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600MW直吹式锅炉掺烧印尼煤应用

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【摘 要】 近几年受电煤供应紧张等因素影响,国内燃煤发电机组普遍燃用非设计煤种的混煤,本文通过混煤燃烧技术实践与研究,介绍了掺烧高挥发印尼煤种经验,解决实际生产中的问题。

【关键词】 直吹式锅炉 混煤掺烧燃烧系统 优化调整 印尼煤

1 设备概况

1.1 概述

600mw的超临界对冲直流锅炉属超临界参数变压直流本生型锅炉,锅炉采用一次中间再热、单炉膛、尾部双烟道的基本结构,烟气挡板可以调节再热汽温,平衡通风、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、露天布置。锅炉总体布置图示于图1。

锅炉炉膛宽度19419.2mm,炉膛深度15456.8mm,炉膛高度67000mm,容积17580m3炉膛壁采用膜式壁组成。炉膛上部为垂直管圈,同时布置有分隔屏过热器、后屏过热器、高温再热器;炉膛下部周围布置螺旋管圈。后烟井延伸部分组成水平烟道,连接末级过热器。后烟井部分有低温再热器和省煤器。在过热器之间分别布置有蒸汽喷水减温器、事故喷水减温器。

1.2 锅炉设计煤种及特性(如表1)

1.3 燃烧设备

本型号的锅炉的燃烧系统采用对冲燃烧。36只低NOx轴向旋流燃烧器喷口,16只燃尽风喷口,总计52个喷口。采用的是HT-NR3旋流燃烧器,前后墙主要采用的对冲燃烧。每面墙3层,每层四个燃烧器,共12个。每个燃烧器都配有一阀双枪控制的小出力点火油枪,前后墙个布置一层燃尽风口,以实现分阶段按需求送风,组织合理的炉内气流结构,防止火焰贴墙,是燃烧更加完全。燃烧器布置图示于图2。

在型号的燃烧器中,空气燃烧后被分为三部分,分别是直流一次风、直流二次风、旋流三次风。

制粉系统采用的是双进双出钢球磨煤机冷一次风正压吹式制粉系统,每个锅炉配备6台磨煤机,5台运行1台备用。磨煤机出煤细度为200,目测过筛量达70%。

2 600MW直吹式锅炉掺烧高挥发分印尼应用实例

印尼煤的可燃基挥发份高达40~50%,属于高挥发份褐煤,含水量达20~30%,具有易自燃、易爆炸、流动性较差的特点,兄弟厂进行掺烧时其制粉系统已多次发生着火、爆炸现象,并曾有造成锅炉黑火案例。印尼煤煤质特性掺烧如表2。

2.1 防止制粉系统爆炸、粉管、燃烧器烧损的运行技术措施

煤粉爆炸的主要原因是煤缓慢氧化,产生可燃气体,可燃气体与空气混合,达到一定浓度比例后遇火发生连锁爆炸。煤粉的爆炸需要3个基本条件,即可燃物的存在、合适的氧浓度和足够的点火能量。

