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哈汽超超临界机组安装方案优化及问题探讨

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【摘要】本文通过汽轮机安装的实例,结合现场设备实际到货情况,提出对汽轮机安装方案进行优化,并对优化前后方案进行对比,阐明了该类型汽轮机安装的新思路。根据该机组地脚螺栓出现的问题,分析原因,并提出安装建议,预防同类型问题的发生。

【关键词】超超临界;汽轮机;安装步骤;地脚螺栓

江苏某发电厂一期工程4×660MW超超临界燃煤发电机组,采用的是超超临界、单轴、三缸四排汽,一次中间再热凝汽式汽轮机。型号:CCLN660-25/600/600。高中压部分采用与日本三菱公司合作制造机组的成熟设计,低压部分采用哈汽自主设计的600MW等级汽轮机设计结构。

1、正常安装步骤

对于该类型汽轮机正常安装的基本步骤如图1所示:

图1

从流程图中可以看出要进行到A步骤条件是,高压转子、Ⅰ低压转子、Ⅱ低压转子都要放入到轴承上初找中心,待到中心调整合格后,高压缸、Ⅰ低压缸、Ⅱ低压缸方可进行内部的调整工作。

2、优化后的施工方案

该工程#1机组设备供货的实际情况:汽轮机设备除了三根汽轮机转子以外,其他设备均较早的到达现场,而转子的供货顺序:Ⅰ低压转子到货后,间隔4个月后高中压转子,再间隔1个月后Ⅱ低压转子到货。根据转子到货的情况,如果仍然采用这种安装方案,势必会造成一方面只有等到Ⅱ低压转子到货后,才能进行的A步骤,造成严重的窝工现象;另一方面等到Ⅱ低压转子到货,在A步骤完成后,同时分三个组进行缸内部部套的安装,必然会带来劳动力资源的紧张,在行车使用上也会存在严重冲突。考虑到这些困难,并结合设备特点,决定对安装步骤进行调整。如图2所示:

图2

3、优化方案的条件

通过优化的安装方案不难看出,我们是把三个汽缸分别看做三个模块,模块之间的联系就是对轮中心,所以当Ⅰ低压转子先到货的情况下,可以直接进行Ⅰ低压缸内部部套的调整安装工作;之后高中压转子到货,进行高中压缸内部的调整安装工作;Ⅱ低压转子最后到,接着进行Ⅱ低压缸内部调整工作。将图1中的A-B步骤减少至图2中C-D步骤。

但是在理论上我们可以将三个汽缸分别看做三个模块;但严格意义上都不能称之为模块,因为这三个缸整体可调性非常差,如果对轮中心相差很大,就会造成由于调整量过大,导致最终汽缸无法调整到位。所以必须在无真转子的情况下,尽最大可能控制对轮中心的偏差。我们的做法是:(1)首先将拉钢丝,确保高中压缸、Ⅰ低压外缸、Ⅱ低压外缸在左右方向上同心。(2)由于拉钢丝本身精度较低,左右误差在0.05mm左右;而且钢丝在长跨距的情况下,钢丝垂弧对精度的影响更大。为提高精度,我们采用激光准直仪再次精调,由于激光准直仪的分度值为0.01mm,而且激光没有垂弧,这样就大幅度的提高了对中的准确性。在内部部套的对中过程中,也采用激光准直仪,从而保证内部部套找中的精度。(3)为了验证内部找中的准确性了,我们又使用假轴对汽缸内部部套同心度进行复测。

采取以上措施,目的就是为了尽量减小对轮中心的调整量。

在Ⅰ低压转子到货后,根据理论计算扬度,调整Ⅰ低压转子扬度,落真转子进行各内部部套找中工作,进行轴向、径向通流间隙调整,后面工作做到除了连接凝汽器及抽汽管道外,Ⅰ低压缸具备扣盖条件。

