资金采用技术手段重新恢复正常生产;

(3)暂时不予处置,等出现实质性问题再处理。相比之下第2种是最理想的,如果条件允许把长停井恢复生产增产增效是最好的解决方法。

1 主要措施

目前在辽河油田,常规的复产措施有调补层、找堵水、侧钻、大修、压裂(防)、转捞油等,每类措施有均一定的适应范围,其中以侧钻的应用范围最广(表1)。

2 技术对策

(1)开展老井排查,明确停产原因,进行整理归类。

首先对长停井进行分类统计,明确关井原因。一般可以按以下类别进行统计,如因低压低产关井、高含水关井、地面原因、套坏及落物等。有针对性地对目标区内长停井及相邻井动态数据、油层动用情况和历次作业情况进行收集,对油层动用情况不详的井可以通过重新取测放磁资料来确定。按历次措施先后顺序进行归纳、整理,形成单井井史,通过重新取测放磁资料,落实油井关井的原因,进行初步的归类。

(2)开展地层对比,明确油井潜力,确定挖潜方向。

将单井井史与测井、录井资料相结合,进行目标区内综合分析和地层对比,适当地利用一些新技术,如补测过套管电阻率测井、中子测井、碳氧比测井乃至油气水井组合识别测井,明确主力油层和主要出水层位。经过此步骤,就可以基本明确单井下一步工作方向。

(3)结合实际情况,精细地质研究,制订复产方案。

结合地面条件等情况,有选择性的挑选目标井,进行二次测井解释,对目标井区重新落实构造、流体关系、剩余油分布,绘制十字井间油藏剖面以明确油层展布情况,用于选取合适的复产手段。

(4)展开科学论证,预测投入产出,实现增产增效。

复产前做好投入产出分析,认真搞好复产难度分析、复产效果预测及复产效益评价工作,尽量做到杜绝负效、无效复产井,提高长停井复产的有效率和增产效果。3 典型实例及实施效果

为了验证以上理论研究成果的实用性,有选择性的进行了长停井复产工作量的筛选和实施,获得了较好的效果,证明了研究成果是完全能够用于指导生产的。

3.1 实例一:调补层

在停产井排查过程中,初步发现长停井曙3-9-06C2井的1-8号层尚未动用。该井于2007年7月22日侧钻投产,层位S4,生产井段为1190.0-1200.0m,5.2m/2层,初期日产液3.4t,日产油1.4t,含水60%,于2009年8月31日不出关井,关井前日产液0.2,日产油0.19,含水5%。累计产液1762t,累计产油1109t。通过与邻井对比,经过分析后认为1-8号层存在一定的潜力。经过精细论证后认为有必要实施挖潜措施,并有可能获自喷油流,通过类比法预计该井日产(增)油5t左右,最终决定对该井实施调层上返,计划射孔井段为1186.8-1139.5m,14.1m/8层。

曙3-9-06C2井于2010年4月29日采用油管传输射孔,射孔井段为1186.8-1139.5m,14.1m/8层,自喷生产,井口压力2.7MPa,日产液14.6 m3,日产油8.7t,含水40%,生产至2010年12月10日停喷,至2010年12月29日下泵启抽,目前日产液8.5t,日产油4t,含水50%。截至目前阶段产液量4760t,阶段产油量3510t。

3.2 实例二:实施侧钻挖潜

于1井1972年2月投产,层位S1,井段2100.6-2119.0m,7.4m/3层,初期日产液7.93t,日产油3.97t,日产气11772m3,含水50%。1997年10月发现套管破损,位置2112.38m,且出砂严重,受其影响,1998年2月停产,停产前日产液1.21m3,日产油0.14t,含水88%,累产油4252t,累产气235×104m3,累产水17113m3。

由于该井靠近断层,通过重新落实构造,进行储层研究,开展地层对比和优化设计,经过精细的技术论证,决定对于1井实施侧钻复产。通过类比法预计该井日产油5t左右,按侧钻费用200万元计算,约半年即可收回投资。

2010年12月30日开钻,2011年1月11日完钻,完钻层位S1,完钻井深2473m,共钻遇油层13m/4层,低产油层1m/1层,油水同层4.5m/2层。2011年1月31日投产,层位S1,射孔井段2361.6-2354.3m,7.3m/1层(36号),初期油压4.1MPa,套压5.1MPa,5 mm油嘴自喷生产,日产液23.6t,日产油22.7t,含水3.8%。目前日产液7.1t,日产油6.7t,含水4.8%。截至目前阶段产液量4980t,阶段产油量4370t。

4 认识与结论

(1)精细地质研究是开展长停井复产工作的基础。

(2)多种技术相结合是长停井复产的必要手段。

(3)科学的技术论证是提高长停井复产成功率的重要保证。

(4)在复产后要做好跟踪管理工作。

在抓好长停井复产的地质研究、分析论证、施工运行等工作的基础上,要注重加强长停井复产后的二次管理,制定和落实好管理制度,避免一边恢复长停井,一边增加长停井现象的发生。

参考文献

[1] 张艳.停产井挖潜技术研究与复产实践[J].特种油气藏,2009,12:172-177

[2] 王佩虎.侧钻井在辽河油田的应用[J].特种油气藏,2005,10:112-114