(1)入炉煤掺混要求:印尼煤应在炉前掺混后入炉,掺混煤的分析基挥发份按20%左右控制(不得超过25%);(2)加强制粉系统粉管、分离器、回粉管等设备巡视,及时发现并消除漏粉与积粉,防止积粉自燃。(3)正常运行中磨煤机入口温度最高不超过260℃(当磨煤机出口温度偏低时,可以适当提高),分离器出口温度控制在60~75℃,不得低于55℃;控制一次风速不低于22m/s,以增强一次风的携带煤粉能力;(4)暖磨过程中控制分离器出口温度不超过65℃;(5)启、停制粉系统和给煤机断煤时,分离器出口温度不超过80℃,在启、停磨过程中严禁大幅度开、关负荷风门;(6)任一侧给煤机断煤时间超过30分钟或分离器出口温度超过90℃时,应停止相应制粉系统运行;(7)燃用印尼煤制粉系统非特殊情况应保持连续运行,尽量避免反复启、停;(8)燃运应保证原煤仓不空仓,监屏人员应加强原煤仓煤位监视,根据煤位情况及时停运给煤机,以杜绝原煤仓空仓现象。(9)适当开大磨煤机分离器折向挡板(上挡板至35%~40%,下档板至75%左右),以提高煤粉细度;(10)磨煤机料位控制在300~500mm。(11)磨煤机停止操作:1)提前3min投入惰化蒸汽;2)关闭给煤机上闸板门,走空给煤机后,停运给煤机,确认给煤机下闸板门可靠关闭;3)控制粉管一次风速在22m/s以上,关小热风调门,开大冷风门,控制分离器出口温度在80℃以下;4)确认磨煤机已吹空后停运磨煤机,关闭磨煤机热风门,开大冷风门和旁路风门,通风冷却10min;5)通风结束后,关闭磨煤机各风门档板;6)注意监测停运磨煤机的出入口温度变化,定期巡视磨煤机本体、分离器、粉管等部位,发现异常应投入惰化蒸汽。(12)当发生以下情况时(但不限于),立即投入惰化蒸汽,紧急停运磨煤机:1)粉管着火,膨胀节已烧红;2)制粉系统爆炸;3)漏粉特别严重时;4)给煤机着火;5)发生电机冒烟、减速机振动异常增大、减速机冒烟、联轴器断、保护拒动等满足制粉系统紧急停运条件时。(13)当制粉系统发生故障,但短时内不会对设备造成损坏时,申请紧急停运磨煤机: 1)磨煤机入口、热风盒、落煤管等处往外喷火星时,立即投入惰化蒸汽,10min后抽空余粉停运磨煤机;2)制粉系统漏粉、减速机振动大、减速箱温度高、转动部件振动/温度超标。3)确认该制粉系统无法在4小时内启动,值长联系检修人员将给煤机内存煤彻底清理。(14)以下情况应投入磨煤机惰化消防蒸汽:1)给煤机发生断煤、跳闸等现象,分离器出口温度超过90℃时,须立即投入惰化蒸汽系统,至磨煤机料位>200mm后退出惰化蒸汽。2)每次启动磨煤机前,应投入惰化蒸汽,至磨煤机料位>200mm后退出惰化蒸汽。3)磨煤机事故跳闸或紧急停运后,应投入惰化蒸汽10~15min。4)停止磨煤机前应提前3min投入惰化蒸汽,严格按要求控制磨煤机出口温度,关闭给煤机上闸板门,将煤走空后停止给煤机运行,应确认给煤机下闸板门可靠关闭。

2.2 防止锅炉结焦的技术措施

(1)加强捞渣机运行和炉底排渣情况的检查,发现轻微结焦应及时进行处理,并增加吹灰次数;(2)加强锅炉吹灰管理,保证吹灰系统正常运行,并视结焦程度适当增加吹灰次数;(3)当锅炉结焦情况存在明显发展趋势时,应改变入炉煤的掺烧煤种,并加强吹灰,否则应降低负荷运行;(4)尽量提高一次风速(不低于22m/s)。(5)控制空预器进口氧量不低于3%。

3 掺烧印尼煤的结论

通过实践证明,我电厂磨煤机掺烧印尼煤时,锅炉和磨煤机可安全稳定运行,机组可安全经济稳定运行,而且对抑制锅炉结渣、减少捞渣机负荷,降低空预器入口烟温,提高空预器安全稳定性有利,但在锅炉进行配煤优化时,要保证配煤的发热量接近设计煤种,否则影响锅炉的效率及出力,且对锅炉的安全运行不利。

4 结语

混煤掺烧具有很现实的意义,通过合理的配煤和实践,优化煤种掺烧能够实现电厂锅炉运行的有关需求,包括煤种的热值和经济性、锅炉参数和环保要求以及改善锅炉结焦等方面,并给电厂带来很好的经济和社会效益。

参考文献:

[1]蒋建刚,李永玲,张春发.扬州电厂超临界600MW 机组锅炉燃烧调整的试验研究[J].热力发电,2009,38(11):73-78.

[2]翟德双,张建华.600MW机组超临界直流锅炉燃烧调整[J].安徽电气工程职业技术学院学报,2008,13(01):67-70.