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箱梁高标号砼质量控制

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【摘要】通过对工、料、机、法、环等各大要素分析,结合杭长高速上跨桥等预制箱梁制作养护的工程实例,从实践中总结出砼质量控制的方法、手段。

中图分类号: U448 文献标识码: A

一、选题缘由

在铁路营业线施工中,下穿箱涵制作的质量把控己相当成熟。但随着城市公共建设的发展,上跨立交项目已越来越多地出现在营业线施工中,其中高标号砼的预制箱梁亦越来越频繁地出现,高标号砼的质量把控,无论是产品材料还是配合比的设定、塌落度的取值,均不同于下穿箱涵中以C35、C30为主的砼制作。如何把控上跨桥预制桥梁质量,已是在新的形势下,摆在我们面前一个急需解决的问题。

本文将从桥梁的预制、张拉,养护等方面入手,对上跨桥预制箱梁高标号砼的质量控制要点进行探讨。

二、控制要素分析

根据全面质量管理理念,用鱼刺法(因果图法)。从工、料、机、法、环等五个方面分析影响的因素,这五大因素又可划为稳定因素和可变因素。

1、稳定因素:工、机、法设定后,一般相对稳定。而材料项中砂、石料等均为地材,即使同一厂家和产地砂、石料,也会有批次不同之差,但只要将每批材料间变化值控制一定范围内,也可视之为稳定因素。

2、可变因素:环境因素的变化起伏是最大的。

工地周围的人文环境,制梁场地、运梁道路等自然环境,随时可能会偏离原先预想的轨道,从而影响原定施工组织及工期,必需调整生产工艺。

其中,最为敏感的是气候的变化,尤其是湿度及空气中含水率的变化,直接影响到砼配合比、塌落度的设定,故本文重点研究对象。

三、控制过程事例及分析

杭长高速公路上跨宣杭老线铁路桥,桥梁跨度40米,梁高2米,为C60高标号砼,本文就该箱梁预制砼质量控制作为研究对象。

一)、原材料及配合比设定

一般采用市场商品砼,有以下三个方面的问题:

1、商品砼厂家因利益诉求,所用的材料控制不严,虽28天试压强度能达到设计要求,但富余量不多,后期强度甚至不升反降,有许多厂家甚至从未有拌制高标号砼的经验,盲目采用可能会造成28天强度不达标的风险。

2、砼厂家因高标号砼供应量少,如特意开辟场地堆放材料,腾出拌合炉拌制,无形中会增大成本,加之成品不合格的概率较之普通标号砼为高,故也不愿提供。

3、浙江省公路规范要求上跨桥梁板必须采用自拌混凝土。

综上所述,商品混凝土厂家及项目管理各方技术人员,根据工地实际情况,针对混凝土粗细骨料及附加剂材料分析,提出设计四种(厂家提供、现场初定、满足工期、气候影响)状态下拌和混凝土设计配合比。

混凝土粗细骨料及附加剂材料分析:

1、水泥:普通硅酸盐水泥(P.O)其性质①早期强度略低②耐腐蚀性稍好③水化热略低④抗冻性和抗渗性好⑤抗炭化性略差⑥耐磨性略差;硅酸盐水泥(P·Ⅰ、P·Ⅱ) 其性质①强度发挥快②水化热高③耐磨、抗腐蚀可,适应大多数的建筑用途。本工程采用硅酸盐水泥,用品牌较好的海螺水泥。

2、粉煤灰和石粉:掺加适量的粉煤灰可以改变混凝土的流动性,易于泵送;可以减少水泥用量,减少温度裂缝;可以粉煤灰增强后期强度,对早期强度有抑制性。但是粉煤灰稳定性差,在混凝土中通常选用等级高的粉煤灰。石粉基本与粉煤灰相同,但是石粉取材价格高,来源少。

