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分层压裂管柱失效原因浅析及治理对策探讨

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摘 要:油田开发进入中、后期,层间矛盾越来越突出,油层污染越来越严重,而分层压裂是解除层间矛盾突出井油层污染最有效的措施之一,而在分层压裂过程中,分层压裂管柱失效是造成分层压裂失效的主要原因。本文针对分层压裂管柱失效的问题油管、封隔器等方面,结合具体的典型井例进行了较详细分析。

关键词:分层压裂 封隔器 管柱失效

随着油田开发的逐步深入,压裂作为油田开发最要的增产措施之一,对提高油田开发效果起着至关重要的作用。油管和封隔器是分层压裂管柱最重要组成部分,它们直接决定着分层压裂的成败。2013年我采油一队实施分层压裂45次,其中因管柱失效造成分层压裂失败24井次,占总压裂井次的53.3%,因此提高分层压裂管柱的有效性是解堵油层污染,增液增油前提条件之一。对于油田实现长期稳产,高产具有十分重要的意义。

一、原因分析

结合2013年分层压裂井,对管柱失效的原因进行了较深入的分析。根据对压裂井失效的原因进行了统计分析,造成压裂管柱失效的原因主要由以下几个方面:

1.油管刺漏

管柱刺漏是造成压裂失败的主要原因之一,2013年,管柱刺漏造成压裂失败9井次,占压裂失败井次的37.5%。分析管柱刺漏的主要原因:1.油管长期服役造成油管老化;2.在油井生产过程中,油管和抽油杆偏磨造成油管内壁存在磨损段;3.井下作业起下油管过程中,对油管丝扣造成了一定程度的损伤。

2.封隔器失效

封隔器失效是压裂失败的最主要原因,2013年,封隔器造成失败15井次,占压裂失败井次的62.5%。分析其主要原因如下:

2.1封隔器密封件损坏

随着压裂液对封隔器的侵蚀和封隔器在井下工作时间的延长,封隔器密封件的应力随时间逐步衰减。应力衰减分两个阶段:第一阶段橡胶材料较松弛键的破坏和重新配置;第二阶段是牢固键的破坏和重新配置(化学衰减);其结果导致胶筒弹性减小,塑性增加。另外由于管柱蠕动造成胶筒损坏,导致封隔器不密封而管柱失效。

2.2附着物影响套管内壁与胶筒的密封性

部分井的套管弯曲变形,腐蚀和结构,以及化学堵水后堵剂处理不彻底,堵剂附着在套管壁卡封段,造成封隔器胶筒工作面粗糙不平。封隔器胶筒要密封就需要更大的座封载荷,甚至无法密封;即使当时能密封,压裂过程中,压裂液溶蚀套管内壁的部分附着物后造成封隔器胶筒密封不严。

2.3胶筒磨损造成密封不严

部分井井斜幅度较大,套管弯曲变形,套管壁结垢或附着堵剂,套管接箍连接处间隙较大,以及下管速度过快,造成封隔器胶筒磨损,刮坏。7108井卡柱失效,起出发现按封隔器胶筒已磨损,撕裂。

2.4压力波动造成封隔器失效

压裂过程中,当油层堵塞接触造成压力下降时,则管柱受力状况发生变化,从而导致管柱发生蠕动,带动封隔器胶筒蠕动,使胶筒的工作条件变差,造成胶筒破坏及管柱失效。当上部油层压力高时,管柱受拉伸长,在油层堵塞解堵后,压力下降,管柱收缩,对于上提管柱解封的封隔器,使封隔器解封。6068井下入带Y341―114型压缩式封隔器的管柱,下部层位时,最初压力25MPa,堵塞解除后,压力下降至12MPa;上部层位时,压力上升至24MPa时管柱失效。分析由于封隔器承压方向变化及压力波动,造成管柱受力不断变化,由于管柱未锚定,管柱蠕动引起封隔器失效。

2.5压裂管柱不能满足油藏深且套边井的要求

受压裂井油藏深及施工压力高的影响,部分套边井不能配套水力锚等工具,管柱的承压能力下降,造成管柱不能压裂要求。3024井油层深度786.5.0―824.0m,套管缩经,只能Φ110mm×1.5m的通井规通过。因此使用Y341―110型压缩式小直径封隔器进行压裂,另外由于没有配套的水力锚,管柱未实施锚定。施工过程中封隔器失效。分析该井施工压力38MPa过高,造成管柱蠕动而使封隔器失效。

2.6封隔器卡封位置偏离

部分压裂井的层间夹层较小,座封方式影响,管柱组配不合理等原因,导致卡封时把封隔器卡在射孔层段上,造成封隔器不密封。另外当上部压力或下部高时,使管柱受拉伸长或受压缩短,在卡距和下入的封隔器距层位很小,有可能使胶筒移出卡位而造成层位串通,使压裂失败。

2.7封隔器设计或质量缺陷

因井下工具问题造成压裂失败的主要表现有:密封圈老化或安装时密封团剪切造成管柱漏失,中途座封、不能座封或轻易解封等。5454井压裂施工过程中封隔器失效,经检查封隔器没有设计解封销钉,压力波动造成的管柱蠕动可造成封隔器解封。

二、治理对策

1.保证入井油管质量

对入井油管进行全面探伤、试压,保证入井油管质量,对油管丝扣涂抹密封脂,防止酸液侵蚀油管丝扣,造成丝扣窜槽、刺漏。

2.保证套管壁干净

对结垢严重井或化学堵水井,下压裂管柱前用套管刮削器刮削套管内壁,保证套管内壁干净。

3.优化压裂管柱结构

针对压裂层位、管柱结构,结合各种型号封隔器的承压特点,优化管柱结构,在管柱结构上,安装水力锚,防止管柱蠕动而造成封隔器失效。

4.优化压裂施工过程

压裂施工过程中,控制施工压力的稳定性,保持管

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柱始终处于充压状态,防止反复充泄压造成管柱蠕动而使封隔器失效。

5.保证封隔器质量和卡封点的精准度

入井封隔器要设计科学、质量可靠。封隔器卡封点要采用自然伽马校深,保证封隔器卡封点的精准度,防止胶筒移出卡位而造成层位串通,使压裂失效。

三、结论

1.造成压裂管柱失效的主要原因是油管刺漏和封隔器失效(密封件损坏,井壁结垢、附着堵剂,管柱设计不合理,座封载荷不足以及封隔器卡点偏离)。

2.完善配套的井下工具是压裂成功的前提。

3.良好的井况和井筒条件是压裂成功的基础。

4.根据单井条件合理设计压裂管柱是成功的关键。

参考文献:

[1]甘谷驿油田长6储层水气交替注入室内研究。延长油田内部资料2007。

[2]甘谷驿油田长2油层水气交替区室内研究。延长油田内部资料2007。

[3]甘谷驿油矿唐80井区油藏描述及注水开发对策研究. 延长油矿内部资料,2004.

作者简历:张万军(1972-),男,学历:本科,研究方向:采油工程,单位:甘谷驿采油厂采油一大队。