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高温调剖技术在欢17兴的应用

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摘 要:欢17兴隆台油层经过30多年的蒸汽吞吐开发,采出程度已高达47%,区块已进入了吞吐后期,油层纵向上储量的动用程度不均,含水大于90%的油井38口。文章通过实施高温调剖堵水技术,解决无法分注的油井因注汽汽窜和高含水导致注汽效果差的问题。对边底水油藏、水窜、汽窜的油井能起到很好的降水、增油的作用,达到提高油层动用程度、改善稠油井吞吐效果的目的。

关键词:欢17兴;注汽效果差;高温调剖

中图分类号:TE242 文献标识码:A

1 区块概况

1.1 油藏基本情况

欢17断块位于辽河盆地西部凹陷西斜坡欢喜岭油田西部。含油面积2.3km2,地质储量841×104t,油层有效厚度20.8m。南北宽0.5~1.2km,东西长6km,开发目的层为S1下~S2的兴隆台油层。

1.2 开发历程

1.2.1 1979年4月采用400-500m基础井网干抽投产,单井日产油10吨,生产时间短,仅3-15个月;1979年6月开始常规注水试验,转注6口,因注水无效,于1982年11月全部停注。

1.2.2 1982年断块第一次加密调整,将原井网加密至200米井距井网,布井35口,于1984年4月进行蒸汽吞吐采油试验,取得良好效果,平均单井初期日产油117吨,周期油汽比8.59。

1.2.3 1993年以后又分别进行了3次调整,1993年-1997年完善井网和层系互换,布井67口;1998年在锦204块细分层系调整,布井15口;2000年-2004年完善井网,布井37口。在吞吐中后期采油速度1.96%,采出程度31.38%,实现了持续高产稳产。

1.2.4 2003年以后,断块进入递减阶段, 综合递减由2002年的4.68%上升到2003年的13.47%,2004年、2005年综合递减在20%以上,经过两年快速递减,进入2006、2007年递减有所减缓,处于相对稳产阶段,2008-2009年小幅下降。

1.3 开发现状

区块经过20年的开发历程,不断的完善井网和主体部位的加密调整以后,已经形成了118m-83m井距的注采井网,截至2012年1月,全块共投产各类井158口,油井开井83口,日产液1537t/d,日产油197t/d,综合含水86.8%,累积产油394.89×104t,累积产水987.30×104t,累积注汽545.26×104t,采油速度0.76%,采出程度46.95%。累积油汽比0.72,单井平均生产周期11.4。

1.4 存在问题

1.4.1 油层纵向上储量动用程度不均匀

在多轮次的强注强采过程中,高渗透层反复吞吐,地层原油的渗透率、孔隙度均发生明显的变化,高渗透层渗透率明显增加,导致渗透率极差逐渐增大。一方面造成纵向上动用程度不均,层间潜力较大;另一方面高温高压蒸汽汽窜流现象越来越多,严重影响临井的正常生产。

1.4.2 油井水淹严重,油水关系日益复杂,治水难度大

欢西油田稠油藏为边低水油藏,随着注汽压力的下降,地层水向内侵入,稠油区块综合含水不断上升,欢17兴隆台油层2010年区块综合含水84.6%,含水大于90%的井有38口,目前区块综合含水86.8%,较2010年上升了2.4%。2010年和2011年2年的时间实施堵水、堵水补层降水措施为15-20口,尽管该块每年都采取大量的治水措施,但地层水受压差作用向采出程度高、亏空严重的低压层侵入,导致油井见水和水淹井增多,这就加大了治水难度。

1.4.3 油井井况差,严重影响挖潜措施的实施及措施效果

历经多年的吞吐生产后,油井发现有套变、落物等现象逐年增多。欢17兴隆台油层井况差的井有48口,占总井数的33.5%%,直接导致停产的井13口,井况差的油井无法有效地实施各种挖潜措施如分注、机械堵水等,直接影响吞吐开采效果。

2 高温调剖技术

2.1 作用机理

高温调剖技术是针对有汽窜历史的注汽井或高含水油井在注汽前,向井内注入化学药剂,封堵高渗透层或出水层,通过调整油井吸汽剖面,充分发挥低渗透层的潜力,减小汽窜伤害、降低油井的综合含水,从而达到提高本井蒸汽吞吐效果的目的。通过优选和改进,筛选出两种高温调剖剂,其机理如下:

高温暂堵剂:将聚丙烯酰胺加入一定量的、交联剂、助凝剂或凝胶强度改进剂,油溶性树脂、抗高温添加剂,配制成调剖剂,注入地层,在地层温度下,药剂进行化学反应,形成稳定的复合凝胶,通过物理、化学方式堵塞在地层孔隙中,改变蒸汽渗流方向,扩大纵向上的吸汽厚度,改善注汽井的吸汽剖面,提高油层动用程度,达到油井堵水、封窜的目的。

2.2 选井原则

2.2.1 注汽效果明显变差,油汽比下降2-3倍。

2.2.2 药剂与地层水配伍性好。

2.2.3 油层有增产潜力的高含水油井。

2.2.4 渗透率极差较大、需要调整吸汽剖面的油井。

2.2.5 上周期出现明显的水窜、汽窜现象。

2.2.6 油层渗透率差异较大,油层厚度大于15m,不少于3个油层。

2.2.7 尽量避免出砂严重或已下入防砂管柱的油井。

2.2.8 对于油层连通不好、供液能力差的油井慎用。

2.2.9 封窜井本井增油潜力不大,含水较低,对应窜井处于周期吞吐末期,尽量实施同注同采,慎用调剖。

2.3 挤注速度

对于渗透率极差较大的油井,为了使较大量的药剂进入目的层,施工中选择了较高的挤注速度,即0.6-0.8m3/min。

2.4 挤注压力

泡沫类调剖剂要选择不同的处理半径及半衰期,因目前大部分油井都存在着地层漏失,其挤注压力均较低。

2.5 挤注量

挤注量的设计一般要依据处理半径、效果及投入的资金。泡沫类调剖剂的处理半径对措施效果有较大的影响,因而其施工参数以挤注量设计最为重要。综合各种因素,一般泡沫类调剖剂选择处理半径为1.5-2m。

3 在欢17兴隆台油藏的应用

3.1 措施效果

针对欢17块兴隆台地层压力低(2.5MPa),边水内侵入严重,区块水淹复杂的情况。2011年通过在该块重水淹区实施大剂量堵水调剖技术并取得较好,效果施工6井次,累增油1043吨。

3.2 典型井例

锦8-30-更34井于2001年7月投产欢17 兴隆台油层,开采井段1083.3-1137.3m,21.2m/7层,在实施高温调剖前高含水生产,措施前日产液18t/d,日产油0.7t/d,第4周期累产油123t;实施高温调剖堵水措施后,日产液22.5t/d,日产油4.8t/d,第5周期累产油659t,累增油536t。

4几点认识

4.1在欢17兴实施高温调剖技术取得了良好的增油效果,改善油井因高含水注汽效果差的问题。

4.2选择较合理的施工参数及合理的生产参数,能获得较好的措施效果。

4.3高温调剖技术是一个低投入、高产出的措施。

参考文献

[1]赵晨军.锦州采油厂油田开发论文集[C].北京:石油供液出版社,2003.

[2]刘云章.难动用储量开发采油工艺技术[M].北京:石油供液出版社.2005.