3、砂子:砂子作用是填充石子的空隙,使混凝土更加密实。另外和水泥浆组成水泥砂浆,提高混凝土的和易性和流动性,宜选用天然河中砂,且含泥量要小于2%。

4、石子:是混凝土中主要骨料,要选用质地坚硬,级配良好,吸水率低的碎石,针片状颗粒含量不超过3%~5%,含泥量低于1%、压碎指标小于10%。

5、外加剂:一般根据混凝土的具体要求采用。本工程采用高效减水剂。

根据以上混凝土粗细骨料及附加剂材料分析,合理选择计算和试验确定如下表:

二)、机械设备

本工程事先加工了四套整体钢模,长度方向2米一片拼接,高度方向沿梁外形曲线形成一个整体,无任何接缝。为防止砼振捣时泥浆上浮,每2米设一压樘。与箱身用型钢、螺栓连接,可调节、固定。

箱身外模沿长度方向设高频振捣仪,每2米一个,共3排,箱身下部2排,上部一排,交叉分置。

采用大泵泵送。模板安拆运输采用龙门吊。抽芯采用卷扬机。

一切准备就绪后,于7月21日正式开始浇捣第一片梁。

三)、施工中根据不同的工作状态采用不同的配合比,结果如下表:

之所以在表中列出了7天、28天龄期的抗压强度作为砼质量的检验

标准,是因为:28天强度是规范要求、竣工资料移交要求决定的。增加7天强度值是为检测是否达到设计值的95%,以期提早进入下一道工序。

表中还对外观稍有缺陷的砼梁作了客观描述,以随时跟进、整改,力求砼成品强度高、感观美,成为精品工程。并为以后制造高标号砼积累经验。

从表中,我们可以看出:浇梁时的湿度一直控制在35 0以下;砼外表面均光滑,平顺,未发现蜂窝麻面等预制箱梁贯有的通病,整体感官优。

现就现浇梁中不足之处进行分析和整改情况描述如下:

1、第一片梁是437-2:为了追求强度,尽可能降低了塌落度极限值,本次浇梁共分3批泵送,每批3-4车,在第一批浇完、第二批未浇之间,间隔时间过长,砼中物理水与空气中水份交换明显加快。因砼过于干涩,泵送时差点堵管,振捣时整个模板架发生强烈振动,梁顶振捣棒插入振捣后平均50秒左右昌泡,浇好后的砼外观虽平顺光滑,青光泛亮,但2个批次浇捣间隙有明显分界。

2、浇第二片梁时,气温从34℃降至28℃,同时也注意控制2批砼间输送间隙,故外观明显间隙不复存在。但仍然因砼流动性差,振捣时振动强烈,烧坏若干高频振捣仪。因此得出结论:夏季塌落度下限控制值为≥150。本梁在抽芯时,因采用的是旧的芯模,模板已有微凹,故张拉耗时,且张拉时对砼内壁处外观造成一定影响。故决定重制芯模,为确保不再发生凹陷现象,将芯模内壁厚从5mm调整到6mm,从此,杜绝了上述现象的发生。

3、浇第3片梁时,采用了新的脱模剂,此脱模剂在高温中溶融,沿模板壁下溢,形成水纹状波痕,故浇捣成形后的砼表面也印上水纹状波痕。故又换了一批高品质的脱模剂。解决了问题。

4、浇左幅437-1梁时,是调整塌落度后浇的第一片梁,在浇的过程中,下起大雨,第二批3车砼运到塌落度均太大,无法满足现场要求,只好废弃。后通知拌和场微调,运到现场后,测得最大塌落度205,成功拌制,外观无缺陷。此情况说明,夏季塌落度上限控制值为≤210。但本砼试块样品28天强度明显低于前几片梁,且低于7天强度值。分析原因,是试块取样时,因下雨,样品中28天的粗、细骨料较少,胶泥材料偏多,未拌和均匀,导致抗压强度值偏低。而7天组试块取样拌和相对均匀。

由于此现象的发生,考虑到本配合比只有矿粉,未掺粉煤灰,而粉煤灰对砼的后期强度有很好的增强作用。为了解决本次所浇砼后期强度增长情况,对所送的试块中,有余量的左幅437-2进行了61天龄期检测,其值如下(表6)