在高中压转子到货后,以Ⅰ低压转子为基准,调整高中压转子,并依次调整高中外缸、内部部套,高中压缸的工作向后一直做到除了与抽汽管道连接外,高中压缸具备扣盖条件。

在Ⅱ低压转子到货后,立即根据轴系找中图的要求,调整Ⅱ低压转子扬度;之后一方面,低低对轮初找中心,并整体调整Ⅰ低压缸(高低通过垫铁,左右通过千斤顶调整),是中心符合要求,并通过同样的方式调整高中压缸。另一方面,Ⅱ低压缸在落真转子进行各内部部套找中工作,进行轴向、径向通流间隙调整。

4、优化方案的优点

从实际安装中的效果来看,采用优化方案可以带来好处有两点:(1)汽轮机设备安装过程,设备缺陷在所难免。而在这些缺陷当中,有的是可以在现场通过手工处理,有的需要外送加工甚至返厂。如需返厂加工,设备缺陷处理起来周期较长。从实际情况来看,高中压缸部分的设备缺陷比较多,往返制造厂路途至少需要超过1周的时间,而这些缺陷都可以在Ⅱ低压转子到货前全部消除;由于三个缸的内部调整工作都可以分别开展,这样在中低、低低对轮找中完成后,三个缸仅需整体调整,汽缸内部工作量较小,节约了工期。(2)资源的合理配置:通过方案的优化,将人力资源,机具(行车)资源得以充分利用,节约了原方案中Ⅱ低压转子到货后赶工而产生的额外投入。

但作为非常规方法,也存在不足:低压外缸刚性差,整体调整还是比较困难的。因此,在汽缸找正过程中要尽量精确,尤其要减少左右方向的调整量;另外,在垫铁布置阶段要留有调整的余地,防止上下方向没有调整余量。在整体调整时,会存在不同程度的垫铁受力不均的现象,尤其在两个轴承座台板下的垫铁,由于位置尴尬,调整起来非常困难,必须仔细检查,保证垫铁与台板密实接触,否则会给轴系振动带来不利影响

5、汽轮机安装过程中出现的问题及解决方法

在本工程1号机组低压缸的安装工作未发现异常,但在前轴承箱就位时,发现若按轴系找中图的轴承标高定位时,地脚螺栓偏短7-8mm,导致螺栓无法露牙。

随后对各地脚螺栓的标高进行复测,结果均比图纸要求高2-3mm,符合要求。在以往工程中,并未发现同类型问题。咨询制造厂得到的答复,由于是同类型首台机组,还未接到其它电厂有类似情况的反馈。通过对比分析几种类型机组的轴系找中图,发现了问题的症结所在。

图3:轴系找中图

从表1和表2中可以看出,由于该型机组是以Ⅱ低压转子扬度为基准(即Ⅱ低压转子轴颈扬度大小一致,方向相反),再加上中低、低低对轮中心均要求为下张口,导致前轴承箱需要抬高近12mm。如表3所示

从表3中可以看出,由于轴系中心的需要造成前轴承箱需要抬高;而相应的地脚螺栓未做相应的抬高,最终造成前轴承箱地脚螺栓偏短。

针对这种情况,我们现场的处理方法:由于前轴承箱螺栓的标高已无法抬高,只能采用整体降低标高的方法,即保证前轴承箱螺栓露牙长度的情况下,降低低压缸标高的办法进行调整。由于Ⅰ低压缸外缸找正工作已完成,所以进行调整的工作量较大。

6、经验总结

基础螺栓预埋工作作为一项隐蔽工程,如果在预埋工作开始前考虑不周全,就会给后期的安装工作造成不确定的影响;所以应对基础螺栓预埋工作予以充分的重视:(1)在方案制定过程中,地脚螺栓标高的计算上既要考虑到基础沉降因素的影响,还有考虑轴系中心造成轴承标高的变化,通常地脚螺栓都是遵循“宁长勿短”的原则,即使地脚螺栓的标高高10-20mm,也不会对螺栓强造成影响。(2)加强检验工作:在安装过程中应加强对地脚螺栓几何尺寸和标高的检验,确保在基础灌浆前每一颗螺栓都符合图纸要求,并做好螺栓的加固工作。在灌浆过程中,加强监护,防止螺栓发生偏斜,移位。