左434-2中板61天抗压试验值(表6)

从表中可以看出,砼后期强度虽增强缓慢,但总体趋势仍在增强,未出现起初担心的不增反降,且强度达70以上,远超设计值。故证明本配合比可行。

4、在浇左435-1时,浇完后发现侧面局部缺水引起水泥浆流失导致外观偏黄,此部局部回弹达标。故不影响强度,但外观有瑕疵。究其原因,是因为刚下过雨,气温相对降低,空气中湿度大于晴天,在浇捣砼时工人忽略了往钢模上浇水这一环节,钢模导热过快,模身发烫,将与模板表面沾附的砼中水分吸收蒸发而致。注意到这一现象后,及时更正,杜绝了再次产生。

5、在浇左434-1梁时,板顶有一不起眼纵向裂纹。分析是振捣不规范引起,更正后亦不再产生同一现象。

四)、预制箱梁的养护。

其养护和下穿框架不尽相同。在预制箱梁上,有许多外露的预埋筋,在以往喷淋养护时,钢筋锈蚀,梁面锈迹斑斑,严重影响产品的质量及外观,而如采用滴冠法,因水流无法均匀撒在砼表面,在日光爆晒下沿水流流痕处会产生许多细微的龟裂。因此本次养护采用最为传统最耗人工的浇水养护。保证处于养护的砼梁身永远处于湿润状态。从浇好梁的养护情况看,28片梁中,每片梁的两个外侧面,没有一道细纹及龟裂。效果相当理想。

四、经验总结

在所有梁的浇捣中,塌落度在170-190之间时,不堵管、振捣时不会发生强烈震动,平均25秒左右即可昌泡,表观观感少见瑕疵,且砼的7天,28天龄期强度也远超设计要求。吊装就位后,梁与梁间纵、横向接缝处平整度非常高、整体效果理想。

在高标号砼浇捣中,要注意:

1、模板要整体定制,尽量减少拼缝,拼缝间事先要用胶带纸粘贴,以防漏浆。拼缝要平顺,拼接处不得有凹凸。

2、芯模壁要厚。

3、脱模剂性能要好,要与季节相适应。

4、采用高频振捣仪,要有压樘。

5、在夏季,不得在35℃及以上温度下浇捣,不得在雷雨天浇捣。

6、边浇捣,边浇水给钢模降温。

7、各批次砼到现场的时间间隔要尽可能缩短。

8、外加剂固定,在试拌时即可明确初始塌落度和现场塌落度之间的塌落度损失值,便于控制现场塌落度。

9、注意试样取样的技巧。

10、注意梁顶砼振捣棒的规范性操作等细节。

在砼张拉中,注意:

l、张拉数值必须请有相关资质的机构确定并留有书面技术交接资料。

2、张拉时严格按张拉值张拉,并注意张拉速度的控制。

3、注浆料的量、质均应符合相关要求。

在夏季砼养护中,注意:

1、预制箱梁内存水越满越好。存水高度≥1/2内空净高。

2、浇水养护比喷淋养护、滴冠法更能保证砼的外观美感。

3、3-7天内须24小时不间断浇水养护,保证砼表面时刻湿润。白天每30分钟浇一次水,晚上每两小时一次。水要浇足量。

4、要用吸水性强的覆盖材料。

五、结束语

由于工期短,梁的片数少,时间跨度短,以上的砼配合比是在早期强度要求高、盛夏天气等特殊情况下采用的,是以提高经济代价设计的。要考虑经济效益及砼的后期强度有明显增强,就要通过实践总结出在使用42.5水泥,掺粉煤灰的情况下,制梁时应注意的事项,而这一点仅凭目前这一工程尚无法实现,也无法通过实践总结出冬季高标号砼制梁时应注意的事项。

期待下次有机会,通过己掌握的理论知识,指导施工实践,再通过实践,积累经验,更好地指导生产。